MENCK液压打桩锤减振环故障及维修

2018-01-30 10:10:35杜生猛杨光跃
中国设备工程 2018年11期
关键词:密封环减振器套筒

杜生猛,杨光跃

(中交一航局第一工程有限公司,天津 300456)

1 MENCK液压锤简介

MENCK液压锤主要应用于施打管桩的桩基工程,我公司于2013年购进MHU800S型液压打桩锤1台,配套MHP1600型液压动力柜1个,该锤先后用于港珠澳大桥桥墩桩基施工、福建龙源海上风电项目桩基施工、海油工程公司的东营垦利项目导管架定位桩的施工。

MENCK液压锤主要包括以下这几个部分:液压动力站,控制室,液压管线,电缆线,锤体。液压动力站由2台卡特C18系列发动机作为动力源,各自驱动2台主液压泵,主泵输出的高压液压油经合流后,经控制机构驱动液压锤锤芯的上升与下降,锤击下方的砧铁,再传导到桩墩上,完成对钢管桩的锤击过程。

液压锤工作过程如下:当控制系统给出提锤信号,主阀上的电磁阀得电,阀芯换到提升侧,高压油经过滤器、电磁阀去推动主阀阀芯,使液压油缸上腔室与低压回油侧连通,而高压油从油缸下腔室进油,将活塞连油缸杠往上顶,而将锤芯提起来。同时安装在锤箱体上的行程传感器,检测数据传递给控制系统,计算锤芯提起的高度,当高度达到设定值时,控制系统给出换向信号,主阀上的电磁阀失电,阀芯回位,换到下降侧,高压油经过滤器、电磁阀推动主阀阀芯,将液压油缸上腔室与高压油侧连通,高压油迅速进入上腔室。由于上腔室的截面积比下腔室大,所以有一个向下的推力,锤芯在重力及高压液压油推力的双重作用下,加速向下落,撞击到下方的砧铁,再作用到桩上,完成一次锤击过程。

2 减振环故障及维修

2.1 减振环结构

减振环位于锤芯及砧铁中间,是一个环形结构,是该型液压锤的主要缓冲装置,吸收来自锤芯下方砧铁的大部分反弹冲击力,减少反弹对锤芯及锤体的冲击磨损。减振环构造是在一个铁环上分布着18个减振器,每个减振器都由1个气缸及活塞组成,每个都填充高压氮气,就好似一个个高压气弹簧。该减振环总重量1.2t。

2.2 故障现象及诊断

在一次例行检查液压锤的过程中,发现减振环18个减振器中大部分氮气压力明显不足,可能氮气泄露造成压力不够,于是对压力明显不足的共计14个减振器补充氮气,压力充至额定压力270bar,并做好记录;待第二天复测时,发现还有10个减振器压力下降严重,后决定更换这些减振器单向阀,再进行充气,保压24小时复测后发现仍有7个减振器压力下降厉害,这个情况是不能进行打桩作业的。根据这个情况,我们认为减振环内部磨损的可能行很大,应该是密封件什么的磨损过度,造成氮气泄漏厉害,保不住压。于是决定对减振环进行拆解修理,检查减振环气缸,密封环及气缸活塞等磨损情况,再进行具体的维修。

2.3 维修前准备

由于减振环是安装在桩锤箱底座里面,固定在锤体上的,要对其进行分解修理,需要将液压锤进行解体,从锤底座处,分离开桩套筒,才能看到减振环。本次维修主要设备材料如下:公司起重12#200t起重船做为主起重设备,1台16t汽车吊做为辅助起重设备,1台3t叉车配合,额定压力1.0MPa,0.6m3的气泵1台,液压扭矩扳手1个,气动扳手1个,U型钢板1块,2m×6m路基箱4块,20cm方木30根。

2.4 维修过程

(1)对锤进行解体。①首先用起重船将锤垂直吊起,放置到预先放好的路基箱上面,现场搭建好脚手架平台,将锤底座与套筒的连接螺栓全部拆掉。②提前摆放好放锤支架,方木等,用起重船吊起锤体,放置到方木上,慢慢放倒至检修支架上面,桩套筒及砧铁还留在原位。③清理砧铁上的油污,检查发现密封O型圈有磨损,于是更换新的O型圈共2道,铜环不太光滑,也进行了打磨处理。

(2)取出减振环。①液压锤放倒后,先对锤底座内外表面进行清洁,然后将18个减振器进行复放气,将氮气彻底放干净,气缸活塞推入顶部,再将6条固定螺栓拆掉。②在减振环上装上4个吊环(有专门的带螺纹安装孔),用汽车吊吊着U型钢板,下端伸到减振环内侧,由于减振环与底座孔内壁接触紧密,阻力很大,于是我们用5t手拉葫芦挂着钢丝绳,一端挂在吊环上,将减振环整个拽出,将取出的减振环放置到双排货车上,拉至维修车间。

