王文生,王忠和,杨 青,邬永胜,杨晨光
(内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司,内蒙古 阿拉善盟750336)
内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司(以下简称“晨宏力化工集团)3万t/a熔盐法固碱装置,是重庆博张机械设备有限公司消化吸收瑞士Bertrams公司熔盐加热、降膜蒸发生产固碱的技术。该装置是采用50%的液碱双效降膜蒸发生产99%以上片状固碱。装置经过实际运行,对工艺、设备中存在的问题进行了改进和优化,通过了装置性能考核,提高了装置运行效率。
该装置是由50%碱通过降膜蒸发器浓缩到65%左右的液碱,再由并列7根的最终蒸发器浓缩到99%以上的液碱,经片碱机冷却结晶成片状固碱,该装置由如下几部分组成。
(1)双效降膜蒸发系统;(2)燃煤熔盐加热系统;(3)片碱机装置系统;(4)包装系统;(5)仪表和 DCS系统。
图1 工艺流程示意图
(1)碱系统。来自界区外的50%的原料碱通过降膜蒸发器将浓度提高到65%,再经浓碱泵将65%碱输送到最终浓缩器顶部,经分配,均匀进入7根降膜浓缩管(单元)中,液膜在下降过程中与高温熔盐进行热交换,沸腾、脱水成熔融碱。然后在成品分离器中与二次蒸汽进行分离,经碱液分布器分配后进入片碱机,制成片碱,包装入库,即为99%片碱。
(2)蔗糖系统。固体蔗糖按比例加入蔗糖溶液贮槽,用冷凝水溶解后配制成10%左右的溶液,送往降膜蒸发器中除去碱液中的氯酸钠,对镍材设备及管道形成保护。
(3)蒸汽系统。界区外送来的蒸汽进入降膜蒸发器,其中蒸汽液化后的冷凝水用于原料碱预热,并收集到冷凝水贮槽用冷凝水泵输送到余热锅炉作为锅炉给水。降膜蒸发器产生的二次蒸汽通过表面冷凝器冷却,冷却后的冷凝水排到回收水池。
(4)真空水系统。界区来水送往大气冷凝器、表面冷凝器对过热蒸汽进行冷却形成真空,真空下水用回收泵送往界区外。
(5)冷却水系统。界区外的循环水送往片碱机对熔融碱进行冷却后进入冷却回水池,通过回收水泵送界区外。
表1 固碱质量标准 %
考核时间为72 h。
(1)考核开始时对DCS上的蒸汽累积流量进行清零,以蒸汽累积流量读数为蒸汽消耗考核依据;
(2)电量考核以配电室内电量表累积读数作考核依据;
(3)煤消耗量以上煤机上煤的斗数作计量,每煤斗装2小车,每班随机抽取2车次的煤重,上煤的斗数以DCS系统上的上煤机正反转趋势查取;
(4)片碱的产量在开始考核时对包装机的包装袋数清零,并结合实际堆码的片碱垛数作为产量考核依据,同时在码垛时使用电子称复核片碱包重,片碱包重合格范围为24.98~25.48 kg,对重量合格的和不合格的分开码垛,作为计算包装机重量合格率的依据;
(5)片碱浓度以每班的综合质检样为准。
装置在运行考核期间以3万t/a的设计负荷运行,即90 t/d,考核期间平均日产片碱95.731 t,72 h共产片碱279.215 t,达到了设计要求。
装置考核期间,运行平稳,无因装置原因造成的停车和降负荷等情况发生。设备方面,除包装机出现称量不准和熔盐炉出口压力显示不准情况外,其余各机泵、设备、仪表、电气均运行正常。产品质量稳定,在考核期间的片碱主含量NaOH为99.05%~99.49%,平均99.25%,达到了预期效果,质量分析数据见图2。
实际运行中,折百吨碱实际消耗均在指标单耗范围内,达到了预期的效果。
图2 片碱质量分析数据
表2 系统运行消耗情况
表3 关键重点设备、设施运行情况
从技术角度看,锅法是旧工艺,投资少,手工操作,技术成熟,质量要求不高,属淘汰工艺;熔盐法技术进步,操作环境好,能源利用合理,产品质量稳定性好,符合国家政策要求,但对设备选材要求高,绝大多数装置均引进国外技术。
表4 熔盐法与锅熬法生产固碱的对比
此技术是国内改良的熔盐法固碱生产技术,在生产成本上较引进技术和传统锅法均有优势,更适合企业技术发展方向。
虽然较引进技术和传统锅法均有优势但尚有需进一步改进的地方。
(1)熔盐炉烟气处理方面。需进一步详细设计,因烟气排放指标环保要求较高,除尘和脱硫、脱硝方案需进一步优化。
(2)煤燃料熔盐法生产固碱,目前只有宜宾天原等几家企业在用,其设备选材和运行稳定性等项细节需进一步核实。
(3)包装系统存在的问题。由于片状烧碱易吸潮且形状不规则,包装过程有粉尘,包装机的单包重量时有偏差,皮带输送机的链条易损。建议包装机岗位设专职人员进行调节,保证出厂的产品重量合格,同时输送机材质需作进一步优化。
从生产运行及考核情况看,该固碱装置具有能耗低、质量优、安全环保卫生、运行平稳等显著特点。