滤砂除气装置现场应用及效果评价

2018-01-10 06:40张明明江淑丽吴迪王琦
石油知识 2017年6期
关键词:砂器检泵抽油泵

张明明 江淑丽 吴迪 王琦

(1.中油华北油田第四采油厂 河北廊坊 065000;2.中油管道局工程有限公司管道投产运行分公司 河北廊坊 065000)

滤砂除气装置现场应用及效果评价

张明明1江淑丽1吴迪2王琦2

(1.中油华北油田第四采油厂 河北廊坊 065000;2.中油管道局工程有限公司管道投产运行分公司 河北廊坊 065000)

针对原油开采生产中,井下液体中含气过多会严重影响泵效,地层产出液含砂,进入抽油泵后,会加剧抽油泵的磨损,缩短使用寿命,缩短检泵作业周期,有的甚至砂卡,频繁检泵作业,增加油井维护成本等问题。本文主要对滤砂除气装置的构成、装置原理和使用的方法进行介绍,并对使用效果进行分析评价,探求解决砂、气影响的方法。

滤砂除气;出砂;检泵作业

油井在生产过程中会遇到有气体影响同时又出砂的问题,气大会严重影响抽油泵的泵效,甚至会导致气锁,不出液,同时会对地面生产留下安全隐患。而出砂严重的井砂粒会随液体进入抽油泵,会缩短抽油泵的使用寿命,严重的会导致砂卡泵,从而降低油井检泵周期。以往只能采取单一的防砂或防气措施,对于出砂又有气体影响的井没有找到有效的解决办法。针对该问题引进了滤砂除气装置,该装置在除气的同时可以滤砂,并把滤下来的砂粒收集到沉砂管里,在下次作业时带到地面加以处理。

1 现状分析及存在的问题

1.1 目前现状

采油四厂的各大主力油田属于典型的砂岩油气藏,根据2016年抽油井生产状况发现全厂出砂油井高达334口,占开井数的63.7%,而这334口出砂井中存在伴生气的有150余口,其中有13%的抽油井因气体影响严重,导致泵效低于15%。出砂出气井严重影响到油田开发的整体水平。

1.2 存在的问题

为了降低砂、气的影响,提高泵效,减少检泵井次,应用了防气防砂技术,这些防气防砂技术的应用只能从单一方面解决出砂或气体影响,并不能彻底解决同时出砂出气的问题。

2 滤砂除气装置的结构及特点

滤砂除气装置主要由滤砂器、外壳体和油管短节组成,外壳体上有进液孔和排气孔,排气孔在进液孔的上方。该装置总长3.6米,最大外径D 95 m m,滤砂器缝隙为0.1 m m,它连接在泵与沉砂管之间,起到进油口的作用。它的主要功能有三个方面,一是气液分离,把进泵前液体中的绝大部分气体分离出来排入套管,上升至地面装置;二是滤砂,把进泵前液体中的绝大部分砂粒及其它颗粒物过滤掉,过滤精度为0.1 m m;三是除砂,把装置滤下的砂粒颗粒物收集到沉砂管里,待下次作业时带到地面。

该装置是将滤砂与气液分离两个功能结合到一起,其工作原理也分为两个部分。

2.1 气液分离原理

井下含有气体和砂粒的液体自外壳体上部的进液孔进入产生紊流,含砂液体下行。液体中大部分微小气泡在紊流情况下结合成较大气泡,在壳体与滤砂器形成的环形空间继续上行,直到地面流程。大大减少了气体进泵,提高了泵效。

2.2 滤砂除砂原理

含砂气体进入到壳体与滤砂器形成的环形空间后下行流过管柱段,当流到滤砂段时会陆续进入滤砂器(滤砂器的缝隙总面积是管柱内孔横截面积的两到三倍)。因此,在进泵液体到达滤砂器下端口之前已全部进入滤砂器。砂粒则被挡在环形空间下行,通过下接头内孔进入到沉砂管中(见图2)。

