摘要:结合平岗选煤厂粗煤泥分选工艺系统所存在的问题,进行扩能改造。
关键词:存在问题;技术改造
一、概述
平岗矿选煤厂是一座设计处理能力为1.5Mt/年的炼焦煤矿井型选煤厂。工艺系统采用全重介和浮选联合流程,尾煤采用浓缩、压滤工艺回收。主要設备基本上为进口设备,洗水实现闭路循环。主导产品为11级冶炼精煤,主要销往本钢等大型钢厂。
平岗洗煤厂由于当时建厂时粗煤泥分选技术不成熟,原煤脱泥、截粗后的粗煤泥直接掺入中煤调整中煤热值,损失部分精煤,现精煤市场转好,且粗煤泥分选(TBS)技术日益成熟,为增加精煤产率,引入TBS粗煤泥分选工艺,对1-0.25mm进行粗煤泥分选,减少介质损耗,还可以提高产品经济指标,因此,有对平岗选煤厂进行扩能改造。
改造方案如下:
二、系统现状:
1、工艺现状
现原煤预先脱泥后,筛下-0.5mm煤泥经泵打到320AB水力分级旋流器分级,溢流进入浮选分选,底流部分掺入中煤、另一部分进入混料桶重介分选。
附工现有艺流程图:
2、存在的问题
① 部分粗煤泥没有经过分选直接进入中煤,损失部分精煤。
② 另一部分粗煤泥进入重介旋流器,影响旋流器分选效果
③ 重介系统煤泥含量高,影响介质回收,小时处理量难以提高。
三、改造方案:
1、方案:
① 主厂房原杰姆森浮选机拆除,上方抬高安装水力分级旋流器组,其下方安装TBS分选机。
② 在北大门靠浓缩池侧增加增加尾矿桶、尾矿泵,在循环水管路上增加TBS清水顶水泵,在浮选车间一楼增加TBS精矿桶、精矿泵。
④ 在浮选四楼楼增加布置水力旋流器组和弧形筛,在浮选二楼411锚链尾上方安装煤泥离心机及检修平台。
2、改造后工艺描述
新增水力旋流器组,由原有304泵入料,水力旋流器溢流去浮选分选,底流直接进入TBS分选,精矿浓缩旋流后经弧形筛脱水,进入煤泥离心机脱水后掺入精煤;尾矿进入矸石脱介筛脱水后入矸石仓。
改造后,原有系统不变仍可继续使用,新增粗煤泥分选(TBS)系统,附改造后设备联系程图:
由上表可知,当试验分选密度1.34-1.35g/m3,顶水压力36-38kpa时,TBS分选机分选效果良好,TBS系统运行稳定,粗精煤灰分波动范围为8.78%~11.88%,平均灰分为10.23%,对比平岗选煤厂精煤灰分10.01%~10.50%的质量控制要求,完全可以实现产品掺配,达到了改造的目的。
精煤增加5.23%,则电煤减少5.23%,热值降低800卡/克,原电煤产率18%,热值5000卡/克,改造后电煤产率18%-5.23%=12.77%,热值4200卡/克。
按年入洗量100万吨计算,年可增加收入2000万元,实际投入343.28万元,改造后2个月可收回投资成本。
四、结束语
平岗矿选煤厂针对粗煤泥分选系统存在的问题,投资343.28万元对其进行改造,改造后提高了精煤产率,且对重介入洗量及分选效果进一步改善;此工程在投入较小的情况下可取得良好的经济效益,同时为选煤厂的长远发展奠定了基础,为公司实施的精煤战略作出一定的贡献
作者简介:高志英(1984-),男,黑龙江哈尔滨人,2008年毕业于黑龙江科技学院矿物加工工程本科专业,现在龙煤鸡西矿业公司平岗矿选煤厂工作。
(作者单位:龙煤鸡西矿业平岗选煤厂)