苑淑颍
(新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆 乌鲁木齐 830000)
JLT二级枢纽工程正常蓄水位1 282 m,死水位1 276 m,总库容0.32亿m3,调节库容1 035万m3,装机容量为50 MW,最大坝高68.0 m,坝顶长429 m。为常态混凝土重力坝+沥青混凝土心墙坝混合坝型,坝顶长429 m。
施工工艺流程:测量布孔→钻灌设备就位→I序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔→检查孔。
抬动观测孔深为入岩15 m,在灌浆孔段裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中均进行观测,一般情况下每10 min测一次读数,抬动上升过快时应加密测读,并密切注意动态。
采用XY-2PC型地质回转钻机金刚石或合金钻头,钻机固定在地锚上。灌浆孔开孔孔径φ91 mm,终孔孔径φ56mm,I序孔开孔孔径φ91mm,终孔孔径φ75mm,检查孔孔径φ75mm,钻孔开孔孔位与设计孔位的偏差±10 cm。
第一段灌浆结束后安装孔口管:将注浆管下到孔底注入0.5∶1的水泥浆置换孔内稀浆,使孔内充满0.5∶1的水泥浆,再将φ89 mm孔口管下入孔底,校正孔口管方位和倾角固定,待凝24 h后进行第二段钻灌作业。
钻孔冲洗:用大水流冲洗钻孔,清除岩粉、渣屑,孔底残留物厚度应小于20 cm。
裂隙冲洗:灌浆前用压力水进行裂隙冲洗,冲洗压力为灌浆压力的80%,冲洗时间为20 min或回水清净时止。
灌前压水试验结合裂隙冲洗进行,采用单点法压水试验或进行简易压水试验,其中I序孔、检查孔压水采用单点法,其它孔采用简易压水。
单点法压水试验:在稳定压力下,每5 min测读一次压入流量,连续4次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1 L/min时,作为计算岩体透水率q值的计算值。
简易压水试验:在稳定压力下,压水20 min,每5 min测读一次压入流量,取最终值作为计算岩体透水率q值的计算值。
压水试验压力为灌浆压力的80%,当超过1 MPa时,采用1 MPa。
2.7.1 材料及机具
采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥细度要求通过80 μm方孔筛筛余量不得大于5%;灌浆用水抽取河水,水质符合JGJ63-2006的规定。
采用ZJ-400L高速制浆机进行拌制。JQJ-200-2型搅拌桶储浆配浆,黑旋风3SNS型注浆泵灌浆。
2.7.2 灌浆方法
第一段钻孔孔径为φ91 mm,采用橡胶塞阻塞,胶塞卡在结合面以上0.2~0.5 m的混凝土内,孔内循环式灌浆,灌浆结束镶铸孔口管,待凝24 h,第二段以下各段采用孔口封闭法自上而下分段灌浆,灌浆时射浆管距段底不大于50 cm。
第一段深入基岩2.0 m,压力0.4 MPa,第二段段长3.0 m,压力0.8 MPa,第三段段长4.0 m,压力1.0 MPa,第四段段长5.0 m,压力1.2 MPa;第5段以下段均为5 m,压力1.5 MPa;终孔段不大于7 m。
2.7.3 浆液水灰比及变换原则
采用纯水泥浆液灌注,水灰比为5∶1,3∶:1,2∶1,1∶1,0.7∶1,0.5∶1六个比级。开灌水灰比选用5∶1。浆液变换原则如下:
1)当压力保持不变,注入率持续减少时,或注入率不变而压力持续升高时,不改变水灰比。
2)当某级浆液注入量已达300 L以上或灌注时间已达30 min,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应改浓一级水灰比。
3)当注入率大于30 L/min时,可根据具体情况越级变浓。
4)灌浆过程中,灌浆压力或注入率突然改变较大时,应立即查明原因,及时向监理汇报批准后,采取相应的处理措施。
2.7.4 灌浆结束条件和封孔
当灌浆段在最大设计压力下,注入率不大于1 L/min后,继续灌注30 min,可结束灌浆。
结束灌浆后,采用全孔灌浆封孔法封孔,封孔压力为全孔段平均灌浆压力,水灰比采用0.5∶1浓浆。孔内水泥浆液凝固后,灌浆孔上部空余部分水泥砂浆人工封填捣实至孔口。
在试验区灌浆结束14 d后,以分析检查孔压水试验成果为主,结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量,检查孔数量不少于灌浆孔总数的10%。帷幕灌浆质量检查孔采用单点法进行压水试验,设计合格标准为透水率q不在于0.05 L/(min·m·m),该试验区共布置了1个检查孔,压水11段,经统计最大值为0.045 L/(min·m·m),满足设计要求。
根据透水率对比分析,随孔序递增而总体减少。同时,Ⅰ、Ⅱ序透水率变化不显著,说明Ⅱ序孔灌浆受Ⅰ序孔灌浆影响因素很少,随着Ⅲ序孔的灌浆,灌浆效果突显。透水率符合随孔序递增,平均透水率递减的灌浆规律。说明通过灌浆降低了岩石透水率,提高了防渗能力,表明灌浆效果显著。
根据灌浆成果资料统计,单位水泥注入量小于20 kg/m的段次有19段,灌浆长度61.70 m,水泥注入量791.0 kg,分别占总量的15.7%、11.6%和2.5%,根据《大坝基础灌浆》“单位水泥注入量小于20 kg/m者,灌浆效果不显著”的观点,故试验区84.3%的灌浆段起到了显著的作用,灌入水泥97.5%起到了改善岩石结构、提高岩石防渗能力的作用,达到了灌浆的目的。
单位水泥注入量递减情况符合一般灌浆规律,符合随孔序递增,单位水泥注入量递减的灌浆规律,表明前序孔灌浆较好的充填了岩石裂隙,后序孔灌浆进行了补充加强,灌入的水泥起到了改善岩石结构、提高岩石防渗能力的作用,达到了灌浆的目的。
这次帷幕灌浆试验施工中最大抬动值为160 μm,小于施工规范中抬动变形观测允许值200 μm,说明这次帷幕灌浆试验压力能适合该工程。
这次帷幕试验5∶1,3∶1,2∶1浆液注入浆量较大,占94.6%,1∶1,0.7∶1浆液注入量较小,占5.4%,说明这些孔段主要由5∶1,3∶1,2∶1三个比级浆液灌注的,主要是微细裂隙为主吸浆。
灌浆压力小于0.5 MPa时岩石吸浆量不大,灌浆压力在1~1.5 MPa之间,岩石裂隙大量吸浆,水泥注入量占总注入量的59.9%,反映出岩石随灌浆压力增大,浆液注入量随之增大。
采用KXP-1型测斜仪进行了钻孔测斜工作,每个灌浆试验孔孔深20 m以上每钻进5 m测斜一次,20 m以下每10 m测斜一次,根据测斜资料计算出每个灌浆孔的偏距、偏斜角和方位角。经计算11个试验孔孔底偏距,最小的为0.165 m,最大的为0.454 m。灌浆孔孔底偏距均满足设计和规范要求,这表明帷幕是连续的。
检查孔经计算孔底偏距为0.376 m,满足设计要求。
通过试验成果分析及质量检查可知,本次试验采取的施工方法、灌浆工艺、施工参数等符合本工程岩石特性,钻孔灌浆方法、段长、洗孔、压水试验方法、灌浆压力、水灰比等指标符合设计要求,通过灌浆水泥浆液充分堵塞了基岩中的渗水通道,灌入的水泥起到了改善基岩物理性能、提高岩石防渗能力的作用,达到了帷幕灌浆的目的。