吕兴辉
摘要: 车古27井是中石化重点预探井,由于三开钻遇高压层,技术套管提前下入,使四开小井眼段长度增加,施工难度进一步增大。四开要解决深井小井眼钻进困难、直井防斜难度大、上古生界煤层以及多套压力层系并存等难题。针对以上难点,施工中优选PDC钻头、优化钻具组合及钻进参数、改良低固相聚合物钻井液体系、制定有效的井控技术措施,最终安全高效的完成了深井小井眼施工,取得了丰硕的勘探成果,为深井小井眼钻井技术的发展提供了有益的借鉴。
关键词:车古27井;小井眼;煤层;低固相聚合物钻井液;多套压力层系
1概况
车古27井是中石化在胜利油田车镇区块布置的一口重点预探井,目的是了解车镇凹陷车古27井区古生界含油气情况。该井设计三开技术套管下至下古生界潜山顶(设计井深5280m),由于三开在井深3500.43m(沙三下)钻遇高压层,经反复循环压井,钻井液由设计密度(1.40-1.55)g/cm3逐步提高到1.75g/cm3,大大超出了上古生界地层承压能力,决定提前下入技术套管至上古生界煤岩基线,井身结构的改变将原本三开要解决的地质难题留到四开,施工难度进一步增大。四开地质分层情况如下:上石盒子组4494m,山西组5088m,太原组5224m,本溪组5305m,八斗组5443.5m,上马家沟组5505m,岩性以泥岩、细砂岩、煤层、砂质泥岩、灰质细砂岩、石膏质白云岩、白云质灰岩为主。
2 施工难点分析
2.1 小井眼钻进困难
(1)地层岩性因素
随着井深不断增加,上古生界地层沉积压实程度高,岩石研磨性强,可钻性差;下古生界白云岩、灰岩等岩石的强度高,抗壓和抗剪切能力强。
(2)钻井工具因素
钻进时,钻具同时受轴向应力、扭矩和弯曲力矩作用,产生剧烈的交变应力循环[1],容易疲劳破坏,发生钻具事故。动力钻具虽然能够满足小钻压、高转速的施工要求,但压耗大,且150°的井底温度对橡胶元件伤害很大,所以动力钻具的使用受到制约。
2.2 小井眼直井防斜困难
古生界地层倾角高达15°,地层可钻性的纵向变化使得钻头径向受力不均,容易造成井斜;小井眼钻具刚性小、易弯曲的特点使得钻具防斜能力差。
2.3 煤层段施工难点
上古生界泥砂岩互层夹多套煤层,厚度1-3m不等。煤层脆性大,受冲击碰撞容易破裂坍塌;煤层节理的微裂缝发育,毛细效应明显,使煤层表面易吸水水化加剧煤层的剥落坍塌[2]。另外,保护煤层气不受污染也是该井的施工重点。
2.4多套压力层系并存
古生界既有高压层,又有裂缝易漏层,存在多套压力层系。施工中既要压稳高压层,又要防止井漏的发生,钻井液密度窗口小,一旦操作不当容易抽汲诱喷、激动压漏地层。施工中还可能钻遇古生界的发育裂缝或者溶洞,形成上喷下漏。
3 主要技术措施
3.1 工程技术措施
(1)优选PDC钻头
根据岩性特点,优选PK5235SJ型5刀翼PDC钻头,采用双级切削结构布齿,镶有16mm进口聚晶金钢石复合片,增大了PDC钻头的抗研磨能力,延长井底作业时间,减少起下钻次数,提高施工效率。
(2)优化井底钻具组合
三开井底井斜和水平位移余量充足,上古生界煤层段以安全钻进为主,简化钻具结构;下古生界控制井斜和水平位移,使用降斜钻具组合。钻穿煤层后,使用钟摆钻具组合降斜,加入Φ148mm欠尺寸扶正器构成“18m单扶”,收到了一定的降斜效果。
(3)优化钻进参数