(3)维修减振环。①在车间,先对减振环的表面清洗干净。然后平放在两根方木上,后端盖朝上;拆掉后端盖固定螺栓,取下18个后端盖。②将减振环吊着立起来,把每个气缸的活塞都推出去,然后把减振环壳体平放,端盖口朝上放置。③检查每个气缸室的磨损情况,有部分气缸室有麻点、烧蚀的痕迹,先用粗砂纸蘸液压油打磨,最后用细砂纸再磨光。气缸室的锥形入口有几处明显剌手,也都一一打磨光滑。虽然减振环壳体有不同程度磨损,但是总的来说还能用。④检查气缸活塞,发现密封环大多磨损较严重,于是将活塞上的密封环都去掉,活塞本体也都有不同程度磨损,但问题不大,将异常凸起的地方用细砂纸打磨光滑。待活塞表面都处理平滑后,再用棉纱将其表面擦拭干净,即开始更换活塞密封环。每个活塞上有4道密封环,每道密封环是由一个O型圈及硬环组成,O型圈在内侧,主要起支撑硬环的作用,O型圈弹性大,是直接就安装到位的,而把硬环放在加热至80℃的液压油里浸泡,待泡软之后挨个安装到活塞上。注意密封环的方向,台阶分别朝向两端。⑤在已更换好密封环的活塞上均匀涂抹少许专用油,之后挨个将活塞安装到减振环气缸室里,这里用粗1寸左右的铜棒,4磅的铁锤,将活塞砸进去,至低于减振环的端面1cm左右,注意入口处别伤到密封环,然后每个腔室倒入少许专用油(20ml左右)。⑥每个端盖上更换新的O型圈,并均匀涂抹少许WINIX2000二硫化钼油脂(端盖与环体的接触面及O型圈上面),然后挨个装到每个气缸孔上面,将固定螺栓挨个拧好,用扭矩扳手拧紧,扭矩950N·m。⑦充氮气,试压:把充氮机与氮气瓶、压缩空气软管、充氮高压软管连接好,将每个减振器气缸的压力充至300bar。保压24小时后,复测压力,测得每个气缸压力都不低于280bar,证明减振器的密封都没有问题。

(4)安装减振环。将减振环运至修锤现场,准备安装减振环;安装之前,先将锤足筒子里面用抹布擦拭干净,安装位置均匀涂抹二硫化钼油脂,然后用吊车挂上U型板,吊着减振环往里对位,口入进去之后,用叉车将减振环顶进去,然后将U型板撤走,再对减振环的安装孔与里面的螺栓孔位置,微调也用叉车挑,对正之后,即将减振环固定螺栓穿入,进行安装,紧固扭矩是7400N·m,分三步进行紧固,逐步加大扭矩,液压扳手对应的最终压力为555bar。

(5)组装锤体与桩套筒。减振环安装紧固完毕,即着手准备最后的总装,用现场起重船配合组装,从船上引下一根尼龙绳做辅助缆绳,绕一圈牵引到锤底座的吊点上,用卡环锁住。然后用起重船将锤吊着立起来,目测锤底座高过套筒上砧铁的位置后,将锤体往套筒方向移动,稳当后,调整锤体位置,至砧铁能进去减振环内时,然后下放锤体到套筒上方,至有5公分左右缝隙,对底座安装孔与锤套筒上螺栓孔的位置,牵引缆绳调整对正后,将锤体完全落到套筒上面,然后安装螺栓,先用气动扳手进行初步紧固,然后用液压扳手紧固,也是分三步进行,逐步加大扭矩,最后紧固扭矩是5000N·m,对应压力375bar,最后复紧1遍。

至此,整个维修过程就结束了,过程中改进了检测减振环氮气压力的方法,以前的方法是用充氮机直接打压,然后看充氮机上表针压力快速上升结束,转为缓慢上升时的压力,即为减振器氮气压力,这种方法测得的压力值存有一定的误差。现在的方法是先用充氮机打压到比预定压力低20bar左右的压力,然后将充氮工具尾部的旋杆往里顶,顶开单向阀,让里面的氮气溢出,此时表针上的压力即为减振器氮气压力,较为准确。

3 结语

减振环作为MENCK液压锤的一个重要部件,相对来说也是比较容易磨损的部件,更换一次密封环后能使用多久,还得看后续实际使用情况。现在该锤维修完毕后已经施打了3000多锤,对18个减振器测压,结果亦都在正常范围内。但是在锤的后续使用过程中,我们不可掉以轻心,操作人员要密切关注减振环各个减振器的压力值,经常性的测压,及时补充氮气;同时,由于在海上风电项目桩基工程中,多施打斜桩,对桩套筒内支撑筋板进行改造的时候,应严格将桩与套筒的间隙量控制在25mm以内,以20mm到25mm之间为好,减少桩与锤之间的轴心角度,这样会尽量减少锤的偏击,以使锤芯、减振环、砧铁受力均衡。

好的设备需要我们去精心维护和保养,了解以及熟悉设备是第一步,熟悉它的工作原理,熟知它的维护保养方法,才能更好地使用好设备,当设备出现故障的时候,也能快速的解决故障,保证设备的正常使用,使我们的机械设备更好地服务于工程建设,充分发挥它的价值,对于MENCK液压打桩锤这种重要的大型桩基设备来说,尤其如此。

[1]《MHU800S液压锤操作和维护手册》(MENCK公司).

[2]《MHP1600操作和维护手册》(MENCK公司).

[3]《MHU800S装配图纸合集》(MENCK公司).

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