付培冬
根据煤矿通风管理的要求,阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿原来“U+I”通风系统中的内错尾巷调整为布置在岩石中的低抽巷,造成岩巷进尺急剧增加,占全矿总进尺的50%以上。多年来该矿岩巷施工普遍采用普掘工艺,尤其是采区增加了岩巷抽采巷后,工作面的接替准备出现了严重的滞后问题,给生产衔接带来了一定的困难,为解决这一问题,引进了EBZ-132型掘进机,并在8304工作面低抽巷进行了应用。随着综掘工作面机械化程度的不断提高和综掘工艺的不断改进,综掘推进速度明显高于普掘,取得了很好的效果。
其总体结构见图1。
图1 掘进机总体结构
最大掘进高度/m 4.45最大掘进宽度/m 4.9爬坡能力 ±18°最大截割岩石单向抗压强度/MPa 70卧底深度/mm 270截割电机功率 132/75 kW装载形式 三齿星轮截割头转速 47/23.5 rpm
外型尺寸/m 长×宽×高:9.53×2.8×1.55整机重量/t 36供电电压 1140/660 V油泵电机功率/kW 75额定输出功率/kW 207(不含转载机功率)内/外喷雾水压 3/2.8 MPa运输机形式 中双链刮板式需最小冷却水量/(L/min) 90运输机功率/kW 25机身地隙/mm 165最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)/m 3.22×1.105×1.37最大不可拆卸件重量/kg 4200行走速度/(m/min) 0~6履带宽度/mm 450星轮转速/rpm 33液压泵 250/100 ml/r装载能力/(m3/min) 3.2对地压强/MPa 0.13油箱容积/L 300电气控制 进口专用控制器
S8304工作面低位抽采巷,位于南北翼瓦斯联络巷以东,三采区东副巷以西,S8303工作面(西部)(已采)以南,S8305工作面 (西部)(未掘进)以北。是以K2石灰岩为底板,沿K2石灰岩上部的黑色泥岩掘进的全岩巷道,泥岩硬度在f=3-4范围。
巷道毛宽4.2 m,净宽4.0 m,毛高2.7 m,净高2.6 m,毛断面11.34 m2,净断面10.4 m2。采用“二九一六”制作业方式。循环方式为:二个班为生产班,生产时间9 h;一个班为检修班,检修时间6 h。
顶板采用“锚杆+锚索+金属网+钢带”联合支护,排距900 mm,间距950 mm。钢带使用BHW-950-220-4-4100 mm的5眼W钢带;第一排布置2根锚索,锚索布置在钢带的第2、4眼内,其它眼布置锚杆;第二排布置一根锚索,锚索布置在3眼内,其他眼布置锚杆,依次交替循环布置。顶锚杆使用Φ20×2000 mm的圆钢锚杆,顶锚杆托板为115 mm×115 mm×8 mm托板,药卷使用MSCK23/60的树脂锚固剂;锚索使用Ф21.6×7200 mm的矿用钢绞线,锚索托梁使用长400 mm的12#槽钢,内垫200 mm×95 mm×12 mm的小垫片,药卷使用MS双速23/120的树脂锚固剂。
两帮采用“锚杆+金属网”联合支护,每排每帮布置3根锚杆,排距900 mm,间距从顶板至底板依次为:400 mm/800 mm/800 mm/700 mm。帮锚杆使用Φ20×2000 mm的圆钢锚杆,托板为350 mm×120 mm×40 mm花式托板,药卷使用MSK28/60的树脂锚固剂。
沿K2石灰岩上部的黑色泥岩掘进,EBZ-132型掘进机截割、装载,皮带机运输,锚杆钻机打注锚杆、锚索的施工方法。一次截割两排,循环进度为1.8 m,如表1所示。
生产工艺流程:检查工作面隐患→掘进机截割、装载、运矸→敲帮问顶支设临时支护→永久支护→工程质量检查→准备下一循环。
表1 综掘工艺循环用时
在一矿西大巷8304工作面低抽巷试验使用。EBZ132型掘进机截割一次成型,每个循环用时50 min,循环进度1.8 m。由于受地质构造影响,6月份掘进尺270 m,其中70 m为全岩。过完构造后在正常情况下计划每个小班组织3个循环,班进尺5.4 m,每个圆班进尺10.8 m,月进尺可以达到280 m。
(1)施工方法
采用人工打眼放炮,侧装机装矸,皮带机运输,锚杆钻机打注锚杆、锚索的施工方法。全断面一次起爆,一次成型,循环进度1.6 m,如表2所示。
(2)生产工艺流程
检查工作面隐患→侧装机装矸→皮带机运输→打进度眼→装药、撤人、停电、放炮→排炮烟→检查工作面放炮情况→出矸—敲帮问顶、支设临时支护→永久支护→工程质量检查→为下一班做准备。
表2 普掘工艺循环用时
8304工作面低抽巷全长1180 m。从6月13日至7月13日一个月内进尺为280 m,用工1650个。如果采用普掘工艺掘进同样的进尺,将用时61天,用工3969个。按照每工120元计算,综掘工资成本为198000元,普掘工资成本为476280元。由于支护材料及工艺相同不加考虑,扣除综掘机租赁费用30000元,每掘进280 m巷道,综掘比普掘节约248280元,平均每米节约637元。经济技术比较如表3所示。
表3 经济技术比较
1)实现软岩巷道综合机械化掘进。改变了我矿岩巷使用普掘的施工工艺,实现了综掘工艺的变革。在工作面岩石截割、装载和运输达到了机械化和连续化,减轻工人劳动强度,大大提升劳动效率。
2)掘进效率明显提升。一个循环截割时间近40 min,整个循环节省2 h。日进尺平均8 m,较原来提高4 m,提升幅度达100%。
3)作业环境得到改善。采用综掘工艺后,施工安全系数及环境明显改善,实现大断面一次成巷和机载式临时支护,工作面顶板隐患也得到消除,同时杜绝了放炮环节上的各种隐患。
1)EBZ-132型掘进机行走履带和油箱的间隙较小,掘进机行走时如果履带松会和掘进机油箱发生摩擦,最终导致油箱漏油。建议改进此处设计。
2)在加油、换管过程中容易造成憋气现象,造成液压系统不能正常工作。吸、回油过滤器容易坏。
3)掘进液压等管路复杂,管路型号、长度、大小头多种多样,从而加大更换难度。
由于采用了综掘工艺,大大提高了巷道推进速度,从根本上解决了长期以来采用普掘工艺,推进速度慢,影响衔接的局面。在未来的新采区中采区高抽准备巷可以普及综掘工艺,可以极大的提高工效,缩短巷道掘进时间,为该矿的高产高效和安全生产提供有力的保障。