邢冠华,李光武
(华晨汽车工程研究院,辽宁 沈阳 110141)
发动机冷却系统一般分为开式冷却系统和闭式冷却系统。开式系统优点是管路布置简洁、膨胀水箱无耐压要求,成本较低等;缺点是非即时排气,冷却系统内产生气体后不能及时排出,要在大循环开启且系统压力达到泄压阀开启压力后才会开启排气。闭式冷却系统优点为即时排气,缺点是管路布置较繁琐,对膨胀水箱的要求较高,成本较高等。
冷却系统结构原理如图1所示:
图1 冷却系统结构原理图
冷车启动后,在怠速加油门使发动机转速达到 2500rpm至3000rpm左右时在驾驶室内可以听到在中控台内有“哗哗”的流水声,此现象在动机转速继续升高或发动机热机后消失。
表1 问题复现跟踪表
初步分析其原因为,在生产线上真空加注时冷却液未加满或 4S店手工加注时没有进行有效排气,导致系统内有空气残留,冷车启动后,小循环内的气泡随冷却液进入暖风机,水汽混合物对暖风芯体内壁冲击形成流水声。
为复现此现象,模拟冷却系统缺液和系统内存有空气的情况,方法是排掉部分冷却液并进行手工加注。按照表1的操作和跟踪方式在车辆上进行现象复现:
通过三天的持续跟踪,确定了流水声问题的原因和发生机理。
基于流水声产生机理,我们发现降低小循环流量并打碎小循环内气泡可以有效降低流水声,气泡越小,流水声越小,在气泡很小的情况下,流水声消失。针对此思路,我们在小循环的暖风进水管上增加了节流阀,这样可以有效的减小气泡体积,同时通过暖风机的冷却液流量也会相应的减少。
考虑到暖风机内冷却液流量对空调制热性能的影响,我们对不同规格的节流阀对流量的影响进行了试验分析,试验结果见图2:
图2 流量测试结果
不同规格的节流管在整车上进行验证来比对其对流水声的改善,验证方式按照1.2表格步骤进行,经验证表明,采用5mm节流阀效果比较理想。
由于增加节流阀,导致暖风机冷却液流量减少,必须要进行空调系统的最大制热试验来验证制热性能,试验数据见表2:
表2 最大制热试验数据
试验数据表明采用 5mm节流阀后,最大制热效果满足整车制热性能要求。
基于以上,我们采取节流管加旁通的方案,这样既能满足空调制热要求,又能避免发动机水套局部热点发生,更可以有效的消除流水声,方案如图3、图4所示:
图3 节流阀结构
图4 暖风水管总成
三通:大管段内径14mm,外径18mm;小管段外径8mm,内径4mm;三通带节流阀:大管段内径14mm,外径18mm;小管段外径8mm,内径4mm;节流阀内径5mm;一个旁通管:内径7mm,外径13mm。
此方案于2010年4月正式上线切换,在跟踪时间内,售后IPTV值由最高24.17降至0,见图5,改进措施在实际生产中效果明显。
图5 售后IPTV统计
本次的设计改进的主要优势是:
1)对空调冷却系统影响最小,包括对发动机冷却和空调制热性能的影响。
2)对冷却系统改动最小,成本最低。
3)方便解决售后车辆问题。