付超,马彪,周家成,赵万庆
(中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司,新疆 独山子 833699)
脱丁烷塔塔底泵密封泄漏的原因分析及处理
付超,马彪,周家成,赵万庆
(中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司,新疆 独山子 833699)
脱丁烷塔塔底泵因为密封泄漏多次停机检修,本文对泄漏原因进行了分析,认为密封冲洗量不足、冲洗介质不洁净和O型圈材质不合理是密封泄漏的主要原因,针对泄漏原因,采取了扩大节流孔板直径、增加冲洗液过滤器和更换O型圈材质的处理措施。现场使用效果良好,为现场解决密封泄漏问题提供一种方法和思路。
密封泄漏;改造;冲洗
脱丁烷塔塔底泵是某石化分离装置的重要机泵,根据数据统计,2015年全年检修密封频次高达6次, 平均运行寿命仅有2个月。由于该机泵所输送的介质为易燃易爆介质,密封经常泄漏存在安全生产隐患,不仅增加了机泵的检修作业风险和运行成本,而且影响到上下游装置的长周期平稳运行(见图1、2)。
图1 脱丁烷塔塔底泵
图2 改造前节流孔板尺寸图
根据密封结构,对密封安装时补偿机构的预紧量、密封结构有无冲洗死区,冲洗系统是否符合要求,轴套有无变形毛刺、O型圈与介质是否相溶等一系列环节,进行了原因排查。通过分析发现,导致密封泄漏有以下3个方面的原因。
足够的密封冲洗液不仅将密封产生的摩擦热带走,还将保证密封各元件在洁净的环境下工作。如果冲洗液的流量不够,将无法实现冲洗液的功能,终将导致密封泄漏。
在脱丁烷塔塔底泵中,介质流量59.4m3/h、吸入压力0.49MPa、排出压力1.035MPa、操作温度109℃、介质密度0.668kg/m³,冲洗线节流孔板直径为4mm。根据流量计算公式可以得出密封冲洗流量仅为1.05m³/h,小于密封腔实际所需冲洗液流量1.5~2.0m3/h,不能满足机械密封的冲洗要求。
含杂质的冲洗液,不仅不能保证密封摩擦副间的洁净,而且会将杂质带入到密封摩擦面之间,造成密封面刮擦并出现划痕,导致密封泄漏。脱丁烷塔塔底泵冲洗介质由该泵出口介质引入,由于该泵输送的介质中所含组分较多,且不稳定,极易形成固态或晶体,在拆解的机械密封摩擦副中,发现大量的杂质及结胶物(见图3、4),分析认为冲洗液不干净,导致密封失效。
图3 密封中存在大量杂质
图4 密封面结胶
脱丁烷塔塔底泵静环密封圈材质采用的是氟橡胶,通过查阅 《橡胶密封制品实用加工技术》等技术资料发现,氟橡胶适用的介质仅仅是热油、蒸汽、空气、无机酸、卤素类溶剂,但耐低温(冬季)和耐酸碱等性能相对较弱,长期与腐蚀性较强的碱液接触,就会造成密封圈整体溶胀变形、腐蚀变硬、皲裂继而失弹(见图5、6),从而失去辅助密封的作用。
图5 使用前的密封圈
图6 发生溶胀变形的密封圈
根据上述原因分析,采取以下3项处理措施。
为了确定节流板的合适孔径,既要满足冲洗量约1.5~2.0m3/h的要求,又不能过大导致对密封面的冲击造成点蚀,按照下式对节流板孔径重新进行校核计算。
式中,薄壁孔流量系数Cd=0.62.节流孔板前后压差ΔP =0.545×106Pa,介质密度ρ=0.668kg/m³,节流孔面积为A=π(D/2)2m2。
将允许冲洗流量的上下限,带入以上公式计算得节流孔dmin=5.58mm,dmax=6.35mm。为了便于加工,同时避免流量处于极限附近不稳定,节流板直径取6mm,然后校核流量为1.876m3/h,符合使用要求。在原有节流孔板基础上,将节流孔直径由4mm改为6mm(图7、8)。
图7 改造后节流孔板尺寸图
图8 改造后的节流孔板
受设备现场情况及工艺条件的限制,无法改变冲洗介质含杂质的现状,同时也无法引入其它介质(如水)作为冲洗介质。
为了解决以上问题,从原系统出口管线中增加旁路,引入机械密封冲洗系统,在旁路上设置2路并联管线,分别增加过滤器,通过在线压差仪表监测前后压差(见图9)。在前期试用过程中,两路过滤器安装不同目数的过滤网,验证最佳的过滤网目数。在后期的使用过程中,两路过滤器安装相同目数的过滤网,当密封系统冲洗前后压差增大后,可以在不停机的情况下,在线更换过滤网,同时启用另外一路过滤器(见图10)。避免为了清洗过滤网,必须频繁切泵影响机械密封的使用寿命。
为了寻找和确定最合适的密封圈材质,通过查阅《机械设计手册》《润滑与密封原理》及《常用工程材料》等技术资料,发现丁腈橡胶(UA)、硅橡胶(UK)和填充聚四氟乙烯(PTFE),也可以作为O型密封圈的材料。对这3种常用的辅助密封圈材料性能进行对比后,选择比较适用于低温泵轻烃介质的填充聚四氟乙烯,来作为O型圈材质,以解决密封圈与轻烃接触溶胀变形,
继而失效泄漏的问题。
图9 改造后的工艺流程
图10 现场实施效果图
改造后,脱丁烷塔塔底泵运转情况良好,到目前为止还未对该设备进行检修,已连续运行12个月,达到改造目标。此次改造,节约配件费、人工费和停工减产物料费共计35.84万元/年,经济效益显著。通过改造,解决了脱丁烷塔塔底泵密封泄漏的故障,消除了安全隐患,确保了设备长周期平稳运行,具有较好的社会效益。
此次改造经验可以推广到其他类似机泵密封的改造上,为以后处理类似问题提供依据。此次改造,仅就设备本身采取了相应的改进措施,通过工艺操作优化,避免出现超负荷、气蚀等非正常工况,可进一步延长机泵使用寿命。
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