季 波,赵学垚
(万华化学(宁波)氯碱有限公司 浙江 宁波 315812)
提升氯气压缩机产能的方法介绍
季 波,赵学垚
(万华化学(宁波)氯碱有限公司 浙江 宁波 315812)
通过对氯气压缩机系统工艺改进,不仅提升了装置的产能,也使生产运行更加稳定。
氯气压缩机;工艺改进;产能;安全;稳定
万华化学(宁波)氯碱有限公司(以下简称“万华(宁波)氯碱”)依托宁波万华工业园优势,在国内产能过剩的情况下,仍保证装置高负荷平稳运行,并且避免了造成园区负荷的波动。
万华(宁波)氯碱现有50万t/a离子膜烧碱装置,分三期建设逐步投产,其中一期为10万t/a;二期和三期均为20万t/a。离子膜电解工艺为国产配套的膜极距电解槽。面对氯碱行业近年来的严峻形势,该公司从多方位入手,积极开展节能降耗新技术和各种技改措施,确保各装置最优运行。目前,一、三期离子膜装置共用1套氯气干燥系统和2台氯气压缩机;二期离子膜装置单独使用1套氯气干燥系统和1台氯气压缩机。
2012年,二期氯气压缩机出现故障,检修后能力大大降低,导致无法满足二期20万t/a满负荷运行(故障检修后该氯气压缩机只能满足约19万t/a负荷),产能受到制约。同时,由于万华(宁波)氯碱属于宁波万华工业园上游企业,在氯气压缩机出现故障检修时,二期离子膜装置必须全线停车,影响整个工业园产能。如何解决二期离子膜装置满负荷运行和氯气压缩机故障检修时停车,是公司面临和需要解决的首要问题。
由一、三期离子膜装置电解产生的氯气经硫酸干燥后进入并联的A、B氯气压缩机,加压至0.6 MPa后输送至氯气液化系统进行液化,另一路二期离子膜装置电解产生的氯气经硫酸干燥后进入C氯气压缩机加压至0.6 MPa,并入一、三期氯气总管输送至氯气液化系统进行液化,改造前工艺流程图见图1。
2013年,经过讨论决定,计划在B、C氯气压缩机前加装连通管,将二期离子膜装置氯气并入B氯气压缩机,实现B、C氯气压缩机互切,使二期离子膜装置负荷达到最佳。
3.2.1 氯气压缩机并网
图1 改造前工艺流程图
具体操作流程如下:升足一、三期离子膜装置负荷(一、三期满负荷时尽可能B机最大负荷运行,A机留余量),根据C氯气压缩机调整二期离子膜装置负荷,如C氯气压缩机可满足二期最高负荷,则C氯气压缩机单独运行,如无法满足二期最高负荷则需进行一、二、三期氯气压缩机并网。首先,观察氯气压缩机进口压力,如C进口负压大则通知离子膜岗位人员到一、三期氯处理酸雾分离器出口蝶阀处就位,如A/B氯气压缩机进口负压大则去二期氯处理酸雾分离器出口蝶阀(4#阀)处就位;然后通知氯压缩岗位人员到二期去一、三期连通阀4HV-17B61前蝶阀(2#阀)处就位;准备工作就绪后,DCS通知离子膜岗位人员缓慢关小一、三期氯处理酸雾分离器出口蝶阀,DCS根据3PI-218调整A/B机进口压力,逐渐缩小3台氯气压缩机进口压力之间的压差;在进口压力相差不大时,DCS打开4HV-17B61,通知氯压缩缓慢开4HV-17B61前蝶阀(2#阀),DCS密切注意3PI-218/4PI-17A01压力;如出现3PI-218/4PI-17A01之间压力差过大时,随时通知离子膜岗位人员调整一、三期氯处理酸雾分离器出口蝶阀(3#阀),待压力在可控范围时氯压缩岗位人员继续开大4HV-17B61前蝶阀(2#阀)直至全开,一、二、三期实现并网。并网后为方便操作,在升电流过程中,一、三期负荷变动时尽可能用A/B氯气压缩机控制压力,二期负荷变动时优先调节C氯气压缩机,后调节B氯气压缩机。
3.2.2 氯气压缩机B切出操作
