车德智(大庆油田有限责任公司第五采油厂)
油田开发的最终目的是尽可能多地从地下采出原油[1],而机采节能工作的宗旨就是在保证一定原油产量的情况下,尽可能减少电能的消耗。单耗即从井下举升出单位质量的混合液需要消耗的电能,因此,其成为评价机采井能耗水平的核心经济技术指标。
游梁抽油机井单耗的计算公式如下:
式中:H——举升高度,m;
Q——实际产液量,m3/s;
ρ——混合液密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2;
ΔP——无效功率损失,kW。
从上述公式可以看出,单耗的影响因素主要涉及三个方面:抽油机井的实际举升高度、无效功率损失、实际产液量。在不改造油层的前提下,很难提高抽油机井的实际产液量和实际举升高度,所以降低单耗主要从减少抽油机井的无效功率损失入手[2]。
根据有杆抽油系统的组成情况,可以把有杆抽油系统的无效功率损失ΔP按式(2)分解,即
式中:ΔP1——电动机热损失和机械损失;
ΔP2——皮带传动摩擦损失;
ΔP3——减速箱摩擦损失;
ΔP4——四连杆摩擦损失;
ΔP5——密封盒摩擦损失;
ΔP6——抽油杆弹变与摩擦损失;
ΔP7——泵机械、容积与水力损失;
ΔP8——管柱损失。
通过理论分析认为电动机热损失和机械损失主要受设备参数的影响,皮带、减速箱、四连杆、密封盒、抽油杆的摩擦、弹变损失及管柱损失会随着冲速的增加而增加;泵的容积损失会随着冲程的增加而减小,在理论排量不变的前提下放大冲程、减小冲速是降低抽油机井单耗的有效方式[3]。
应用某矿机采节能综合数据库,选取抽油泵的理论排量范围从25 t/d至35 t/d的正常生产井267井次,统计不同冲程和冲速对单耗的影响(图1、图 2)。
由图1、图2可知,在相同理论排量范围下,单耗随着冲程的增大而下降,随着冲速的增加而上升。
图1 冲程与单耗关系曲线
图2 冲速与单耗关系曲线
本着泵况良好、计量准确的原则,选取A井和B井,在抽油泵理论排量不变的前提下,重新匹配该井冲程、冲速,分别记录下“大冲程、小冲速”、“小冲程、大冲速”两种生产状况下不同的生产数据,加以分析。
试验录取A井调参前后各项数据如表1所示。
A井的抽汲参数调整措施是:冲程由1.8 m上调至2.5 m,冲速由6.7 min-1下调至4.8 min-1;B井的抽汲参数调整措施是:冲程由1.8 m上调至2.5 m,冲速由5.6 min-1下调至4.1 min-1,理论排量基本保持不变。
1)泵的充满程度变化。以A井示功图为例(图3),2口抽油机井示功图由调参前的供液不足变为正常示功图,证明泵的充满程度得到加强。
图3 A井调参前后示功图对比
2)最大载荷和交变载荷的变化。2口井的最大悬点载荷都有所降低,A井上下载荷差减小了5.07 kN,B井上下载荷差减小了7.02 kN,交变载荷明显降低,减少了抽油杆的弹变损失[4]。
表1 抽油机井地面参数匹配能耗变化统计
3)抽油泵的工作效率变化。A井日产液量由8.1 t/d上升至9 t/t,B井日产液量由13.2 t/d上升至13.7 t/d,A井抽油泵的泵效上升了4.8个百分点,B井泵效上升了1.21个百分点,泵的工作状况得以改善。
4)机采井的单耗变化。2口井的日耗电量分别下降了7.5 kWh和5.7 kWh,加上2口井的日产液量均有提升影响,相当于单耗公式中的分子因素减小,分母因素增大,使机采井单耗分别下降了2.6 kWh/t和0.69 kWh/t。
5)机采井的系统效率变化。在理论排量不变的情况下,由于悬点载荷和交变载荷的降低,使2口井的抽油系统所需输入功率减小,同时在减速箱、四连杆机构及盘根盒处的能量损耗也随之减小,使2口井的平均系统效率由20.03%提升至22.73%,上升了2.7个百分点,系统效率得以提高。
1)抽油机井生产过程中,随着冲程的上升,增加了抽油泵的有效容积,减少了泵的容积损失[5]。
2)随着冲速的上升,增加了抽油机井各机构的摩擦损失与抽油杆、管的弹性损失,有杆抽油系统的无效功率损失增大,使耗电量上升,单耗下降。
3)相同理论排量下,产液量的上升,由于冲程增大而延长了油液从油层进入抽油泵内的进液时间,对泵效的提升要优于增加抽汲次数[6]。
综上所述,在理论排量不变的前提下,冲程、冲速以“大冲程、小冲速”方式匹配在节能和增产方面均优于“小冲程、大冲速”匹配。结合单耗计算公式,“大冲程、小冲速”方式匹配起到了降低单耗的作用,且调整抽汲参数措施成本极低,相比较于投资成本较高的更换节能型拖动设备节能效果显著,这也是保证油井能耗最低、效益最大化的有效手段。