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2016年4月29日,在一变电站进行GIS设备SF6气体检测时,发现 220kV开关气室 SF6纯度为93.45%,低于标准值,检测设备为厦门加华电力科技有限公司设备,型号为 JH5000D-4。利用同一设备复测及另一种测试仪器进行复测,结论相同。测试方法为电化学传感器法,检测数据见表1。
表1 开关气室分解物检测数据
依据Q/GDW 1168—2013《输变电设备状态检修试验规程》规定,运行中SF6气体纯度≥97%。因此,该开关气室SF6气体纯度可能不达标。
利用色谱分析法对该开关气室进行两次气体纯度测试,纯度均低于标准值。测试图谱如图1、图2所示,测试数据见表2。
图1 SF6纯度第1次检测谱图
图2 SF6纯度第2次检测谱图
表2 开关气室SF6气体质量测试结果
SF6气体纯度异常,有可能是由于GIS内部存在局部放电现象。为了对此进行分析,使用特高频局部放电测试仪和超声波局部放电测试仪进行检测,未发现异常信号。特高频检测图谱如图3所示,超声波检测数据见表3。
图3 特高频检测图谱
表3 超声波检测数据
通过电化学检测法和色谱分析法,均检测到开关气室SF6纯度低于标准值,但微水,分解物未见异常,且特高频局放检测与超声波局放检测均未发现局部放电信号。查阅记录,该开关气室自投运以来,运行情况良好,SF6压力表一直处于额定压力范围内,开关气室未有补气记录。
该开关气室的SF6气体纯度低于标准值,运行时其绝缘强度将大幅度下降,尤其是灭弧室,容易被高电压击穿造成事故,因此应加以重视。
该开关气室中SF6气体纯度低于标准值,可能存在的主要原因如下:
1)可能是SF6新气纯度不合格。SF6气体生产过程或出厂检测未达到标准要求,及SF6气体的运输过程和存放环境不符合要求,SF6气体存储时间过长等。
2)可能是充气过程带入的杂质。设备充气时,工作人员未按有关规程和检修工艺要求进行操作,如果设备真空度不够,气体管路材质、管路和接口密封不符合要求等,导致杂质进入SF6气体。
3)可能是绝缘件吸附的杂质,设备生产厂家在装配前对干燥处理不合格,吸附的杂质随着运行时间的增加释放出来。
4)可能是设备内部缺陷产生的杂质。设备运行中,若发生了局部放电、过热等潜伏性缺陷或故障时,会产生硫化物、碳化物等SF6气体分解产物,从而导致设备中SF6气体纯度不足。但是本次试验未见有其他分解物,特高频局放和超声波局放也未见异常,可能是由于局部放电信号十分微弱,低于检测仪器的灵敏度。
针对此,给出以下建议:对其进行定期跟踪检测,查看其纯度、水分、分解物等有无变化。若SF6气体纯度进一步降低,将影响其绝缘性能,应及时处理。采用其他带电检测手段,如特高频局放检测、超声波局放检测等跟踪复测,综合诊断。应根据生产计划合理安排并及时处理。
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