锦州采油厂污水减排增注管理模式的重构

2017-09-23 16:22李春辉
科学与财富 2017年26期
关键词:注水节能减排

李春辉

摘 要:随着新环保法的颁布实施,对企业的污水外排提出了新的要求。特别是辽宁的污水外排指标COD≤50mg/L,给辽河油田的污水外排带来了巨大压力。面对锦州采油厂的污水外排厂外排污水未能按期达标,采油厂通过实施污水减排增注管理模式重构,实现了污水零排放,也取得了良好的经济效益。

关键词:注水 污水零排放 节能减排

1、“污水减排增注管理模式重构”产生的背景

锦州采油厂于1991年4月1日建厂,地跨阎家、西八千、大有三镇,南临贯穿辽宁省“五点一线”沿海经济带的滨海公路。下设5个采油作业区,管理油井2696口,开井1619口,水井169口,开井107口;2个热注作业区,管理注汽锅炉45台,日注汽量6800t/d左右;3座联合站,日处理液量30000m3/d左右,外输原油2300t/d左右;3座污水处理站,日处理污水30000m3/d左右;1座污水外排处理厂,正在建设与调试期间。

1.1进入开发后期,高排放量决定减排工作刻不容缓

随着开发周期的延长,油田的减排工作面临诸多挑战。含水上升,产量递减是油田开发的客观规律。2015年油井综合含水90.99% ,年产液量1098万吨,注水量438万吨,热注锅炉回用量258万吨,污水外排348万吨,拉水、洗井等回用量54万吨。随着开发时间的延长,产液量还将继续增大,这将给锦州采油厂污水减排带来巨大的压力。

1.2严格的外排标准,制约着企业生产运行

锦采外排污水处理厂于2003年10月建成投产,设计规模10000m3/d,由于长期超负荷运行,工艺路线不合理,设施落后老化,致使外排污水中石油类、悬浮物、COD等指标长期超标。

2015年1月1日国家颁布了《中华人民共和国环境保护法》,规范了企业应遵循的环境保护职责,锦州采油厂作为辽河油田的主要石油生产基地,即是产能创效的骨干,也是污染物的大户。随着新环保法的颁布,2014年12月锦采对污水外排厂进行了技术更新和扩建,设计规模15000m3/d,设计出水水质满足辽宁省《污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)。目前处于运行调试阶段,出水COD70~80mg/L ,未达到辽宁省地方标准(COD≤50mg/L),其他指标均满足排放标准。

2 实施污水减排增注管理模式的内涵及主要做法

2.1加大水井治理力度,努力提高有效注水量

为提高有效注水量,保证注水开发效果,减少外排污水,采油厂按照保证长期稳定注水、不影响产量或对产量影响较小、注入层位只考虑沙河街组、注入层位对应高部位为油层、所选区块要有接替、注入井要有接替井、增加注水的同时不增加产液量、保证注入井段固井质量合格等7项原则开展增加底部注水、增加注水层厚度、注水井转注复注等工作,累计实施各类水井工作量52井次,增加注水能力3000方/天,对应油井见效累增油1.8万吨。

2.2加大产液结构调整,关井限液减少无效水循环

精细论证,寻求油价与污水处理成本之间的效益平衡点,成立了采油厂调产方案领导小组,办公室设在经济评价中心,经过计算论证,关停304口高含水油井,限液4800方/天,减少产油量130.8吨,减少无效水循环,至此污水外排水量由原来的11000方/天降至6000方/天。

2.3强化注水地面管理,实现优质低耗注水

2.3.1加强源头水质管理,保证注好水

定期开展注水水质监测,对调节水罐、斜管除油罐、注水罐等开展清罐作业,清除罐内污泥、浮渣等2.6万方,实现注水来水水质达到含油≤10mg/l,含悬浮物≤10mg/l。

2.3.2加强沿程水质管理,减少污染

每周对注水干线最远处的注水井口进行取样化验,分析管线污染情况,视污染情况对注水干线进行清洗,采取变频扰动清洗技术,欢三联注水泵按照大-小-大模式调整频率,水流在管线中来回冲刷,将管线中的杂质携带出来,达到清洗管线的目的。

2.3.3加强水井洗井管理,降低注水压力

利用洗井车循环洗井技术,开展注水井洗井工作,清洗管柱和井底近井地带污染,以达到降低注水压力的目的,累計实施洗井273井次,注水平均注入压力下降0.5Mpa。

2.3.4加强泵与管网匹配,实现节能降耗

以前欢三联2台注水泵对应3台注水干线,在注水阀组间混注,由于注水泵的扬程和注水压力不同,造成注水泵相互之间“顶流”,泵运行极为不稳定,泵管压差高达2-4Mpa,注水泵打回流造成日均浪费电费6000多元。

通过对欢三联注水阀组的升级改造,将原先的3条注水干线连通变为2条,不仅实现单泵对单线(每条注水干线对应3台注水泵),同时实现变频启运注水泵,降低了泵管压差4Mpa,增加注水量3400方/天。

优化注水管网,根据每条注水干线最大注水量,优化注水管网,以采油6#站和42#站注水阀组为机动点,动态分配注水量,保证每条注水干线达到注水泵的最佳流量范围,经过分配后,每条注水干线日注水量6100方,不仅保障了有效注水开发,同时解决了以前混注带来的注水干压不稳,管线易穿孔问题。

目前欢三联变频启运2#、3#注水泵,日均节电18000度,日均节约电费12000余元,预计至年底将节约电费293万余元。

3 污水减排增注所取得的成果

3.1 经济效益

2015年-2016年6月共减少污水外排量320万方,100%实现了污水有效回注,减少污水外排处理成本418万元。原油价格按照2000元/吨计算,原油成本按照1500元/吨计算,增加经济效益900万元。

3.2社会效益

3.2.1油田开发指标、稳产基础明显改善

通过以污水零排放为目标的“污水减排增注管理”,通过污水的100%有效回注,有效弥补了采油厂的产量递减,减缓了水驱含水上升率和自然递减率,油田开发水平得到提升,稳产基础明显改善。

3.2.2为污水外排厂调试运行提供有力保障

污水减排增注管理的持续推进,减缓了不达标外排带来的环保压力,为污水外排厂调试运行赢得宝贵时间和提供了强有力的保障,也为辽河油田含油污水低成本降解COD≤50mg/l做出了积极贡献。

实现污水减排增注工作是一项功在当代,立在千秋的崇高事业。采油厂将坚决贯彻好上级有关精神,不断提高环保管理水平,努力实现原油生产与环境保护的协调发展,对以清洁生产具有重要的指导意义。

参考文献:

[1]刘星辰.加强一体化管理努力提高注水系统管理水平.山东工业技术,2013,(10):119-120.

[2]苗丰裕.杏北油田深度水注水系统降压节能实践.中外能源,2013,(5):97-98.

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