陈海凡
摘 要:高速电主轴要求在100000r/min以上高速旋转的情况下,达到低动态偏摆的工作效果。这就要求高速电主轴有相当高的制造精度,而轴芯作为高速电主轴的核心零件,对其制造精度要求自然更加严格。电主轴轴芯的加工过程中,经常出现同轴度和端面跳动超差、尺寸不稳定等问题,很难进行高精度的批量生产。本文通过修改轴芯图纸,改进加工工艺等方法,有效地解决了上述加工难题,并能稳定实现批量生产,提高了生产效率。
关键词:解决;高速;电主轴;轴芯;加工;方案
中图分类号:TH133 文献标志码:A
0 前言
随着现代加工技术的不断进步,需要越来越多的雕刻机、精密磨床、高速离心机等高档数控装备。高速电主轴作为这些装备不可或缺的重要部件,而轴芯又是高速电主轴的核心零件,其加工质量显得更为关键。轴芯的加工方法主要是车削,加工过程中经常出现尺寸很不稳定,同轴度和端面跳动超差,长度尺寸难以保证等问题,以致产生很多废品,也难实现批量生产。本文巧妙改进了车削工艺、装夹方案、刀具处理等问题后,明显提高了轴芯加工的质量,且能实现批量生产,大大提高了生产和经济效益。
1 轴芯零件图(如图1所示)
2 改进前的车削工艺步骤
2.1下料Φ38×205,毛坯车端面并钻Φ10通孔,内孔倒60°角,两顶尖车外圆至Φ36.75。
2.2 夹住Φ36.75外圆,伸出52mm,粗精工件右端内轮廓至Φ11.85 Z-98.29位置,粗精车工件右端外轮廓至Φ30.15 Z-50.02位置。
2.3工件调头,夹Φ36.75外圆,伸出50mm,粗精左端內轮廓至Φ14.45 Z-105.19位置。
2.4 用一夹一顶方式,用软爪夹Φ30.15外圆,顶左端内孔,粗精加工左端外轮廓。
3 改进前存在的问题
采用以前方案加工完成后,经常出现的问题如下:
3.1 同轴度和端面跳动超差,导致轴芯装配好后,出现噪声比较大,摩擦大、转速和加速度达不到要求,并且在高速旋转的情况下,动态偏摆大,严重影响使用效果。
3.2 Φ14.45内孔震刀,表面粗糙度差,产生锥度,尺寸不稳定。
4 分析存在的问题
4.1 Φ18.25与Φ30.15的同轴度为0.015mm,靠软爪来保证0.015的公差是比较困难的;伸出长度150mm,更加大了难度。因此在加工Φ18.25与Φ30.15时,应采用双顶尖的装夹,将原来的两次装夹改为了一次装夹,减少了加工误差。
4.2 Φ21.65与右端面的垂直度为0.02mm。在原来的方案中,这个垂直度是经过两次装夹,最后靠一夹一顶来保证的。这个垂直度与①Φ36.75与Φ30.15同轴度、②Φ30.15与左端内孔的同轴度、③软爪与Φ30.15的装夹精度等都有关系,所以很难保证。为了减少中间环节繁多的误差累计,右端面留0.05mm余量,最后用软爪夹Φ21.65精右端面,从而保证垂直度。
4.3 该轴芯全长度都有内孔,且内孔直径最小处为Φ11.8,最深处105,普通内孔刀基本无法对其进行加工,需要特别制作内孔刀。选用Φ10钨钢棒做刀杆,在刀的一头用线切割割出一个扁平位置,再通过铜将刀头焊接到钨钢棒上,这样做的好处是大大提高刀杆的强度。
4.4采用软爪装夹,使用时间长会产生磨损等情况,所以软爪要定期进行检测和修正,以免出现同轴度超差。
4.5 采用双顶尖装夹后,为了保证工件在Z方向定位能统一,所以在两端内孔与端面交界处增加60°倒角,并且要求在同一批量中这两个倒角的直径大小要统一。因为工件最后要通过两顶尖装夹来精加工外圆,如果在一批工件中这两个倒角的直径大小不统一,那双顶尖装夹后,工件在Z方向上的尺寸就会不一致,所以需要将这两个倒角的直径尺寸加工准确。
5 改进后的车削工艺步骤
5.1 与改进前步骤1一致。
5.2 以外圆Φ36.72为基准,采用软爪夹,伸出55,车削右端内孔,端面留0.05mm余量,Φ30.15直径方向尺寸留0.2mm余量,内孔采用多把多规格内孔刀完成。
5.3 以外圆Φ36.72为基准,采用软爪夹,伸出30,粗精左端面及内孔,内孔采用多把多规格内孔刀完成。
5.4 采用双顶尖装夹,粗精外轮廓。
5.5 以工件外圆Φ21.65为基准,采用软爪装夹,精车右端面。
结语
通过合理的工艺安排,加工过程中正确的检测方式,有效地解决了高速电主轴核心零件的加工难题。保证了加工的精度,提高了产品合格率和生产效率。
参考文献
[1]陈小安,张朋,刘俊峰,等.高速电主轴多场耦合动力学特性研究[J].振动工程学报,2013,26(3):303-310.
[2]邓君,许光辉.高速电主轴采用轴芯冷却的设计[J].装备制造技,2010(7):52-53.