董文龙
(南煤集团 南庄公司,山西 阳泉045000)
阳泉市南庄煤炭有限责任公司隶属南煤集团公司,改造后矿井核定生产能力1.20 Mt/a。井田面积为11.1278 km2,可采煤层为3#、6#、12#、15#。 其中主采煤层为12#、15#两层,3#、6#为局部可采煤层。 地层产状比较平缓,煤层赋存比较稳定,地质构造简单,2005年在12#煤投产薄煤层综采工作面。
12#煤层属特低~富灰、中硫~中低硫、高发热量之无烟煤。
12#煤层平均采高为1.4 m,为了适应综采支架安装,在2118综采工作面切眼巷施工时采用沿煤层底板、全断面破顶掘进,巷道实际高度2.8 m。原设计是在12#煤工作面初采过程中,支架必须随工作面推进逐步降低支撑高度到煤层厚度(1.4~1.6 m),使综采支架最后直接支撑煤层顶板。实际操作中存在以下难点:
1)工作面中间架为ZY3000/09/20型掩护式液压支架,工作阻力为2738~1989 kN,升降高度为900~2000mm,实际支架最大支护高度为2 m。而切眼巷沿12#煤层底板掘进,巷道高度为2.6~2.8 m(沿稳定层搁顶),支架全部伸起不能直接接顶,需在支架顶部采用木垛来接顶,接顶的质量难以保证,导致支架初撑力不足,移溜时推力不足。
2)初采期间切巷掘进支护存在悬空,顶板不能及时垮落,支架后部不能被冒落矸石充填,设备推进困难,不能在短时间内使悬空顶板的冒落以达到充满采空区的要求,极易形成局部瓦斯积聚区,存在安全隐患。
3)12#煤层顶板为碳质泥岩,比较破碎,机组割煤后顶帮随采随冒,综采支架穿层推进增加了顶板维护难度,造成了安全隐患。采用打木垛的方式接顶10天左右,效果不好,又在支架顶梁下向前上方打膨胀管来维护顶板,并及时移架接顶,采用此方法1周后支架才完全推进煤层中直接支撑煤层顶板,影响了生产进度。
在2119工作面的设计上必须着重解决以下问题:
1)重点解决支架推进过程顶板管理困难的问题;
2)解决支架初撑力不足的问题;
3)解决采用锚网支护后顶板难以垮落并因此引起的瓦斯管理困难问题。
由于12#煤层顶板为碳质泥岩,节理发育,破碎,机组割煤后顶板会随采随冒,综采支架无法穿层推进煤层,有时顶板冒落太高,需继续在支架顶梁上打木垛接顶,从而增加了顶板维护的难度和不安全性,造成支架初撑力不足,无法推溜或推溜力不足。设计要求加强顶板管理逐步使支架随工作面推进,逐步降低到高度1.4~1.6 m从而完全进入煤壁,实现正常回采。针对顶板随采随冒的问题,采取在支架顶梁上架设木垛效果较差,于是采取在支架顶梁下向前上方打膨胀管维护顶板,及时移架接顶。
在切眼巷设计时直接将支架降到煤层高度,将支架顶梁前部分完全伸入煤层后伸柱接顶,将底座放在切眼巷后部起支撑作用,初步具备在切眼巷布置前、后腰巷的设计构想。使支架顶梁前部分伸入煤层中,采煤机割煤过后通过及时拉架可完全控制顶板冒落,解决了回采初期顶板管理的难点。
支架安装时顶梁靠支柱的液压作用完全接顶,保证了支架的初撑力完全达到设计要求。由于前腰巷设计高度为煤层厚度,沿煤层底板炮掘煤层部分,采用单体液压支柱和半圆木梁做临时支护来支护顶板,降低了锚网支护面积,保证在回采后支架顶板及时垮落填充采空区的要求,有效防止支架后身形成瓦斯积聚区,利于工作面初采期间的瓦斯管理。
(1)概述:2119工作面相应地表位于虎河沟顶端,地表地势南高北低,标高+850~+1047 m,盖山厚320~517 m。2119工作面井下位于2117工作面尾巷西侧180 m,呈南北方向分布。工作面南与12#煤的采区轨道巷相接,北邻矿界50 m,西部为未采区,工作面上部有阳煤集团二矿3#煤的采空区深入2119工作面350 m。
(2)煤层及顶、底板:底板为1.8~2.0 m的灰白色细砂岩,较硬,抗压强度为45.06 MPa,在底板与煤层之间有一层0.2~0.4 m的黑色碳质泥岩。12#煤层平均厚1.4 m,节理发育,距顶0.3 m发育一层0.2~0.4 m的夹石。直接顶为一层厚6 m的碳质泥岩,呈灰黑色,块状构造,节理发育,普式系数为2.2,抗拉强度为3.80 MPa,抗压强度为21.62 MPa,属中等稳定顶板。
