一起开关柜故障引发220kV主变跳闸的故障分析

2018-01-29 13:10徐金雄
科学与财富 2017年35期
关键词:跳闸保护手段

摘要:本文通过对某220KV变电站开关柜故障情况介绍,分析了事故地点原因,并提出了一些合理化建议。

关键词:跳闸;故障;保护;手段

1、事件概况

2011年5月11日15时,220KV彩云变10KV彩5电容器投运时5彩容1柜故障,彩1022、4彩容1、5彩容1断路器跳闸。检查发现5彩容1开关柜CT上部一次引线相间发生三相短路,5彩容1CT二次线烧毁。故障前运行方式:彩1022(CT变比4000/5)带10kV南母II段运行;4彩容、5彩容(CT变比600/5)均在南母II段运行。

2、继电保护情况

2.1保护动作情况

经过对现场保护装置动作报告、故障录波报告、故障信息系统报告等分析,情况如下:

彩2主变保护A盘后备保护III侧过流I段动作,动作时间15:01:17:475,相对动作时间805;二次动作电流30A;

彩2主变保护B盘后备保护III侧过流I段动作,动作时间15:01:18:176,相对动作时间805;二次动作电流30A;

4、5彩容保护低电压动作,动作时间15:01:18;

由此可见,1022动作后,南母II段母线失压导致电容器随后动作。

2.2继电保护动作分析

现场检查1022、4彩容、5彩容开关,发现5彩容断路器下端和CT上端头之间烧焦痕迹严重,确定为故障点。其中:主变后备保护III侧过流保护范围为1022CT下端开始到10kV南母II段母线、各条分路,电容器过流保护范围为CT下端开始。5彩容断路器下端和CT上端头有短路,电流明显增大,二次短路电流最大值30A,由于在电容器电流保护范围之外且南母II段仍带电,不满足电容器保护动作条件,电容器保护不动作,主变后备保护III侧电流一段定值10.5A,此时,后备保护III侧电流一段动作,1022跳闸,南母II段失压,4彩容、5彩容低电压动作。保护动作正确。

3、原因分析

3.1、彩5电容器试验情况

1、2011年5月10日彩云变彩5电容器保护过流动作,5彩容1开关动作跳闸。检修人员现场对彩5电容器组进行检查、试验发现,因彩5电抗容器围栏内有小动物进入(猫),造成彩5电容器串联电抗器A、B相间短路,A、B相间有明显放电痕迹。

檢修人员对彩5电容器组及电缆进行了例行的检查试验,检查设备除有明显短路放电痕迹外无其他异常,试验数据正常,见附件1;彩5电容器组高压电缆外观检查及绝缘均合格。

2、将该次测量结果进行温度修正后与2009年12月测量结果比较无明显异常,其他试验项目数值与2009年12月测量结果比较均正常。

3、5月12日对彩5电容器组各元件及高压电缆又进行了检查试验,各试验数据与5月10日数据对比无明显变化,结论正常。

4、通过3次检查及试验情况可判断,因小动物造成的短路发生在A、B相电抗器引线之间,彩5电容器组各元件无损坏及异常,仅对A相电抗器外部造成一定放电痕迹,无影响运行的问题。但5月10日未对5彩容1开关柜内进行试验。

3.2、5彩容1开关柜检查情况

1、5月11日,彩云变5彩容1柜故障后,现场检查发现故障点在开关柜内CT上部一次引线相间发生三相短路,外观检查其中B、C相短路痕迹较严重,A相为轻微烧伤,本体开关内金属隔板受电弧热浪造成变色和轻微变形,开关柜后下部玻璃观察窗承受压力释放破裂,避雷器、零序CT、开关手车等其他元件外观无明显异常。

2、5月12日,对5彩容1开关柜内避雷器及CT进行了检查试验,试验发现避雷器工频放电电压由原29千伏降低为24千伏,分析为受过电压造成内部阀片部分击穿。CT检查发现三相CT外绝缘均受损。

3、可判断为因操作过电压造成CT上部引线处短路并造成避雷器内部故障。

3.3、分析结论

1.从避雷器的试验结论可分析,系统应产生操作过电压,操作过电压的理论数值为最大相电压的3~4倍,设备出厂时已考虑过电压的能力,但操作过电压属谐振过电压,振荡频率由几十赫兹到几千赫兹,并且振荡波形对设备放电电压水平有很大影响,并非恒定。

2. 5月10日电容器过流I段动作跳闸,故障电流应大于1400A,该CT额定电流为600A,单从本次跳闸来说不应对CT内外部绝缘造成破坏,但电容器柜属于长期大负荷运行的设备(正常负荷电流约为440A左右),CT的接线端子较小,不排除长期运行有内、外部发热的情况,而过流跳闸大电流产生的电动力和热效应也会对CT的接线端子连、内部绝缘造成影响。

3.根据现场检查情况,CT内、外部绝缘均已破坏,可判断该故障起因为CT绝缘内、外绝缘未承受操作过电压而造成接地后引发CT上部接线端子处三相短路。

4、设备处理方案

事故发生后,对于相关设备,需采取以下措施:对彩5电容器进行检查及试验;对5彩容1柜对应上方母线室内下部母线进行热缩处理;更换5彩容1CT及一次引线、柜内避雷器、开关静触头封闭绝缘罩;5彩容1开关柜金属隔板进行防腐处理。

5、建议措施:

针对本事故发生的经过及原因分析,应从以下几个方面预防,避免同样的事故发生。

(1)完善金属铠装中置柜的母线热缩工作,加强绝缘。

(2)加强对封闭开关柜的监视,如遥感测温、手持便携局放等,同时重视相关设备的驱潮工作。

(3)改造及加高现有运行电容器围栏,采取防小动物攀爬措施;电容器电抗器母排加热缩,避免相间短路。

(4)电容器、电抗器等无功设备跳闸后,应增大检查试验范围,对开关柜进行检修试验。

参考文献:

[1]刘衍 张弦,高压开关柜故障分析及防范措施[J],江西电力,2013年第6期

[2]浅析10千伏高压开关柜常见故障处理[J],价值工程,2011年第28期

作者简介:

徐金雄,(1984.10-),男,汉族,湖北黄梅人,讲师,硕士,主要从事电力系统继电保护方面教育研究

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