简易拌和船的设计与改造

2018-05-17 16:29李洪滨姜明佐
珠江水运 2018年7期

李洪滨 姜明佐

摘 要:本文结合长岛县无居民海岛工程上部结构施工,对混凝土供应的工艺进行了分析。由于该工程施工地点属于外海孤岛,且施工场地狭小无法建立拌和站,最终决定采用简易拌和船配地泵及布料杆的工艺,解决了混凝土供应及质量控制的难题,通过一系列安全、质量保证措施,简易拌和船的设计与改造达到了预期效果。

关键词:简易拌和船 混凝土供应 布料杆

1.引言

长岛县无居民海岛码头工程车由岛、喉叽岛码头工程属于外海孤岛施工,岛上区域狭小且无淡水与施工用电,不适宜建设拌和站。故混凝土供应只能选择水上拌和或陆拌水运工艺施工。水上拌和成本高,船机设备投入大;陆拌水运工艺需从蓬莱港运输到现场,直线距离26km,水上运输时间约5.5小时,混凝土的缓凝时间及保坍要求高,需进行专门的配合比试验。因此解决混凝土的供应及质量问题是控制的重点,也是本文研究的重点内容。

2.课题研究内容

2.1方案比选和确定

2.1.1方案一:陆拌水运工艺

陆拌水运工艺需要解决混凝土的保坍性与缓凝时间。车由岛距离蓬莱直线距离约26km,满载自航驳航速约4.5节,考虑水上运输路线约39.5km,水上运输时间约5.0小时,混凝土单次运输方量按200方计算,拌和、陆运、装船时间约3.0小时,卸料按3.5小时考虑,陆拌水运混凝土的保坍与缓凝时间至少需要11.5小时。

(1)优点:混凝土陆拌采用180拌和站集中供应,拌和质量与速率可控。

(2)缺点:①混凝土陆拌水运可能无法控制,从拌和站、驳载码头、海上运输及浇筑各个环节不可控。②水上运输时间受车由岛及周边岛屿养殖作业影响大,水上运距要较测量距离大很多,穿越登州水道与北长山水道,运输时间不可控。③陆拌水运工艺,上部现浇结构也必须加絮凝剂方可保证混凝土运输时间,费用增加,同时混凝土凝结时间长,影响拆模周转。④经咨询检测部门,陆拌水运混凝土的保坍与缓凝时间过长,质量不易控制。

2.1.2方案二:采用简易拌和船工艺

在1500t自航平板驳上设置50强制式拌和站,挖掘机、地泵及布料杆等组成简易拌和船,拌和完成后直接通过地泵及布料杆及进行浇筑。

(1)优点:①简易拌和船进行施工,混凝土现场搅拌,质量可控。②采用地泵接布料杆工艺节省了混凝土浇筑时的方驳吊机。③砂、石料、水泥的运输可与高山岛兼顾,统筹考虑。

(2)缺点:①拌和船上储料空间有限,需配备运输驳定时供料,且船上淡水仓储备要足。②船舶避风,距离蓬莱港或砣矶港均较远,需要提前运作,保证船舶安全。

综合考虑选用简易拌和船工艺进行水下混凝土的浇注。

2.2工艺流程

施工准备→船舶甲板加固→拌和站安装→地泵及布料杆安装→设备连接调试→改造完成

2.3操作要点

2.3.1施工准备

(1)簡易搅拌船选用1500t自航平板驳船,其有效仓室平面尺寸约47×12m,船上设置HZS50B强制拌和站一台,平面尺寸18.21×10m。

(2)进船舱查看船舶的舱室及龙骨情况,确认拌和站料斗的甲板开仓位置,以开仓位置为中心确认拌和站及骨料仓的尺寸位置。经查看测量确认拌和船立柱间距为1050mm(纵向)×1210mm(横向),而拌和站骨料仓支腿间距为1850mm×2240mm,搅拌楼支腿间距为3000×2100mm,对比发现拌和站各支腿的位置基本与船驳龙骨立柱的间距相吻合(20cm范围内)。拌和站布置图如图1所示。

按照强制式50B拌和机厂家设计要求,配料机基础承载力为15t,拌和主机基础承载力为20t,由于简易拌和船需要在外海施工,所经过海区按极端情况考虑,浪高5m、Tθ=12s、θ=25°、Tφ=8s、φm=10°,风力10级风压取0.5kN/m2。

按装载受力公式计算

(1)横摇时:

