吴权和 黎金梅
摘要:充分利用升温硫化现有装置进行改造,有效解决低温甲醇洗冷凝液就地排放的问题,实现升温硫化装置与冷凝液回收可随时切换使用,有效回收冷凝液,同时产生一定的经济效益和环境保护效益。
关键词:升温硫化装置;改造;冷凝液回收;效益
贵州开阳化工有限公司500kt/a合成氨项目低温甲醇洗装置生产运行时,甲醇再生塔(T3004)和甲醇水分离塔(T3005)再沸器所排放的冷凝液35m3/h,冷凝液送至变换除氧器回收再利用,但造成除氧器超温超压,冷凝液不得不就地排放,造成极大浪费。针对这一情况,对现有升温硫化装置进行改造,实现升温硫化装置与冷凝液回收可随时切换使用,有效回收冷凝液,同时产生一定的经济效益和环境保护效益。
1、工艺简介
1.1工艺流程
低温甲醇洗甲醇再生塔(T3004)和甲醇水分离塔(T3005)再沸器所排放的冷凝液输送至变换除氧器再利用,其工艺流程如下:
1.2装置存在的问题
系统正常运行时,除氧器的水由两部分提供:一部分为冷脱盐水经加热器(E2005)加热后送至除氧器;另一部分则是来自低温甲醇洗的冷凝液,但洗冷凝液并入除氧器后,易造成除氧器超温超压,为了除氧器运行安全,冷凝液就地排放,未回收,一方面造成浪费,另一方面因冬季气温低,致使排放的蒸汽冷凝成液滴降至路面及装置框架形成结冰,易造成人员人身安全的隐患。
2、装置改造及应用
2.1装置改造方案
在充分利用现有升温硫化装置的基础上,建一套冷凝液回收装置。配置管道将低温甲醇洗冷凝液输送至升温硫化系统氮气冷却器(E2009)入口,经冷却后的冷凝液回至氮气水分离器(V2010),新增一台冷凝液泵,在氮气水分离器就地液位计安装高低限液位开关,实现冷凝液泵高液位自启动,低液位自动停泵的功能。
利用氮气水分离器作为冷凝液罐,将冷凝液全部回收再利用,避免了冷凝液排放浪费及蒸汽飘散现象,同时也解决了冷凝液进除氧器温度高,泵气蚀、振动大、检修频率高的问题,也确保了人员人身安全,改造后的工艺经济效益好,且升温硫化装置与冷凝液回收可随时切换使用,改造后的流程如图:
2.2应用情况
该装置自正式投入运行后,运行指标为:冷凝液罐压力:10KPa,去冷凝液管网水温60℃、流量:35m3/h。装置自运行以来,机泵运行稳定,泵能实现自动启停功能,省去了很多人力,冷凝液回收达到99%以上,改造后未对升温硫化装置产生负面影响。
3、效益分析
回收冷凝液35m3/h,按年生产300天计,每年回收252000t冷凝液,冷凝液按3.5元/t,年產生效益756000元。改造后,除氧器水温得到有效控制,除氧器三台锅炉给水泵未发生汽蚀现象,机泵振动大的问题得到解决,机泵检修费用减少约20000元。
高温冷凝液直接排放,高温季大量蒸汽喷出容易造成人员烫伤等危害,低温季节蒸汽喷出后冷凝为冰块,地面冰块易造成人员摔伤,设备冰块造成人员砸伤等危害。冬季飘散的蒸汽直接挂于设备外部、以及电机端风罩表面,严重影响设备安全运行。
4、结语
充分利用升温硫化现有装置进行改造,对低温甲醇洗冷凝液进行回收,解决了冷凝液排放浪费,以及除氧器温度高,机泵汽蚀、振动大等问题,同时冷凝液回收率达到99%以上,减少了水处理对新鲜水的用量,获得良好的经济效益和安全效益。本装置还可对蒸汽导淋冷凝水、伴热蒸汽冷凝水等进行回收,该技术设计简单,投资少,收益高,符合节能减排要求,适合技术推广。
(作者单位:贵州开阳化工有限公司)