(1)由于氯气压缩机C无法满足二期离子膜装置满负荷运行,需将二期离子膜装置负荷适当降低。DCS尽可能调整氯气压缩机C进口3PI-17B50压力为大负压,然后通知氯压缩岗位人员就位,DCS打开3HS-17B02后,氯压缩岗位人员缓慢开进口3HS-17B02前蝶阀,等进口压力有变化时,通知氯压缩岗位人员缓慢关进口充氮阀。DCS密切注意3PI-218/4PI-218压力,适当关小氯气压缩机B进口导叶阀或开大回流阀,如变化不大,氯压缩岗位人员继续开大进口3HS-17B02前蝶阀同时关小进口充氮阀直至全关;氮气关闭后DCS关注3FI-17B59.1氯气流量.等流量发生突变时,对C出口压力进行升压,压力升至大于液化压力后开3HIC-17B01,关3PIC-17B50,将氯气切去氯气液化,此时,通知氯压缩岗位人员开大3HS-17B02前蝶阀直至全开,DCS根据3PI-218/4PI-218压力通过调节进口导叶或回流开大氯气压缩机C负荷,将氯气压缩机B负荷调至最小。
(2)调至最小后准备将氯气压缩机B切出。由于在完全切出氯气压缩机B后需对其进行充氮,同时还要将出口切去次钠,为了方便操作,可以考虑在氯气压缩机B负荷调至最小后,先将4HS-4402前蝶阀打开,有一、三期氯气抽进氯气压缩机B后,再将氯气压缩机C和氯气压缩机B独立开来,具体操作如下:a.氯气压缩机B调至最小,然后通知氯压缩岗位人员缓慢开4HS-4402前蝶阀;b.DCS观察氯气压缩机A进口压力和4PI-218是否有变化,如发现4PI-218负压变大时,DCS调整氯气压缩机A负荷适当将其降低,这样一、三期氯气抽进氯气压缩机B后,通知氯压缩岗位暂停开4HS-4402前蝶阀;c.准备关氯气压缩机C去氯气压缩机B连通阀,两位DCS配合,通知氯压缩开始关氯气压缩机C去氯气压缩机B连通阀,观察PI-218压力,DCS根据PI-218压力相应的提高氯气压缩机A负荷,降低氯气压缩机B负荷,直至氯气压缩机C去氯气压缩机B连通阀关闭,氯气压缩机B切出二期氯气系统。改造后工艺流程图见图2。
图2 改造后工艺流程图
为保证在单套装置异常联锁时,避免出现其他装置联锁的情况,氯气压缩机联锁投入考虑:(1)三期离子膜装置联锁对应投入氯气压缩机A联锁;(2)二期离子膜装置联锁对应投入氯气压缩机C联锁;(3)一期离子膜装置联锁对应投入氯气压缩机B联锁。
目前,由于二期氯气压缩机无法满足二期离子膜装置满负荷运行,满负荷状态下需将二期离子膜装置负荷一部分氯气通过联通阀2#阀由氯气压缩机B进行压缩:(1)一、二、三期氯气系统联通后一期氯气压缩机B联锁停车关闭4KV-17B61,二期H槽联锁停车,保证二、三期装置正常运行;(2)二期氯气压缩机C联锁停车关闭4KV-17B61,保证一、三期装置正常运行。
此联锁只有在一、二、三期满负荷及氯气系统联通的情况下投入,在二期切出一、三期氯气系统或停车时摘除。氯气压缩机联锁设置见图3。
图3 氯气压缩机联锁
氯气压缩机系统改造后,可提升1万t/a烧碱负荷,经过近几年的运行,不仅实现了3套装置满负荷的平稳运行,也避免了因氯气压缩机检修而导致离子膜装置停车事故。
Method for improving productivity of chlorine compressor
JI Bo,ZHAO Xue-yao
(Wanhua Chemical(Ningbo)Chlor-alkali Co.,Ltd.,Ningbo 315812,China)
The process improvement of chlorine compressor system not only improves the capacity of the equipment,but also makes the operation more stable.
chlorine compressor;process improvement;capacity;safety;stability
TQ051.21
B
1009-1785(2017)09-0031-03
2017-08-20