(1)料斗仓安装与改造

按照拌和站图纸(图4)以在船舶甲板处开孔,开孔尺寸2200mm×2050mm×1440mm(深), 开孔完成后采用10#槽钢将料斗仓底部进行加固(图2),加固槽钢顶标高控制在-1440mm(从甲板以下),以增强后期料斗仓受力。加固完成后采用10mm钢板按照拌和站设计尺寸加工料斗仓(图3),加工完成后将其吊装至加固好的料斗坑中,安装时安排人员在船舱内检查料斗仓是否坐实底部加固槽钢,确认无误后并将料斗仓与甲板之间满焊加固。

(2)骨料仓安装与改造

为方便拌和站在船上上料以及考虑拌和船的平衡问题,结合拌和船的尺寸需将拌和站原设计的直线布置方式变更为L形布置。此布置方式需将骨料仓轴线位置由料斗坑中心向前平移80cm以解决骨料传送带与上料料斗的冲突干扰,并且解决了L形布置上料偏重的问题。

骨料仓采用整体吊装的方式,在陆上将骨料仓8条支腿焊接在H400型钢做成的框架上来解决船舶甲板受力不足的问题,焊接完成后将骨料仓整体吊装至拌和船设计位置,并将H400型钢与甲板焊接牢固。

由于骨料仓轴线与料斗仓中心存在80cm偏差,由于皮带上料无法落入料斗中心,所以利用10mm钢板加工一个导料槽将骨料仓与料斗之间连接。

(3)拌和主机的安装与改造

由于拌和主机原厂家设计高度为5.5m(罐车装载),考虑到该拌和船采用地泵供应以及拌和主机在拌和船上的稳定性,将拌和主机标高定为3m(降低2.5m)。

(4)布料杆的安装与改造

考虑本工程上部结构胸墙最宽为10m,选用跨距12m布料杆即可满足要求,布料杆吊装上船后,将布料杆支架及伸缩支腿采用型钢及钢丝绳与船舶甲板、挡板进行焊接加固形成整体,提高布料杆稳定性。

3.工艺实施效果

3.1依托工程实施效果

本工程混凝土浇注采用简易拌和船工艺共浇筑混凝土6377方,拌和船共使用4个月,浇注效率为15~18m3/ h,解决了在外海孤岛坏境下的大体积混凝土浇筑问题,实现了混凝土浇注的施工安全、环保,优质、高效、低耗的目标。

3.2实践中的经验与教训

本工程由于混凝土浇筑方量较少,采用的1500t自航驳作为拌和船载体,船舱尺寸较小,单次装载混凝土原材料最多只满足浇筑300方混凝土,且抗风浪性能较低,在以后施工中如有类似施工应选用较大船舶进行改造,减少原材料的过驳次数。

3.3存在的问题及改进措施

3.3.1存在的問题

(1)简易拌和船采用的地泵备布料杆的浇注工艺,不能浇注C25及以下混凝土(易堵管),本工程共计32方C25及以下混凝土只能按照C30标号搅拌施工。

(2)骨料仓导料槽坡度只有30°,在砂含水量较高的情况下,下料困难,需工人投料,影响施工效率。

3.3.2改进措施

(1)在今后施工中,拌和主机下料口与地泵连接的导料槽应加工成活动可拆卸的,在低标号混凝土施工时可采用吊罐施工。

(2)骨料仓导料槽坡度应在45°以上,才能解决砂下料困难的问题,骨料仓传送带在现有基础上应提高30cm。

(3)在今后改造拌和站时,要选用船型较大,抗风浪性能较好的船舶,尽量避免在风浪较大的天气施工。

4.效益评估

(1)简易拌和船进行施工,混凝土现场搅拌,混凝土质量可控。

(2)采用地泵接布料杆工艺节省了混凝土浇筑时的方驳吊机,减少了施工成本。

(3)简易拌和船将布料杆根据项目特点进行了改造,解决了布料杆上船施工不稳定的问题。

(4)本工程改造的简易拌和船,解决了混凝土陆拌水运从拌和站、驳载码头、海上运输及浇注各个环节不可控的问题,使本项目能够顺利完工,节省了大量施工成本。

5.结语

实践证明简易拌和船的设计和改造是非常成功的,对类似工程具有较高的推广应用价值。同时“简易拌和船与地泵及布料杆的组合”为混凝土供应困难的外海施工提供了一整套成功的设计改造的方法,是传统水上现浇混凝土技术的一项重大改进,对提高外海混凝土施工质量具有重要意义,同时具有巨大的社会效益和经济效益。

参考文献:

[1]江正荣编著.建筑施工计算手册(第二版).北京:中国建筑工业出版社,2007.

[2]交通部第一航务工程局编.港口工程施工手册.北京:人民交通出版社,1994.