300 MW CFB锅炉FGD设备启动方式优化和节能研究

2018-03-29 07:19:44洪喜彬
机电信息 2018年9期
关键词:辅机电耗投运

洪喜彬

(广东粤电云河发电有限公司,广东云浮527328)

0 引言

随着电力市场改革的进一步深化,同时受我国经济转型的影响,火电机组年平均可用小时数逐年下降。300 MW大型CFB锅炉从点火到汽机冲转至少需耗时8~10 h,加之机组调峰多,启停频繁,因而辅机电耗大,机组启动成本高。云河发电有限公司C厂采用上锅厂SG-1036/17.5-M4506CFB锅炉,机组启动时,在锅炉汽包上水至点火水位后FGD设备即全岛投入运行,导致辅机电耗大。

本文探索了在不对原系统进行改动的前提下,优化FGD系统设备启动方式,以有效减少厂用电耗,提高机组启动的经济性,对同类型机组启动方式的优化和节能有重要参考意义。

1 系统介绍

云河发电有限公司5、6号机组(2×300 MW CFB燃煤机组)整套脱硫系统采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺。系统采用一炉一塔进行脱硫的配置方案,共两套烟气脱硫装置。系统采用两级屋脊式除雾器。为充分、迅速氧化吸收塔浆池内的亚硫酸钙,设置氧化空气系统。吸收塔采用空塔,不设填料装置。本系统反应池的搅拌是通过“脉冲悬浮”的方式完成的,每座吸收塔设置两台脉冲悬浮泵,一台运行,一台备用,在运行或是停机后重新投运时,通过脉冲悬浮泵将液体从吸收塔底部抽出,经管路重新输送回反应池内。当液体从喷嘴中冲出时就产生了脉冲,依靠该脉冲作用可以搅拌起塔底固体物,进而防止产生沉淀。每座吸收塔设3层喷淋层,单向212个,双向400个。每层喷淋层配一台浆液循环泵;每座吸收塔设有两台氧化风机,一运一备,氧化风机采用离心式风机;每座吸收塔设有两台石膏排浆泵,一运一备,将石膏浆液送往石膏浆液旋流站进行一级脱水。C厂脱硫岛主要辅机参数如表1所示。

表1 C厂脱硫岛主要辅机参数表

2 优化前FGD启动方式

脱硫吸收塔系统投入:锅炉点火前,通知脱硫值班员,投入吸收塔系统运行。

(1)对吸收塔进行补浆液,液位补充至9 m以上。

(2)确认吸收塔液位在9 m以上。

(3)启动脉冲悬浮泵。

(4)脉冲悬浮泵运行15 min后,启动两台(#1、#2)浆液循环泵。机组带负荷后,若烟气SO2排放不能满足要求,启动第三台泵。

(5)启动氧化风机,检查并投用(手动)氧化空气冷却水。

以上方式为FGD全投运方式。但由于CFB锅炉的特性,从锅炉点火到汽机冲转至少需耗时8~10 h,优化前FGD设备在锅炉汽包上水至点火水位后即全岛投入运行,导致辅机电耗大。

3 优化前存在的问题

(1)脱硫岛辅机在锅炉点火前运行时间较长,大大增加了厂用电消耗。

(2)脱硫岛辅机投运时间方式随意,没有合理安排设备投运节点。

(3)投运的辅机台数较多,导致辅机电耗较大。

4 优化方案及应用效果

4.1 量化FGD设备启动方式

脱硫吸收塔系统投入:

(1)锅炉点火前2 h,通知脱硫值班员,对吸收塔补清水至液位7.2 m;

(2)在锅炉点火前1 h,通知脱硫值班员,启动一台脉冲泵运行,并启动事故浆液箱事故返回泵或打开供浆门对吸收塔补浆,将液位补至9 m;

(3)锅炉点火前30 min,启动一台浆液循环泵运行;

(4)吸收塔液位至9 m后,启动一台氧化风机运行,启动氧化风机后要检查投用(手动)氧化空气冷却水。

4.2 应用分析

(1)优化前FGD系统设备启动不规范,方式没有细化。优化后启动方式依据锅炉点火准备时间,明确为锅炉点火前2 h对吸收塔补清水至7.2 m,点火前1 h对吸收塔进浆至9 m。

(2)优化前在锅炉点火前已启动一台回流水泵、一台脉冲悬浮泵、两台浆液循环泵和一台氧化风机运行,导致辅机电耗大幅增加。优化后在不改动系统及不降低安全系数的前提下,根据锅炉点火准备时间,明确为锅炉点火前1 h启动一台脉冲泵,点火前30 min启动一台浆液循环泵和氧化风机,大大节省了辅机电耗。

4.3 应用效果

C厂锅炉冷态启动FGD投运耗时统计如表2所示。

由表2可以看出,优化前锅炉冷态启动过程FGD系统设备启动平均时长达6.24 h,而优化后平均时长下降至1 h,辅机节电效果非常明显。每次锅炉启动可节省电量为:(160+400+560+630+30)×(6.24-1)=9 327.2 kW·h。折算为电费:9 327.2×0.508 6≈4 744元。以2017年#5、#6机组共启动11次计算,共可节省:4 744×11=52 184元。

表2 C厂锅炉冷态启动FGD投运耗时统计表

经过启动方式优化后,在不对原系统进行改动的前提下,精确了FGD设备启动方式,不但有效减少了厂用电耗,提高了机组启动的经济性,且风险系数小。每次机组启动应用可以节省电耗约9 327.2 kW·h,费用约4 744元。2017年全年节省启机成本约5.22万元,有效提高了机组启动的经济效益,同时完善了机组启动方案。

5 结论

(1)应用实践证明,在不对原系统进行改动的前提下,优化FGD系统设备启动方式是可行的。

(2)研究表明,结合大型CFB锅炉的特性,通过优化FGD设备启动方式,能够有效减少脱硫岛辅机电耗,降低机组综合厂用电量。

(3)在锅炉启动过程中采用精确控制FGD设备投运时间的方式,可以有效缩短FGD辅机的运行时长,降低FGD辅机电耗,实际应用证明节能效果明显。

[1]路春美,程世庆,王永征,等.循环流化床锅炉设备与运行[M].北京:中国电力出版社,2003.

[2]300 MW循环流化床锅炉运行规程:Q/YFP 10602.03—2017[S].

[3]300 MW循环流化床锅炉烟气脱硫运行规程:Q/YFP 10608.03—2017[S].

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