谢红亮
(菏泽富海能源发展有限公司,山东菏泽 250101)
干熄焦项目振动给料器的应用及改造
谢红亮
(菏泽富海能源发展有限公司,山东菏泽 250101)
电磁式振动给料器故障率较低,综合性价比较高。针对偏心式振动给料器尾部弹簧容易损坏、故障率高等问题,对其进行改造,也可以达到节能减耗的目的。
干熄焦;振动给料器;膨胀节
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.32
干熄焦作为焦化行业重点节能环保项目,目前在国内的建设如火如荼。焦化厂焦炉红焦的熄焦方式以湿法熄焦为主,但因其有环境污染和耗能高的弊端,现在提倡实行干法熄焦(简称“干熄焦”)。干熄焦是利用冷的惰性气体(N2)在干熄炉内与红焦换热,从而冷却红焦。吸热后的循环气体至余热锅炉与炉水换热产生蒸汽,循环气体再经过除尘后由风机送至干熄炉,如此循环。以干熄焦替代湿熄焦,不但能回收余热,还能降低能耗,保护环境。
振动给料器是排焦系统的动力设备,同时也是干熄焦系统中的关键设备,处在干熄炉下料口和旋转密封阀中间。功能是将干熄炉内冷却后的焦炭按照设定量均匀排出,送到旋转密封阀中,再通过溜槽落到皮带输送装置上,连续送往焦仓或炼铁工段。目前国内已经投产和正在建设的干熄焦项目,应用最多的给料器是电磁式振动给料器和偏心式振动给料器。
电磁式振动给料器主要由导料槽、电磁激振器、减振器等组成。电磁激振器产生振动,通过振幅控制器来调节振幅,在产量变化时及时调整焦炭排焦量。电磁振动给料器结构简单,控制方便,可任意设定调节给料量,实现过程自动化。给料器没有转动零部件,不需润滑,耗能少,激振器使用寿命长、故障率低,检修成本低。另外,电磁振动给料器物料运转属于微抛运动,可降低对导料槽的磨损。从现场比较各种振动给料器的使用情况来看,电磁振动给料器故障率较低,综合性价比较高。
偏心式振动给料器整体结构比较简单,加工制造容易,设备造价低,调试、检修方便。缺点是:以偏心轮作为激振源,电机和传动部件经常损坏,维护成本高,振动大,共振点多,排焦极不稳定,使用一段时间后容易出现尾部弹簧损坏、进出口膨胀节破损等故障(图1)。
图1 尾部弹簧和进出口膨胀节破损
正常运行中,循环气体自下而上通过焦炭层,与自上而下的红焦进行逆流换热,将焦炭由950~1050℃冷却至<180℃。如果振动给料器进出口膨胀节出现泄漏,循环气体不再通过焦炭层而直接从膨胀节处逸出,逸出的大量气体将导致系统内循环风量减小,熄焦效果变差。同时,泄漏还会打破系统内的气流平衡,导致大量焦炭下移至振动给料器和旋转密封阀,造成设定很小的排焦量时,可能排出大量的焦炭,排焦量无法控制。同时泄漏的气体会把焦炭带出或者堵塞在泄漏处,造成系统内压力上升。这种循环气体泄漏、将焦炭带出故障的循环往复,造成排焦系统剧烈波动。膨胀节破损后,造成气体泄漏,形成不稳定气流,排焦量波动较大,给正常产生带来较大安全隐患。
针对偏心式振动给料器共振点多、弹簧易损坏等问题,经过现场多次试验,将尾部弹簧更换为橡胶垫或复合式弹簧。由于橡胶具有较好的弹性,能产生较大变形,使支撑有较低的固有频率,提高减震效果。在振动给料器启停机通过共振区时,橡胶支撑吸收设备产生的大量残余应力,保护设备,延长使用寿命(图 2)。
图2 橡胶垫
膨胀节泄漏后,造成了循环气体泄漏、排焦不稳定、现场粉尘量增大,污染环境并形成安全隐患,更换时需要7~10 h。更换过程中,需要停风机、停止排焦,造成发电机解列,大量蒸汽放散,经济损失巨大和能源浪费严重。按照提前降温降压4 h、检修7 h、升温升压4 h的时间,蒸汽排量70 t/h,每吨蒸汽按照220元计算,直接损失价值合人民币23.1万元,膨胀节费用8万元,合计损失至少为31.1万元人民币。对振动给料器改进后,不再产生上述损失且减少了对环境的污染。
TF083.1
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〔编辑 吴建卿〕