毛华峰,江建国
(江山市环境保护监测站,浙江 江山 324100)
近年来,国家环境水质保护要求日益提高。十九大报告提出要实现人与自然和谐共生的现代化,同时推出美丽中国四大举措:创造优美生态环境,推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度。
随着国家水质要求的提升,城镇污水集中处理的出水标准从原有的一级B提高到一级A排放标准[1]。排放水质参数如表1所示。
传统的提标改造工艺方法有:通过增加预处理工序和生化处理工序的强度,提高预处理和生化处理停留反应时间,从而达到降低出水化学需氧量(COD)的目标;在原有的好氧池前端增加缺氧区,利用缺氧反应提高总氮的去除效率,从而达到降低出水总氮(TN)的目标;提高生化处理工序的停留反应时间,增加生化处理效果,同时增加PAC(聚合氯化铝)等化学药剂同步化学除磷,从而达到降低出水总磷(TP)的目标;提高预处理工序的曝气除砂和格栅细度,后续增加PAC等絮凝剂投加量以及过滤精度,从而达到降低出水悬浮物(SS)的目标。
表1 排放水质参数
传统的提标改造工艺路线存在以下缺点:占地面积大,运行费用高;原有生化系统停水改造,停运周期长,环保压力大;工艺管道复杂,安装周期长;运行维护复杂,成本较大。
深床反硝化滤池工艺的过滤机理包括隔滤、沉淀或相互碰撞、截留、黏附和絮凝,如图1所示。
图1 深床反硝化滤池工艺的过滤机理
深床反硝化滤池工艺技术,是在缺氧环境中,在滤料表面挂膜生成大量反硝化生物菌群,污水中的硝酸盐、亚硝酸盐在反硝化生物菌群作用下,还原成氮气(N2)释放出来,从而实现污水的反硝化脱氮过程。由于反硝化过程中不断产生氮气,集聚的氮气以气泡形式从水中逸出,相当于对水流产生连续搅动,显著增加生物菌群与水流的接触,提高反硝化和过滤效率。同时,石英砂滤料可以截留大部分悬浮物,达到降低悬浮物的作用。反硝化生物细菌在缺氧的条件下,利用有机物(如甲醇)作为电子供体来还原硝基氮,因此需要添加适当数量碳源(如甲醇、乙酸)来保证反硝化生物细菌的正常生物活性。反硝化反应如式(1)所示。
深床反硝化滤池同时集成了深床滤池的缺氧池的反硝化和过滤原理,一池多用。添加适当的碳源和絮凝剂后,可以同步去除TN、TP、SS,出水水质稳定达到:TN降低到5 mg/L,SS降到1 mg/L,TP降至0.3 mg/L。其完全满足城镇污水处理厂出水提标要求[2]。
图2 深床反硝化滤池工艺流程
主要组件包括池体构筑物、气水分布系统、过滤介质和滤料承托层。
池体构筑物:钢筋混凝土或钢制结构,通常为长方形。
气水分布系统:采用T型气水分布块滤砖技术,反冲洗不锈钢主、支气管,淘汰了长柄滤头和滤板,无易损易耗件。
过滤介质:石英砂滤料,滤床高度约1.8 m,有效粒径2~4 mm。
滤料承托层:总厚约500 mm,鹅卵石五种级配分布。
在深床反硝化滤池中,先加入厌氧池污泥及装置废水进行细菌驯化初步培养。初始驯化培养时,污泥及污水以低滤速在深床反硝化滤池内循环,然后开始小流量进水,促使深床反硝化滤池中滤料的挂膜。
当深床反硝化滤池内细菌浓度达到要求时,使用甲醇或乙酸作为外加碳源,并通过进出水数据统计分析,确定工程反硝化最优工艺条件。
以上一阶段为基础,在深床反硝化滤池前端进水中,按照(10~15)×10-6mg/L的比例,投加PAC、硫酸铝絮凝剂,并通过进出水中悬浮物数据统计分析,确定工程絮凝剂投加数量的最优工艺条件。
试验结果表明,深床反硝化滤池工艺技术,在投加碳源和(10~20)×10-6mg/L的PAC或者硫酸铝絮凝剂前提下,系统出水TN、TP、SS、COD水质指标稳定达标,完全符合一级A出水水质要求,深床反硝化滤池工艺技术完全适用于城镇污水处理厂的提标改造。
TN去除率达90%,去除量可以达到15 mg/L,出水TN可稳定控制在10 mg/L以内。反硝化生物菌群把NOx-N转换成N2完成脱氮反应过程,作为后置反硝化滤池,在前端硝化反应较完全的情况下,可稳定做到出水TN小于5 mg/L,远远超过预期效果。
TP去除率达到70%,去除量达到0.70 mg/L左右,投加PAC等絮凝剂后,水中SS得到有效去除,而SS含有氮、磷及其他重金属物质,这样TP去除量也相应增加,出水总磷可稳定控制在0.3 mg/L以内,达到出水总磷提标要求。
SS去除率达到55%,出水SS能够稳定控制在3 mg/L以内。配合适当的絮凝化学处理,完全达到出水SS小于5 mg/L(通常SS<2 mg/L),达到出水悬浮物SS的提标要求。
COD去除率达25.9%,投加PAC等絮凝剂后,水中SS得到有效去除,而固体悬浮物含有氮、磷及其他重金属物质,这样COD的去除量也相应增加,出水COD能够稳定控制在32 mg/L以内,完全达到出水COD小于50 mg/L的提标要求。
深床反硝化滤池工艺,是一种集生物脱氮和过滤功能于一体的处理单元,采用特有的滤砖布水布气系统和均匀的石英砂滤料,允许固体杂质透过滤床表面,深入滤料,达到整个滤池纵深截流固体物的优异效果,利用化学加药微絮凝过滤技术可有效除磷,共同作用使出水达到提标标准。
传统提标改造工艺路线具有占地面积大、运行费用高、建设周期长、工艺管道复杂、运行维护复杂等缺陷。与之相比,深床反硝化滤池工艺具有投资少、建设周期短、运行费用低等优势。
通过三个月的试验,深床反硝化滤池系统出水TN、TP、SS、COD水质指标稳定,完全符合一级A出水水质要求。采用乙酸作为碳源的运行费用为0.045元/m3,除磷药剂采用PAC的运行费用为0.030元/m3(TN、TP去除量分别为5 mg/L、1 mg/L),药剂综合成本为0.075元/m3。相比其他工艺而言,深床反硝化滤池工艺在城镇污水处理厂的应用可行性较高,可作为提标改造工程的首选工艺。
参考文献
1 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准[S].北京:中国标准出版社,2015.
2 江山市鹿溪污水处理厂.江山市鹿溪污水处理厂出水提标试验报告[R].江山:江山市鹿溪污水处理厂,2014.