王 福,唐运智
(广西南南铝加工有限公司,广西南宁 530031)
广西南南铝加工有限公司现有SMS3100热精轧机组,采用钢带助卷器进行轧制铝卷的卷取(图1):助卷器张紧机构整体向前滑动,套住钢套筒,助卷器悬臂转动,1#导辊摆动至图示位置,钢带沿钢套筒外圈形成闭环,之后4#导辊随张紧机构滑块移动,使钢带张紧,压迫铝合金带材紧贴在钢套筒表面,完成整个助卷过程。
图1 钢带助卷器截面
在设备使用过程中发现,卷取时经常性出现助卷钢带跑偏,导致其边缘磨损,造成助卷钢带使用周期过短的问题。经过反复研究,分析助卷器结构及助卷钢带损坏原因,制定解决方案并付诸实施,解决了助卷钢带损坏问题,收到预期效果。
热精轧助卷器采用的是平辊导辊。辅助卷取时,张紧机构使钢带紧绷压迫带材紧贴在钢套筒上。工作过程中,钢带轴向左右窜动,损伤钢带边部,使用(2~3)d后钢带就报废无法使用,需要停机更换,严重影响正常生产。
钢带在助卷工作时,会形成周期性的轴向左右窜动,并且由于钢带结构特性形成特定的摆动幅度。由于现有导辊辊面结构缺少对助卷钢带的轴向窜动阻力,助卷钢带与导辊立面间距过小,周期性轴向窜动会导致钢带两侧与导辊立面摩擦,造成助卷钢带损坏。
改进方向如下:
(1)抑制钢带工作时的周期性轴向窜动,改变将钢带导辊辊面的形状,增加钢带轴向窜动阻力。
(2)增加钢带与导辊立面间距。由于钢带较长且属于弹性体,当其中一部分摆向一侧时,钢带自身的其余部分产生牵制力,拉回摆出部分,所以窜动幅度有最大极限,钢带与导辊立面间距应大于钢带窜动幅度极限。
(1)改造助卷器导辊结构(图2),导辊辊面由平面改为弧面,弧面半径R4930 mm。助卷钢带张紧时,弧面辊会对钢带施加轴向窜动的阻力,抑制卷取时钢带的轴向窜动,减小窜动幅度。
图2 导辊结构
(2)改变助卷器钢带宽度。助卷器导辊立边间距410 mm,在不影响卷取效果的情况下,将原宽度400 mm的助卷钢带更换为300 mm的助卷钢带,增大助卷钢带与导辊立面的间距,大于助卷钢带工作时的轴向窜动范围。
通过对导辊辊面的改进、改变助卷钢带宽度,解决了助卷器钢带易损坏的问题。同时,助卷皮带的使用寿命,更换周期从之前的(2~3)d延长到1个月。改造后全年可节省材料费、维修费总计约64.2万元人民币,有效降低了维修成本,提高了生产效率提高,经济效益明显。