文/吴鹏坤 于国锋 王琛 梁晓丽 张文玉 郑宏伟 马长峰 冯媛,山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂;郑州轻工业学院食品与生物工程学院;山东中烟工业有限责任公司颐中集团实业有限公司;山东中烟工业有限责任公司技术中心;青岛市石化高级技工学校
GDX1包装机小盒商标纸单耗影响因素分析及改进研究
文/吴鹏坤1于国锋2王琛3梁晓丽 张文玉 郑宏伟 马长峰4冯媛5,1山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂;2郑州轻工业学院食品与生物工程学院;3山东中烟工业有限责任公司颐中集团实业有限公司;4山东中烟工业有限责任公司技术中心;5青岛市石化高级技工学校
2015年青岛卷烟厂GDX1包装机小盒商标纸单耗为502.3张/万支,造成的年度浪费约为150万元。为降低材料消耗,节约成本费用,降低GDX1包装机小盒商标纸单耗非常必要。通过数据分析、流程分析,识别出关键工序,通过回归分析与响应曲面试验的方法确定关键参数最优值,并对其合理性进行现场试验验证,改进效果显著,改进收益119.3万元。
GDX1包装机;小盒商标纸;单耗;改进
GDX1是由意大利GD公司设计生产的卷烟软盒包装设备,其最大生产速度400包/分钟,烟支排列为7-6-7。
2015 年GDX1设备小盒商标纸单耗数据为502.3张/万支,经核算,年度浪费为150万元。根据造成GDX1设备小盒商标纸消耗的流程,通过对影响单耗潜在原因FMEA分析,确定造成消耗的关键流程3项。
小盒商标纸吸风嘴孔径对吸拾压力有重要影响,从而影响到小盒商标纸输送。现阶段使用的小盒商标纸吸风嘴孔径为Φ6mm,设计制作两个水平吸风嘴孔径(Φ6mm,Φ7mm),进行试验,对试验数据进行分析:
分析显示:小盒商标纸孔径是显著原因,孔径Φ7mm效果好于孔径Φ6mm。
分别取涂胶器底板宽度目前宽度30mm和试验水平18mm,涂胶器底板厚度取目前厚度3mm和高水平6mm,记录小盒商标纸单耗,做双因子方差分析,分析得知,涂胶器底板宽度、厚度作用显著,其交互作用显著。
小盒烙铁温度不仅影响透明纸收缩、整形,还影响着小盒商标纸平整和损耗。其中包括四轮烟包侧封烙铁温度和输送通道烙铁温度的设置。
2.3.1 四轮烟包侧封烙铁温度设置不合理试验验证
在商标纸防伪标志不损伤的情况下,小组设置三个水平的弧形加热烙铁温度1,2,3(110℃,115℃,120℃),记录小盒商标纸单耗,试验分析显示:弧形加热烙铁温度是显著原因,温度3显著好于温度1、温度2。
2.3.2 输送通道烙铁温度设置不当试验验证
设置四个水平烙铁温度(110℃,115℃,120℃,125℃),进行试验,记录小盒商标纸单耗,试验数据分析显示:输送通道侧封烙铁不是显著因素。
选取6mm、6.5mm、7mm共三个水平进行试验,数据分析显示,小盒商标纸单耗与吸风嘴孔径趋势明显,存在相关性。回归方程为:小盒商标纸单耗 = 587.5 - 26.17 孔径 + 1.987 孔径**2。通过求导数解一元二次方程:得x=6.57mm。按以上最优值现场设置,模型有效。
对涂胶接触面宽度、厚度及其交互作用进行全因子试验设计,数据分析显示响应变量有明显的弯曲趋势,需要构建响应曲面设计。在上面实验基础上增加4个“星号点”,做响应曲面设计,整体模型有效,但交互作用不显著,去掉交互作用后对模型进行改进。
改进后的模型总体有效。回归方程:Y=499+0.230556*涂胶底板宽度-0.133333*涂胶底板厚度-0.00393519*涂胶底板宽度*涂胶底板宽度,响应变量剔除为望小的,分析发现存在最小值。求得最优解:涂胶器宽度=18.0mm,涂胶器厚度=6.0mm。
选取四轮烟包侧封烙铁温度110℃、115℃、120℃共三个水平进行试验,回归方程为:小盒商标纸单耗=502.8-0.9375 烙铁温度+0.1675 烙铁温度**2。最优值:x=125℃。改进后,因侧封烙铁温度设置不合理造成的小盒商标纸消耗显著减少,改进效果显著。
改进后,小盒商标纸单耗由502.3张/万支降低到500.02张/万支。过程中备件改进花费1.2万元,因消耗减少带来的经济总收益119.3万元。
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