马麟
摘 要:优化、升级残极运输拖车的结构、提高传统电解铝残极运输效率,降本增效。
关键词:电解铝;残极拖车;残极倒运;平板车技改
传统电解铝拉运残极工艺中,残极车每次只能拉运2组残极,并使用残极托盘,叉车配合翻盘,劳动强度大、倒运效率低,车辆运行费用高。如图1所示:为了提高拉运效率,我部自助研制、升级残极拖车,拉运效率从以前的每趟两组提高到现在的每趟5组,提高效率250%,经济效益明显。
如图1示,平板拖车的车架是由2根纵梁、5根横梁组成的焊接件。设计时应尽量降低承载面高度,因此,车轮采用实心小轮结构。
(三)纵梁结构:纵梁是车架的主要承载部件,在平板拖车行驶中受较大的弯曲应力。为了满足低平板半挂车使用性能的要求,纵梁采用断面为工字形,材料为 16 M n。为保证牵引装置和悬架系统有足够的活动空间,其牵引支架处设计成变截面,悬架支座部位高度尽量收缩,内、外侧加强板与工字钢焊接组成箱形结构,下加强板上开有若干个塞焊孔,通过塞焊和两侧间断焊与工字钢下翼面连接。
(四)横梁结构:横梁是车架中用来连接左、右纵梁,构成车架的主要构件。横梁本身的抗扭性能的好坏及其分布,直接影响着纵梁的内应力大小及其分布,合理设计横梁,可以保证车架具有足够的扭转刚度。
(五)车架底板结构为使车架底板有一定弹性,防止残极打滑,车架在承载部位采用人字钢板为底板。
二、实际运行中的不断改善
如图2示,通过技改平板车拉运残极提高了牵引车拖残残级效率(托盘单趟拖2组残级,平板车单趟拖5组残级),节省了油耗,降低了员工的劳动强度。从年初试运行的第一代平板车以来,工艺车队不断完善平板车的各项性能,提高安全系数,延长使用寿命,从刚开始的平板车实心轮胎改为减震轮胎(如图3示),降低、缓冲了对转向盘的冲击,在底盘增加了减震钢板,从而延长了车辆使用寿命,减少了维修次数。对平板车的刹车系统前后进行三次完善,第一代平板车是没有设计刹车系统,车队发现存在安全隐患后自己设计安装刹车油管,但是没有考虑到油管保护,短短2天就磨漏了,车队立即组织开分析会,集思广益制订整改措施,在货箱底部加装4分管,再将油管穿过,在牵引车机头和拖车连接处用刹车弹性管连接(如图4示),从此彻底解决了刹车系统不稳定现象。
三、分析
成本分析表见表2
如表2示,年节约综合费用:以前的成本-平板车改装完后的费用=285.4万元,改进后的平板车已经平稳、安全的运行有一年了。
参考文献:
[1]蒋崇贤,何明辉.专用汽车设计[M].武汉:武汉工业大学出版社,1994.
[2]周天佑.汽车列车选型与设計[z].北京:交通部公路科学研究所情报资料室,1991.endprint