ZX—1型流动改进剂对江苏油田范1区块原油流动影响的室内评价

2018-05-14 02:36崔永亮吕红梅余晓玲
科学与财富 2018年9期
关键词:黏度

崔永亮 吕红梅 余晓玲

摘 要:原油拟乳状液状态流动可以有效防止蜡的沉积,并降低伴热温度,本文研究了ZX-1型流动改进剂对范1区块原油流动的影响,结果表明,随着加药浓度的增加,含水率的增加原油结蜡率降低,黏度降低,并且ZX-1型流动改进剂与后续的原油破乳剂配伍性较好,而且还能促进原油破乳。

关键词:结蜡率,黏度,破乳

前言

中国主要油田生产的原油含蜡量都比较高,一般在15%-37%,个别油田原油蜡含量高达40%以上[1]。多蜡原油输送工艺的发展,经历了加热输送、原油热处理输送、原油化学改性处理输送等几个阶段[2]。拟乳状液流态开采和集输高凝、高粘油的方法,是由原油化学添加剂改性处理技术发展而来的。其特点是加入“流动改进剂”后,一方面“流动改进剂”吸附在管壁上形成亲水膜,将金属管壁的亲油性转变为亲水性,抑制石蜡和凝油向管壁的沉积;另一方面,“流动改进剂”可使原油形成水包油型乳状液,改变原油的流动性,但不改变其性质。

由于各个油田的原油性质,含蜡量等条件的不同,各个油田研制的“流动改进剂”并不具有普适性。江苏油田范1区块产出原油为高含蜡、中高凝原油,其原油含蜡量为17.21%-29.22%,凝点为32-38℃。原油在由井口到中转站的输送过程中蜡沉积严重,为防止蜡沉积在原油输送过程中造成的不利影响,现场采取了管线伴热输送工艺,其每年的伴热费用达到100多万元,严重影响了油田生产的经济效益。研制的化学添加剂ZX-1,能使原油形成拟乳状液,降低原油黏度,减少蜡沉积以及流动阻力,达到常温输送的目的。ZX-1型原油流动改进剂,其主要成分为AE型破乳剂、石油磺酸盐及其它助剂。本文通过室内实验评价ZX-1的防蜡效果,对破乳剂分水能力的影响,及其对原油流变性的影响,以达到对范1区块原油的常温输送提供技术支持的目的。

一、实验仪器与材料

实验仪器:哈克流变仪RS6000,德国哈克公司,振荡水浴,恒温水浴,空气恒温振荡器,比色管

实验材料:ZX-1型流动改进剂,范13、19井采出液,KD-25型破乳剂

二、实验方法:

1.原油挂壁量测试方法:

参考《SY/T6300-2009采油用清、防蜡剂技术条件》,通过称量钢制实验瓶实验前后的质量差来测量原油的挂壁量。首先称量钢制实验瓶的质量,然后向其中加入一定量的范19井采出液,充分震荡后,加入流动改进剂,60℃下,摇床内震荡30min,然后边搅拌边降温,降温速率为1.0℃/min,降至一定温度后恒温5min,然后利用旋转倒杯仪将油样边旋转边缓慢均匀倒出,倒空5min后称重,实验瓶前后质量差即为挂壁原油的质量[4]。

2.原油流变性测试方法:

应用哈克流变仪选择Z38转子,然后打开应用程序,仪器调零后, 降下样品容器,装入测试液,在7.34S-1的剪切速率下,样品温度由50℃降低到20℃,降温速率1.0℃/min,观察范19井原油及其加入流动改进剂后的黏温曲线。

3.破乳分水能力测试方法:

参考《SY/T5281-2000 原油破乳剂使用性能检测方法(瓶试法)》,在100ml比色管中加入不同比例的范19井原油和采出水,充分振荡后配制成不同含水率的模拟采出液样品。加入ZX-1后,在50度空气恒温振荡器中振荡30min,然后取出,放置在50度水浴中静置5min,计量比色管内分出水相的体积。

三、实验结果及分析

1、流动改进剂ZX-1的防蜡能力

实验原油样品为范1区块原油,配制的模拟采出液含水率为20%、40%、60%、80%,ZX-1的加药浓度为0.02%-0.3%,实验结果表明:在相同的温度条件下,挂壁率受含水率和加药浓度影响较大。相同含水率的情况下,随着加药浓度的增加,原油挂壁量减少,并且含水率越高,挂壁率越低。加药浓度大于1000mg/l,同时含水大于20%时,挂壁率低于6%;含水率大于80%,同时加药浓度大于200mg/l时,挂壁率低于2%,以上两种情况流动改进剂均有较好的防蜡效果。这是因为:一方面,随着加药浓度的增加,采出液更容易形成水包油型乳状液,而且加药量增加,流动改进剂在管道内壁形成亲水膜更加牢固;另一方面,随着含水率的增加,采出液不容易形成油包水乳状液,而且管道内的原油会呈现出在水上漂浮流动的状态,减少了原油与管壁的接触面积。

在不同温度的挂壁率实验结果是:在1000mg/l的加药浓度下,随着温度的降低,原油挂壁量增加,但是当含水率大于60%时,30℃下仍有较好的防蜡效果。

2、流变性能

含蜡原油的流变特性取决于液态介质的成分,固体颗粒的含量及其分散程度,也与原油的热历史和剪切历史等因素有关。

采用哈克流变仪测量范1区块的原油及加药后的黏温曲线,如图1,在温度较高时,蜡晶全部溶于原油中,它具有牛顿流体的特性,黏度随温度的降低,变化不大;当温度降低到析蜡点时,蜡晶开始析出,使原油黏度快速升高,随温度的继续降低,析出的蜡晶增多,聚集成空间网状结构,黏温曲线出现拐点,加药后凝点降低4℃左右。

3、ZX-1的破乳分水能力

实验样品为范19井采出液,模拟采出液的含水为25%、50%、85%,ZX-1的加药浓度为1000mg/l,实验温度为50℃,对比药剂是油田现场采用的破乳剂KD-25,加药浓度为1000mg/l,实验脱水时间设定为5min。

实验结果表明:在模拟采出液中,单独加入0.1%的流动改进剂ZX-1时,分水率为20%-80%,表明流动改进剂ZX-1有一定的分水能力,单独加入0.1%的破乳剂KD-25时,其分水率为48%-88%,当0.1%的KD-25与0.1%的ZX-1混加时,其分水率50%-100%,表明ZX-1与KD-25的配伍性较好,并且对KD-25的破乳能力有促进作用。

四、结论

1、流动改进剂ZX-1的防蜡效果受温度、含水率、浓度的影响,温度越高、含水率越高、浓度越大,防蜡效果越好。

2、流动改进剂ZX-1能够较明显的改变范1区块原油的流變性,可使其凝点降低4℃左右。

3、流动改进剂ZX-1与破乳剂KD-25的配伍性较好,并且对KD-25的破乳能力有促进作用。

参考文献:

[1]陈刚,张洁.原油流动性改进剂研究进展[J].天然气与石油,2013,31(2):1-5.

[2]权忠舆,原油改性处理的管道输送工艺[J]油气储运1996,15(1):1-6.

[3]唐志伟,党伟,谭文捷,原油流动改进剂应用于防蜡的实验,科技导报2015,33(1).

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