张延冰
(辽河油田冷家油田开发公司,辽宁盘锦124010)
油井采用蒸汽吞吐开采方式时,生产时间较长,在高温蒸汽、油层内硫化氢及地表水电化学腐蚀等作用下,导致固井段以上套穿孔、变形,易发生油气泄露现象,极易导致环境污染及人身伤害事故,因此在治理以上隐患问题上刻不容缓。通常利用大修作业方式进行治理,但费用高昂、耗时长,因此探索利用小修作业方式来完成套管隐患治理十分必要[1]。
①搬上准备工作:安装设备、立井架、接双根等;②找漏:下封隔器实施套管找穿孔漏点;并确定穿孔位置;③打悬空水泥塞:井筒内注悬空水泥塞,对油层实施封堵隔离;④损坏倒扣:利用转盘对损坏套管倒扣,并取出损坏套管;⑤套管对接:下入新套管进行对接上扣;⑥试压验证:全井筒清水试压20MPa,稳压30min,压降小于0.5 MPa为合格;⑦钻灰塞通井:下入钻头钻灰塞,并刮管器刮套管,通井至井底;⑧完井验收。
起下作业效率高,可以双根起下作业;游动系统上提负荷较大,适合深井作业;用钻盘倒扣传动扭矩大,完井实施效果好。
作业费用相当高昂,修井费用一般在80万左右;施工周期长-大修从搬上准备到完井,一般约25天左右;受井场面积制约,且一些井场面积狭窄,井场条件复杂采油设备等,导致大修无法合理摆放钻台、钻机。受周边居民环境影响较大,大修作业产生噪音、震动大。易受周边居民投诉,而发生经济补偿。
①施工准备:小修搬上,施工准备,开工验收;②井筒找(验)漏:进行井筒找漏,确定漏损位置。③油层封堵:下封隔器进行油层封堵,控制井口压力。封隔器中心管柱露出井口,作为套管倒扣位置标识。④确定中和点:根据验漏位置,得到倒扣深度,通过计算得到倒开中和点深度。⑤套管倒扣:上提中和点符合,同时施加扭矩。使用大修工具(大钳、套管吊卡)与作业机锚头配合---相当于钻机钻盘,倒扣旋转,对上部损坏套管倒扣。⑥回接套管:下入完好套管,对鱼顶进行冲洗干净,旋转上扣。⑦验证:泵车清水试压,验证井筒密封性能。⑧解除油层封堵:上提封隔器至空井筒。⑨完井:完井交井。
共实施3井次均取得成功。
作业费用较低,修井费用一般在10万左右/井次;施工周期短,一般只需5-7天;受井场面积及空间制约小,小修作业不用钻台,不用泥浆泵,井架高度低(18-21米),较大修作业所需场地及空间要小得多,可满足小井场施工。受周边居民环境影响较小,作业产生噪音、震动小。不易对周边居民造成干扰[2]。
起下作业效率相对低,只能单根起下作业;游动系统上提负荷较低(小于400kN),适合浅井作业;套管倒扣无旋转设备转盘等,需要借助锚头及管钳配合实施。
①验漏前进行循环系统试压(21MPa),稳压10min压降小于0.5 MPa。以确保施工中安全可靠。同时控制修井液泄露防止井场污染。②对漏点进行核实确认,确保位置准确,误差不大于3m;③封隔器下加重管柱符合60-80kN,一是可以确保密封性能可靠;二是可以增加中和点下部套管卸扣摩阻,防止封隔器下部套管倒开;④倒扣并提出套管后,此时井口处于表层套管敞开状态,严禁发生井下落物事件,易造成卡管柱现象;⑤回接套管丝扣涂密封脂、密封带,扭矩9110-10120N.m。⑥验证试压:完井后对套管进行试压20MPa,稳压30分钟,压降小于0.5 MPa,为合格。⑦做好封隔器解封后观察,井口无溢流缓慢上提封隔器提速≤5m/min。
①井控安全技术:不用注灰塞形式进行封堵,利用封隔器对油层实施暂时性封堵,控制井内压力,减少磨灰塞作业工序,不污染油层,同时缩短施工时间;②套管定点倒开技术:根据封隔器卡点位置,结合在倒扣过程中观察封隔器中心管的旋转状态,确定倒开套管深度,在倒扣时封隔器为静止状态-无旋转运动;③套管对接技术:通过下入新套管完成对接原井筒,确保整体井筒的完整性、可控性。通过套管试压验证套管的密封性能,保证达到投产要求。
①小修更换损坏套管深度有限:只能更换表层套管以内的油层套管,因有表层套管对井壁的保护,油层套管提出后井壁不会坍塌;在对接套管时因有表层套管的扶正作用。便于扶正对扣;②表套注灰井无法实施:因表套注灰后,油层套管与表套被水泥固死,无法实施套管旋转倒扣;所以不能将损坏套管提出,无法实施更换;③小修作业井架及提升系统额定符合较小,一旦遇有卡钻现象,不能大负荷解卡,当提升负荷大于额定负荷(400kN)不能施工。
①机械类损坏:冷43XX-X等两口井,该类油井井内经测量不含有硫化氢,排除了硫化氢腐蚀及氢脆因素。从油层套管损坏形态来看,穿孔深度在地面以下7-8米,表面有13mm×16mm锥形深坑,底部穿孔,穿孔孔内径2.5mm,穿孔剖面锯齿状。穿孔下部15cm表面有凹坑,深度3-5mm不等,管壁有上下方向的磨损划痕,划痕长度60mm。分析原因:管壁有机械磨损说明在表层套管环空中存在硬质材料,油层套管在抽油机负荷交替变载情况下,上下发生蠕动,硬质材料在油层套管及表层套管间做相对上下运动,对该点形成机械挤压、切削。造成穿孔形成,同时该井在作业机过程受管柱符合交变作用上下窜动距离较大,更加大了机械磨损的程度。②电化学腐蚀冷43-50-XX套管损坏形态:穿孔位置处于井口第一根套管中部,整根套管有红褐色铁锈、轻轻敲打有铁锈成片脱漏。外壁凹较多坑,管壁明显变薄。原因分析:该井处于河套内,地势低洼,表层套管内没有水泥固井,表层套管内常年积水,且该地区为盐碱类土壤,形成盐类点解液体,对套管金属材料形成腐蚀。
①完井时油层套管上提预应力,减小井口因复合变动发生蠕动范围,减少与表层套管相对运动距离。②严禁修井工具、硬质材料掉落两层套管环空中,防止发生硬质材料(钳牙、捞锚滑块、卡瓦)在套管蠕动过程发生的切削进尺、挤压动作。③在固井时,水泥返高尽量上返地面,如果上返高度低,可以从套管上部注水泥进行固井。
本年实施3井次,均取得了成功,为公司节省了一定的经济效益。根据节约类效益计算公式:
经济效益=(1-30%)×分成系数×∑(原工艺技术消耗总额-新工艺技术消耗总额)
原工艺技术消耗总额=大修作业费用=80万/井次×3=240万
新工艺技术消耗总额=3井次小修作业费用=5.68万+14.1万+9.26万=29.04万
经济效益=(1-30%)×1×(240万-29万)=147.7万
通过计算实施3井次共节省作业成本147.7万元,缩短施工周期40天,避免了噪音干扰居民生活的问题发生。
通过实施以上技术手段,提高水平井修井时效,节省了作业成本,探索了一套治理套管刺漏隐患井的成功经验,为保障油气井安全生产有着积极意义。为公司降本挖潜做出了一定贡献,在今后的作业施工中具有广泛的应用前景。