(3)储量:2119工作面走向长864 m,倾向长180 m。按煤层的平均厚1.4 m、容重1.4 t/m3计算,工作面的资源储量为0.305 Mt,可采储量为0.30 Mt。
(4)构造:2119工作面处在一个小型的宽缓向斜轴部,此向斜的轴向60°,地层倾角一般在7°左右。在已揭露的巷道中,发现有3个正断层,断距一般在1 m左右。
(5)瓦斯:12#煤的瓦斯含量为19.39m3/t,由于工作面处在向斜轴部,在回采中要加强通风和瓦斯管理工作,使瓦斯对生产的影响降低到最小程度。
(6)水文地质条件:2119工作面的上方有阳煤集团二矿3#煤的采空区沿走向方向伸入350 m,据调查此采空区有大量积水。在2119工作面回采前,矿井对此采空区的老空水进行了探放。工作面北部为西峪小煤窑12#煤采空区,此小煤窑含有大量的积水。同时此小煤窑的越界情况不清楚,因而开采前在切眼内落山侧先打一排煤钻孔,以确定2119工作面的隔水煤柱的安全性,同时在开采过程中应加强对工作面落山侧涌水量的监测。
(1)液压支架由回风顺槽运进,从运输顺槽端头开始安装,安架顺序:1#~120#。
(2)液压支架安装时将将所安装支架前侧的前腰巷3 m范围内的单体液压支柱拆除,就近在平行于切眼方向架设2根4.2 m半圆木梁来临行维护顶板,直到工作面全部安装完毕后再降架拆除半圆木。
(3)液压支架运输接近指定安装地点时,用回柱机将支架从拉架车上卸下,进行调向、定位。卸架前清理干净周围的杂物,保证卸架安全。在卸架与调向过程中,保证钢丝绳与支架连接牢固可靠。
(4)1#架到位后,调整方向,先安装支架底座和前生产溜的联结装置,当销孔对齐后,上销固定,然后接通管路,升架接顶,伸出前探梁顶死煤帮。
(5)以此类推,调向安装2#~119#架,注意:1#~4#架以及118#~120#架均为过渡架, 在升架接顶后要及时伸出前探梁顶死煤帮。
(6)120#的架安装。120#架在切眼口完成调向,利用绞车配合单体柱紧靠119#架安装,具体的安装方法与1#架相同。
工作面一次采全高,全部垮落法管理顶板。采煤机采用端头斜切进刀方式,采煤机前后滚筒与生产溜的铲煤板相配合,将截割下的煤装入生产溜内,工作面内过渡架采用本架操作,中间架的移架、移溜采用邻架操作。当割第一刀煤移架时,降架幅度控制在100mm左右,要求缓慢分次移动,逐步达到滚筒截深。
采用前、后腰巷设计后,初采时有效地控制了顶板,提高了回采速度,前腰巷没有采用永久支护,可提前使支架后部的顶板冒落,缩短老顶初期来压时间,利于瓦斯管理。
后腰巷断面宽×高为:3.5 m×2.8 m(沿稳定层搁顶),采用“锚索+金属网+锚杆”联合支护,半煤岩综掘机沿煤层底板掘进;前腰巷断面宽×高为:2.5 m×1.4 m(煤层厚度),单体液压支柱+半圆木梁做临时支护,采用炮掘的方式沿煤层底板掘进煤层部分;支架安装时拆掉安装支架前侧的临时支护,将支架顶梁直接插入前腰巷后及时升柱接顶,有效地控制了顶板,确保了工作面初采时的顺利进行,这项创新在12#煤2119工作面的回采工作中获得了成功。2119开切眼断面见图1。
图1 2119开切眼断面 单位/mm
1)支架顶梁前部分已伸入煤层中,采煤机割煤过后通过及时拉架便可完全控制顶板冒落,
2)支架在安装时顶梁靠支柱的液压作用已完全接顶,保证支架的初撑力达到设计要求。
3)由于前腰巷设计高度为煤层的厚度,即沿煤层底板炮掘煤层部分,采用单体液压支柱+半圆木梁做临时支护来支护顶板,这样可降低锚网支护面积,可保证在回采后支架顶板能及时垮落以达到充填采空区的要求,这样可有效防止支架后身形成瓦斯积聚区,利于工作面初采期间的瓦斯管理。
4)前腰巷只炮掘煤层部分,且采用单体液压支柱+半圆木梁做临时支护来支护顶板,提高了掘进进度,减少了出矸量和支护材料,而且不用在顶梁上支设木垛接顶,降低了坑木的使用量。
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