(新疆天业汇合新材料有限公司,石河子市,832000) 黄新南
新疆天业汇合新材料有限公司是年产100万吨乙二醇在建项目,选址于新疆石河子市147团22连的沙漠里,厂区占地1 600*1 000m2。建设项目在正式施工以前,施工现场应达到水通、电通、道路通和场地平整等条件的“三通一平”困难重重。
为了兼顾各施工单体,综合考虑后该项目的1#临时配电室架设在厂区中间位置,供电系统图如图1。厂区整体规划与东南角打一口大井,大井水泵电机功率110kW。1#临时配电室采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆供电,当时仅有ZR-YJV22-3*95+1*50规格的电缆可用,经查相关参数,该规格电缆安全载流量为270A(土壤敷设),水泵额定电流208.92A。给该大井水泵敷设的电缆长度约为1 200m。
该大井水泵采用了罗克韦尔公司的150-F系列软启动器,内置旁路,具有完善的电气量保护功能。
从某天开始,大井水泵的运行开始不那么正常了,故障开始出现:(1)设定软启动器过载等级10,电机满载电流208.92A。运行中经常出现故障代码“overload过载”,大井跳停。(2)运行中实测电流230±1A上下波动。(3)软启动器发热明显增大。(4)供电电缆温升较以往升高较多。
经检查核实,大井出水管道的阀门跟以前一样保持全开状态,管道压力和流量基本没什么变化,可见电流增大的原因并非是由于负荷变化或水泵卡壳堵转、轴承损坏等原因造成的。
通过进一步检查发现:大井水泵运行时,临时配电室低压母线段电压为405V,大井水泵电机橡套线与ZR-YJV22-3*95+1*50规格供电电缆的接头处(图2所示J点)的线电压只有343V左右,比水泵额定电压380V低了约9.74%,功率因素cosφ1=0.80。
至此可以肯定:由于供电距离过长,造成的供电末端电压降过大,水泵在过低的电压下额定功率下运行造成的电流升高。
4.1 调整临时配电室低压母线电压
根据文号GB 755-87,额定电压Ue=380V三相异步电动机其电压波动下限不宜超过5%,即不宜低于U1=380*95%=361V,此时电动机运行电流I1=P/(1.732*U1*COSφ1)=110 000/(1.732/361/0.80)≈219.91A。供电末端电压降ΔU1=I1R=I*(ρ*L/S1)=219.91*(0.01 740*1 200/95)≈48.33v,那么要求临时配电室母线电压调整到U2+ΔU1=405+48.33=453.33V。
式中:I1—电流,单位A;P—有功功率,单位W;Ue、U1—电压,单位V;cosφ1—功率因素,该水泵名牌功率因数为0.80;ρ—导体电阻率,铜芯电缆0.01 740Ω·m;L—线路长度,单位m;S1—电缆的标称截面,单位mm2;ΔU1末端电压降,单位V;U2—母线电压。
临时配电室变压器档位随着施工用电负荷的不断增大,已经在最大档位上,何况母线电压要调到453.33V以上,系统中的其他用电设备必将过电压运行。本方案被否。
4.2 更换截面更大大的供电电缆
要使得供电末端电压不低于361V,则末端电压降ΔU2≤U2-U1=405-361V=44V。前面计算得出末端电压361V时运行电流为I1=219.91A,则最小截面要求 S2=I1*ρ*L/ΔU2=219.91*0.01740*1 200 /44=104.36mm2,选择规格为ZR-YJV22-3*120+1*70的电缆型号。
由于电缆敷设时很多地方深埋,ZR-YJV22-3*120+1*70单价高,更换成本过高,本方案被否。
4.3 采用随机补偿装置[1]提高功率因数
随机补偿就是在供电末端将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机一起投切。
在临时配电室低压母线段电压仍为405V,电缆截面不变为ZR-YJV22-3*95+1*50的情况下,末端电压降ΔU2不大于44V,则要求此时水泵运行电流(在图二J点至电源侧测得)不大于I2=S1*ΔU2/(ρ*L)=95*44/(0.01 740*1 200)=200.19A功率因素(在图2J点至电源侧测得)要求至少补偿至cosφ2=P/(1.732*U1I2)=110 000/(1.732*361*200.19)≈0.88。
未进行随机补偿前:cosφ1=0.8,查三角函数表可得:tgφ1=0.7239
随机补偿补偿后:cosφ2=0.88,查三角函数表可得:tgφ2=0.5419需至少补偿电容量:Qc=P*(tgφ1-tgφ2)=110 000*(0.7 239-0.5 419)=20.02kvar经计算水泵的无功功率Q=tgφ1*P=0.7 239*110≈79.63kvar,库房有50kvar的无功补偿装置正好可作为随机补偿装置,且不会过补偿。该方案可采用。
5.1 如图2所示,大井水泵橡套线与ZR-YJV22 -3*95+1*50规格供电电缆的接头处(图2中J点)直接并入一组50kvar的电容器作为随机补偿装置。实施完毕后试运行,软启动器无法正常启动,即软启动在启动过程中报“overload过载”跳停。经分析随机补偿装置直接与大井水泵并联,启动过程中相当于软启动器同时带两个设备启动,但为了更好的保护水泵电机,软启动的定值都是按大井水泵额定设
5.2 如图3所示,在随机补偿装置前加装接触器KM,KM的动作线圈串入时间继电器KT。当启动大井水泵时,KT同时得电,延时待水泵启动完成后KT动作KM吸合投入随机补偿装置。方案实施完成后,大井水泵故障解决,设备运行恢复正常,实测电气参数值如下:cosφ3=0.96;运行电流(在图2J点至电源侧测得)I3=174±0.5A;末端电压U3=367±0.3V。
这个故障的分析解决过程为我们解决此类故障积累了一定的经验,也对电气工作提供了一定的指导:(1)电气设计时应充分考虑供电半径,非特殊情况不宜大于500m。(2)电缆线径的选择不宜过小,除了参考安全载流量外,还需充分重视供电距离过引起的电压损失。(3)对于长距离大负荷供配电,供配电设备应考虑容量放大一点。(4)除了配电室母线段进行集中无功补偿外,也可根据情况对一些设备进行随机就地分散补偿。