宣钢150吨转炉滑板挡渣技术的应用与实践

2017-10-14 13:11张建成
科学与财富 2017年28期

张建成

摘 要:本文以宣钢150吨转炉生产为研究对象,以改善转炉挡渣工艺为目的,从实际情况入手,对当前150吨转炉挡渣生产工作中的常见问题进行了分析。然后,针对这些问题提出应用转炉滑板,并具体分析了转炉滑板的工艺原理、工艺装置、转炉改造等情况。认为采用转炉滑板技术后,有效提高挡渣成功率、降低下渣量,为钢产品质量提升创造了良好条件。

关键词:转炉滑板;挡渣效果;转炉改造;下渣量

宣钢150吨转炉工作中表现出了一系列问题,降低钢产品质量。为生产出符合市场要求的优特钢和成分含量极窄的钢种,必须严格控制钢中的夹杂物含量和磷含量,而这需要提高转炉挡渣率,减少转炉渣进入钢包的量。基于这样的情况,提出采用转炉滑板挡渣。下面对转炉滑板在宣钢150吨转炉生产中的应用实践情况进行了分析,全面了解转炉滑板的应用效果。

1滑板挡渣工艺原理分析

1.1工艺原理

滑板挡渣技术的工艺原理:对钢包滑动水口的控制系统进行转化设计,将其安装在转炉出钢口位置上,利用液压控制方式使固定滑板和滑动滑板间的流动钢孔错位,从而实现挡渣出钢。

使用方法[2]:转炉出钢前,将滑板关闭,同时将转炉缓慢摇到水平位置。钢水没过出钢口时,立即打开滑板出钢。这时出钢口内都是钢液,能够避免前期下渣。到了出钢末期,一检测到下渣情况,就会立即关闭滑板,能及时控制后期下渣。此外,出钢口寿命和钢渣粘度对转炉滑板的影响较小,几乎可以忽略不计,挡渣效果的较好,可以实现100%的挡渣率。

1.2工艺装置

转炉滑板工艺装置比较复杂,主要包括内滑板、外滑板、内水口、外水口、出钢口、滑板结构、液压控制系统、炉壳等,见图1。其中,滑板机构包括基准板、连接板等。内滑板固定在模框内,通过液压控制系统的推拉杆作用实现与外滑板的相对运动,进而控制流钢孔启闭。

1.3转炉改造

在150吨转炉生产中引入滑板挡渣技术,需要对原来的转炉装置进行改造,使之具备应用转炉滑板的条件,顺利安装转炉滑板装置。转炉改造内容主要如下[3]:

第一,出钢口部位改造。对转炉出钢口进行优化改造,将法兰垫高70mm,把基准版安装在出钢口外侧,用螺栓将基准板与连接板连接固定住。出钢口侧群板部位的整个滑板挡渣机构都都隐藏在裙板内部,以免钢渣粘结在滑板机构上,而且还可以隔绝高温辐射,延长挡板使用寿命。

第二,水气套改造。从技术角度看,水气套改造难度较大,为了降低难度,对原有通道功能进行置换,使冷却水让出一路通道,转炉底吹系统让出两路通道,这样就可以满足安装要求。

第三,旋转接头改造。旋转接头新增两路液压通道,以及一路气体冷却通道。

第四,转炉底吹系统改造。对转炉底吹系统中的外环四块透气砖控制系统进行改革,由原来的四路控制变为为两路控制。

第五,液压缸冷却水改造。从托圈处引出一路冷却水,将其作为挡渣机构液压缸冷之用。

2滑板挡渣应用效果

2.1有利于提升挡渣成功率

经过以上几个方面改造后,在150吨转炉上顺利安装滑板挡渣装置。经生产实践验证,滑板挡渣装置的平均反应时间约为0.35s,挡渣率达到了的100%。对改造前后的挡渣情况进行统计比较,见表1,分析转炉滑板挡渣率。从表1可以明显看出来,挡渣棒技术的挡渣率为90%,而滑板的挡渣率为100%,改造后的挡渣率较之改造前有了大幅度提升[4]。

2.2有利于减少下渣量

改造前,由于出钢口与钢渣粘度对挡渣棒的不利影响,出钢下渣量通常在100mm左右,不能有效控制出钢下渣。改造后,由于出钢口、钢渣粘度对滑板挡渣没有影响,且利用液压系统控制出钢孔启闭,前期和后期的下渣量都得到了有效控制,一般在30mm以下。经实践验证,下渣率控制在30mm以下的炉次占比95%左右,在50mm以下的炉次占比5%左右。之所以没有全部达到30mm以下,主要受人工操作影响。改造后的下渣量明显低于改造前,降低幅度在60mm-70mm间。

2.3有利于控制回磷量

对LF钢水回磷进行热力学分析,发现转炉下渣量多少严重影响着LF精炼钢水回磷量。因为转炉渣中的P2O5 含量比较高,当炉渣进入钢包后,经过LF精炼后,就会被Al、Si等还原,进而增加精炼过程中的回磷量。一般情况下,下渣量越大,精炼回磷量越大。所以,转炉采用滑板挡渣工艺装置后,出钢下渣量已经得到了明显降低,从原来的100mm下将至30mm以下。受下渣量降低的影响,精炼回磷量也相应的降低。对改造前后的精炼回磷量进行对比分析,得知:改造前,回磷量约为0.004%;改造后,回磷量约为0.002%。由此可见,采用滑板挡渣工艺装置后,转炉精炼钢水回磷量明显降低,提高钢水质量,利于保证钢产品质量。

2.4优化阀组设计

转炉改造中由于增加了溢流阀和单向阀,即使个别支路发生故障,正常生产工作也不会受到影响。如果遭受故障,一个电磁换向阀无法正常运转,此时可以借助相邻两个支路的油缸带动故障支路油缸进行动作,进而确保正常生产工作不受影响。从这一方面看,改造后的转炉生产设备的工作性能大得到了明显优化,可最大程度的降低故障影响的严重程度,维护正常生产工作。

2.5出钢口寿命明显增加

由于使用了滑板挡渣技术,转炉下渣量明显减少,炉渣对出钢口的侵蚀作用相应的降低,一定程度上延长了出钢口使用寿命。除了降低炉渣对出钢口的影响外,钢包粘渣也大幅度降低,使用时间得以延长。调查显示,改造前,出钢口使用寿命是150炉左右,而改造后,出钢口使用寿命在170炉以上,最高可达到230炉。

3结论

综上所述,宣钢150吨转炉采用悬挂式挡渣棒技术,虽然挡渣率达到了90%,但是实际生产中有不少问题,有提高挡渣率的空间。对此,采用了滑板挡渣技术,对转炉生产装置进行了一系列改造,使挡渣率提升至100%,下渣量、回磷量等也得到了明显降低,同时也增强腐蚀材料的使用寿命。因此,宣钢150吨转炉采用滑板挡渣技术是可行的,其应用效果显著,值得推广。

参考文献:

[1]吴飞鹏.唐钢150t转炉滑板挡渣技术的应用与研究[J].黑龙江冶金,2016,36(01):21-22+33.

[2]窦楠,付劲光,郭永谦,寿叶红.150t转炉滑板挡渣工艺技术应用实践[J].河南冶金,2013,21(01):34-35+47.

[3]羅仁辉,林文辉,邹锦忠,赵敏森,何卫平,张邹华.210t转炉滑板挡渣技术应用实践[J].江西冶金,2015,35(03):1-4+7.

[4]蔡常青.转炉滑板挡渣出钢工艺的实践应用[J].福建冶金,2017,46(04):18-21.