许小平 任聪 张孟(中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司,甘肃 兰州 730060)
8000吨/年C5加氢石油树脂装置加氢反应器进料泵,其作用是向加氢反应器输送物料,是装置的关键设备之一。泵出口压力17.7MPa,流量4.6-5.6m3/h,介质温度190℃且粘度很大。目前装置有立式三柱塞往复泵和卧式三柱塞往复泵各一台,均为进口泵。其中立式往复泵长期单台运行,由于柱塞填料周期性泄漏,每两个月就将停工检修一次;卧式三柱塞往复泵由于密封填料泄漏更为严重从2008年停用至今。
(1)卧式泵泵头柱塞填料和单项阀密封处漏量大,有易燃物料和氢气漏出,影响装置稳定运行,存在安全隐患。
(2)立式泵泵头柱塞填料密封处漏量大,有易燃物料和氢气漏出,影响装置稳定运行,存在安全隐患。
针对以上问题,将卧式三柱塞往复泵作为改造对象,经过分析填料密封特性,并进行多次试验,选择了填料材料和填料结构,对泵的柱塞填料密封进行了改进,达到两个泵互相切换的目的,确保装置长周期稳定运行。并将改进方法推广于进口立式三柱塞往复泵,延长其运行周期。
戈尔(GFO纤维)盘根是由膨体聚四氟乙烯纤维、石墨和一种耐高温润滑剂结合而成。质地柔软,易被挤压,回弹性好,无水解作用,摩擦系数低,但在17Mpa、190℃并且富含C15、C20、Cl-1、OH-1的强腐蚀性介质中耐久性较差。
成型四角芳纶碳纤维盘根四角采用高强度芳纶纤维,复合导热性极强的碳纤维,浸渍PTFE及润滑剂,经编织而成,根据填料函尺寸定制加工成型。具有强度高、导热性好、摩擦系数小等优点,特别适用于高压部位的密封。
经过比较选择我们决定用戈尔(GFO纤维)盘根和四角芳纶碳纤维盘根同时用作往复泵密封填料进行比较试验。
经过对物料特性和泵单向阀结构特点分析,我们对泵单向阀垫片采用退火处理的紫铜垫。同时将泵进出口法兰材料改用铬钼钢,提高法兰强度,并将螺栓孔由四个增加至八个,用高强度螺栓对称紧固,确保单向阀垫片在泵头内压紧。
(1)对卧式三柱塞往复泵填料结构采用双重压盖式填料密封。堵上填料冲洗下接口,从上接口配了一条管线,将填料微漏液引入系统中低压容器,循环使用,避免了物料与冲洗液体互窜[1]。
(2)根据柱塞与填料函尺寸,将方形戈尔填料延45°切下,每三圈填料压一个铜环,每圈填料接口错开120°;安装至东、中两个填料函中;同时将成型四角芳纶碳纤维盘根安装至西侧填料函中。
(3)重新修订检修规程,对检修方案进行了改进,为了便于检修自己制作了专用工具。
当每一层成型填料装入填料函后,用专用工具压紧、压实并确保没有压偏。在高温高压的设备填料装配完后,在运行过程中,要进行热紧,压紧力度适中。
改变检修工作习惯,新增对填料函运行期间的维护工作。填料预紧力的调节;更换物料属性对填料压盖的科学性调节;确保溢流管的畅通;定期给填料加注润滑油等工作。延长柱塞填料的寿命。
(1)选用质地柔软,韧性和回弹性好,无水解作用,摩擦系数低,抗腐蚀性能好,耐高温的成型四角芳纶碳纤维盘根作为高压柱塞泵的填料比较理想。如表1所示
表1 填料运行时数对比
(2)采用双重压盖式填料密封,将加入冲洗接口改为泄漏口时,可在主填料失效后,通过泄漏口将微量泄漏物料回收至系统低压容器,同时紧固副填料压盖,可保证填料继续使用10~15天,确保我们为设备切换检修做出充分准备。
(3)成型四角芳纶碳纤维盘根减少了纯手工剪切带来的误差,优化了检修程序,提高了检修精度,从而延长了填料的使用寿命。
用在高温高压高粘度、易燃易爆工况下的三柱塞往复泵,必须运行平稳、安全可靠、操作简单、检修方便。
(1)根据工况选择了合适的填料。依据填料密封机理,设计了填料与铜环的规格,有效延长往复泵填料使用寿命。
(2)通过这次成功改造,可以满足特殊介质的输送,实现了两台柱塞泵相互切换的目的,保证装置的安稳长满优运行。同时,为改造其他类似设备积累了技术和管理方面的经验。
(3)减轻了岗位人员的作业负担,减少了因为泄漏对环境的影响。在新安全环保法实施的情况下,延长运行周期及减少泄漏意义更为重大。
[1]高压往复泵填料泄漏分析及改造[J].许喜红,雷杰,刘家懿.流体机械.2008(01).