2.3 选井原则

(1)针对下防砂泵后易泵漏且有气的井。以前对于砂卡泵的井都采取下防砂泵的措施,但由于防砂泵间隙大,容易漏失,因此对于砂样粒度中值大于0.1 m m且气油比大于150的井实验下滤砂除气装置。

图1 滤砂除气装置结构示意图

图2 滤砂除气装置原理示意图

(2)针对气量大且出砂的井。一般对于日产气量1000方以上的井需要采取防气措施。

3 现场应用效果分析

滤砂除气装置在2013年开始投入现场实验,现已在华北油田采油四厂应用二十余口井,既有老井,也有停喷转抽的井,应用证明该装置可以有效阻挡较大颗粒的砂子及异物,同时也能减小气体影响,提高泵效,效果显著。

3.1 滤砂除气装置替代防砂泵减少泵漏几率

由于防砂泵间隙较大,一旦有细小的砂粒进入泵筒活塞与泵筒之间的磨损加剧,造成泵间隙漏失,检泵周期短。如别古庄采油作业区的京616井出砂速度2.0 m/月,2009年4月因砂卡换防砂泵生产,但两年内因泵间隙漏检泵作业3次,2013年5月检泵时改下滤砂除气装置配合普通管式泵生产,气量明显上升,日增气541方,泵效提高17.4个百分点,检泵周期延长至1133天,且仍然有效。

图3 京616井使用装置前后功图对比

图4 京616井生产曲线图

3.2 滤砂除气装置满足出砂且产气断块生产

对于气油比100以上的井需要采取防气措施,而出砂严重也会导致泵卡。如琥珀营采油作业区的泉28-23 x井,该井自喷生产时日产气4600方,气油比1100,从断块生产情况来看出砂较严重,因此在该井转抽时设计下滤砂除气装置,开井后正常生产549天,气量稳定。

图5 泉28-23x井运用该装置后生产曲线

3.3 滤砂除气装置运用在结垢压裂井

以往对于压裂井为防止压裂砂上返都采用割缝管,但如果后期油井结垢,割缝管会堵塞,同时对气量大的井不能采取防气措施,影响泵效。从该装置结构来看滤砂器被堵后还可以从下端口进液,同时还可以防气。如安106-1井,该井压裂前作业发现结垢严重,根据以往数据统计情况来看,结垢严重的井压裂后下入割缝管后半年内就会堵塞,2014年12月压裂作业后下入滤砂除气装置,生产时日产油7.5吨,日产气522方,开井正常生产727天,且仍然有效。

从2013年开始,滤砂除气装置应用了32口井,防气防砂双防的效果明显,泵效增加8到13个百分点,单井增油增气效果显著,单井日增油0.1~0.3吨,日增气50~320方,检泵周期平均提高137天。截止统计日期累计增油973.6吨,累增气15.387万方。

3.4 经济效益

单井投入:单井使用1台滤砂除气装置投入1.3万元。

产生效益:①减少油井检泵作业13井次,减少作业维护费84.5万元。②减少停井占产原油损失221吨,按照目前原油价格1823元/吨计算,全年可减少原油损失40.2883万元。③运用该装置后,累计增油973.6吨,累增气15.387万方(折成原油是122.6吨),增加原油收入199.84万元。

经济效益:32口井投入41.6万元,减少作业费用84.5万元,减少原油损失40.2883万元,增加原油收入199.84万元,创效283.0283万元。

4 结论

滤砂除气装置是一项很好的防砂防气的措施,使用效果良好,具有显著的经济效益。成功运用于采油四厂32口井,能有效防止和减少砂、气对泵排量系数影响,达到了防砂防气的效果,减少了泵卡、气锁事故发生,提高了泵效,延长了检泵周期。同时,滤砂除气装置还能解决结垢严重井压裂后生产的问题。

[1]张琪.采油工程原理与设计[M].北京:中国石油大学出版社,2006.

[2]王继强,田启忠.滤砂管分段切割打捞一体化技术研究与应用 [J].长江大学学报(自科版),2016,35.

[3]黄浩轩.浅析油井出砂的危害及防砂技术[J].化工管理,2015,5.

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