推荐钻压30KN,钻具受力的中性点落在钻铤上,既能保证钻头切削晶片能够吃入地层,又可以防止钻杆疲劳破坏。推荐转速60RPM,虽然高转速可以获得更高的机械钻速,但钻柱对煤层的撞击也越严重,煤层更易破碎坍塌。推荐排量为17L/s,泵压18MPa,小井眼环空返速为1m/s,完全达到携砂要求。
3.2钻井液技术措施
复杂的地质特点对钻井液性能要求很高,通过对低固相聚合物钻井液体系进行配方改良,使其满足深井小井眼施工要求。主要配方为:0.3-0.4%PAM+1.5-2%KFT+3-3.5%SD-101+0.8-1%AP-1 +2-2.5%沥青+2%超细碳酸钙+0.5-1%DSP-2+润滑剂(适量)。性能参数为:密度:1.15-1.22 g/cm3,粘度:70s,API:<3ml,PH:9,HTHP:<10ml,YP:6-8 Pa,PV:15-20 mP·s。
该钻井液具有很好的功能特点:1、粘切合适,具有很好的悬浮携砂能力;润滑性好,保证钻具起下通畅。2、具有很好的抑制防塌能力,可以抑制泥岩水化膨胀、分散,能有效的防止煤层水化剥落坍塌;3、体系中的超细碳酸钙能提高泥饼质量,增加对地层微裂缝的暂堵能力,提高地层承压性能,防止井漏的发生,达到保护油气层的目的。
3.3井控技术措施
钻进过程中执行设计钻井液密度下限1.15g/cm3,但在5371m短起下作业时发生溢流,钻井液密度提至1.22 g/cm3实现压稳。为防止压漏下部地层,后期钻进时降低钻井液密度,利用环空压耗压稳地层;钻井液中加入随钻堵漏剂和承压堵漏剂,增加地层承压能力;起钻时用搬土浆、DSP-2、随钻堵漏剂配置重稠浆封井,通过提高环空当量比重,增加钻井液结构力,有效的阻滞了气体的侵入,同时进一步加强了地层的承压能力,防止井漏的发生;严格控制起下钻速度,防止起钻抽吸诱喷、下钻激动压力压漏地层。
4 现场应用效果评价
车古27井四开从4942m钻进到5505m完钻,在长达563m的深井小井眼施工中,用时16d3.5h,及时做到风险预判,规避了故障复杂的发生。
(1)高效PDC钻头的使用,两只钻头、两趟钻完成,钻头磨损程度较轻,展示了良好的机械性能。
(2)钟摆钻具通过加入扶正器改变钻具几何结构降斜,节约成本、效果好。
(3)改良后的低固相聚合物钻井液体系高温性能稳定,后期维护简单,现场应用效果良好。
(4)应用的井控技术措施非常成功,避免了井喷、井漏事故的发生。
(5)勘探成果丰硕:录取了古生界的地层压力,为该地层油气开发提供了宝贵的地质资料;目的层测试结果为:6mm油嘴求产,产气77080m3/d,具有很高的开发价值,得到甲方认可。
5 认识和建议
(1)深井钻井排量主要受泵压制约,使用复合钻具[3]能从钻具压耗上有效解放排量。
(2)深井易斜井段尚没有很好的防斜方法,通过改变钻具几何结构控制井斜和位移满足设计要求,需要上部井段留有合适的余量。
(3)在深井小井眼施工中,全新钻具、电动钻机、顶部驱动装置、电动钻井泵等配套设施是安全高效钻井的重要保障。
参考文献:
[1]陈庭根等.钻井工程理论与技术[M].山东东营:中国石油大学出版社,2006
[2]席凤林.无固相钻井液在煤层气中的应用[J].钻井液与完井液,2009(9)
[3]程常修等.剑门1井超深超长小井眼钻井技术[J].天然气工业,2009(7)endprint