种庆福
(窑街煤电集团有限公司三矿,甘肃 兰州 730080)
(1)主排水系统存在问题的统计分析。(2)研究主排水系统存在问题的解决方法。(3)准备项目所需的设备、材料、配件。(4)对项目进行实施。(5)总结项目实施情况。
(1)如何改进开机方式,缩短开机时间。(2)如何提高排水效率。
(1)提高主排水系统的可靠性。(2)提高主排水系统的排水效率,实现节能效果。
三矿井主排水系统由1650水泵房、1525水泵房及1400水泵房3个泵房组成。1525水泵房承担六采区1525及以上水平矿井涌水的排水任务;1650水泵房承担五采区1650以上水平矿井涌水及1400水泵房排上来的矿井水的排水任务;1400水泵房承担五采区、六采区1450水平、1400水平(含1400水平以下临时排水设施排上来的水)及七采区水平矿井涌水的排水任务。
(1)1650水泵房:安装有200D43×6型水泵3台、200D43×8型水泵1台,配用电机功率分别为315kW电机3台,450kW电机1台,排水能力为288m3/h,2趟排水管路通过皮带斜井直通地面排洪沟和净化车间水池,管径为¢300mm;泵房有甲、乙2个水仓,甲仓容积为1960m3,乙仓容积为2500m3。(2)1525水泵房:共安装4台水泵,其中3台水泵为200D43×9型,配用电机功率为450kW,排水能力为288m3/h,另有1台150D水泵,配给功率160kW,排水能力为150m3/h。200D43×9型水泵将矿井水排至地面排洪沟和净化车间水池,排水管路2趟,管径为¢200mm;150D型水泵将水排至1700水池和1600水池,用于井下防尘和设备冷却;泵房有甲、乙2个水仓,甲仓容积为1250m3,乙仓容积为1424m3。(3)1400水泵房:安装有4台200D43×8型水泵,配用电机功率为450kW,排水能力为288m3/h,2趟排水管路通至1650水仓,管径为¢250mm;泵房有甲、乙2个水仓,甲仓容积为1350 m3,乙仓容积为1400m3。
(1)目前采用射流器对水泵进行排气,依靠大气压力对水泵进行充水,对水泵的密封性能要求高,充水时间长。(2)水泵排水时真空度低,排水效率低、排水时间长、耗能多。(3)系统维护的工作量大,系统可靠性低。
(1)离心泵的工作原理。离心泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作。离心泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水在离心力的作用下,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处,由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空,吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内,叶轮通过不停地转动,使得水在叶轮的作用下不断流入与流出,达到了输送水的目的。(2)解决方案。从离心泵的工作原理可知,离心泵启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,而且在排水过程中,必须依靠大气压源源不断的将水从吸水池内压入水泵。以上环节必须确保水泵的密封性能可靠,且密封性能的好坏直接决定水泵的排水效率高低。若能够使水泵摆脱对密封性能和大气压的依赖性,采用一种可靠的方法向水泵供水,就能提高排水效率。经研究,决定采用潜水泵为主排水泵供水,即将潜水泵安装在主排水泵的吸水管上。采用潜水泵供水必须满足2个条件:一是潜水泵的流量必须和主排水泵的流量相当,这样才能满足主排水泵的排水需求;二是潜水泵的扬程必须满足主排水泵的吸程要求。经选型,选用了一种流量280m3/h、扬程10m的7.5kW潜水泵。
采用潜水泵代替射流泵为水泵充水,该方法对水泵密封性能的要求低,水泵上水快、充水时间短,水泵开机时间短,系统的可靠性得到提高,排水效率得到有效提高。
选用1650水泵房的主排水泵做开机试验,试验数据见表1。
表1
从表1的试验数据可知,2种充水方式的开机时间差,主要体现在泵体充水过程,原有方式开机时间约15min,现有方式开机时间约2min,2种方式开机时间相差约13min。在矿井涌水正常的情况下,这13min时间的意义不大,但在遇到涌水量突然增大的紧急情况时,这13min就显得十分重要了。在正常情况下,可采用潜水泵充水的方式开机,当潜水泵故障时,在不更换潜水泵的情况下,仍然可以采用射流泵开机,也就是说,射流泵充水的开机方式现在是备用,提高了系统的可靠性。
原来的开机方式,对水泵的密封性能要求很高。若密封性能降低,将无法排空泵体内的空气,大气压无法向泵体内冲水,也就无法开机,必须及时更换密封材料(盘根),更换盘根费时较长。采用大流量潜水泵往泵体供水,对水泵的密封要求较低,可以解决这一问题,延长了盘根的使用时间,减少了盘根的更换频次,减小了维护工作量。
水泵的密封性能直接决定大气压往泵体内供水的效率,可以说是水泵的密封性能越好,水泵的上水量越大。采用潜水泵供水却刚好避开了这一问题,水泵的供水可通过潜水泵源源不断的供应,使水泵有了足够的上排水源,无疑增加水泵的流量,提高了排水效率。仍以1650水泵房为例,改造前,水泵电机的工作电流平均22A,改造后水泵电机的工作电流平均28A,改造前后的工作电压不变,水泵的工作效率提升了27%。我们对1650水泵房改造前、后1个月的运行记录进行了统计。改造前每天平均开机时间为21.5h,这个时间已超出了《煤矿安全规程》的规定;改造后天平均开机时间为14.5h;前后开机时间减少了7h。开机时间缩短了,也就意味着减少了电能的消耗,节能效果显著。
原来采用负压供水,难免在泵体内残留空气,存在汽蚀现象。而潜水泵为正压供水,刚好克服了这一问题,减少了汽蚀对叶轮的损伤,提高了水泵的使用寿命。
每天开机时间减少了7h,减少了职工接触设备运行噪声的时间,改善了职工的作业环境,减少了噪声对职工的危害,得到了职工的好评。
(1)每天节省运行时间电能W1:
(2)潜水泵每天用能W2:
(3)主排水泵与原来相比每天多用电能W3:
(4)每天节省电能W4:
(5)每年节省电费P:
该项目提高了排水效率,提高了系统的可靠性、安全性。
(1)减少了职工接触噪声的时间,改善了职工作业环境,得到了职工的好评。
(2)减少了维护工作量。
(1)存在问题。由于潜水泵充水的时间很短,整个开机过程十分紧凑,在实际开机过程中,水泵工不能很好的把握潜水泵和主泵启动时间点,容易造成潜水泵存在短时间的憋压问题,潜水泵的密封材料使用寿命降低,增加了设备维护难度。每年增加潜水泵的维护费用约5万元,但与取得效益相比,完全可以接受。
(2)今后努力的方向。将主泵和潜水泵实行联动开机,尽可能缩短潜水泵和主泵的开机时间差,解决潜水泵的憋压问题。