张明军 , 许新芳 , 常志强 , 刘春来 , 菅玉航
(多氟多化工股份有限公司 , 河南 焦作 454191)
萤石烘干产能提升及系统装置优化改造
张明军 , 许新芳 , 常志强 , 刘春来 , 菅玉航
(多氟多化工股份有限公司 , 河南 焦作 454191)
公司原有萤石烘干产能仅150 t/d左右,燃煤炉热效率利用率低,布袋除尘器频繁堵塞,热风系统不畅的情况,依据物料性质在充分利用闲置资产的基础上,对整个生产系统进行了优化改造。改造后烘干产能提升到了270 t/d以上,每吨莹石燃煤单耗由原来的55 kg降低到30 kg,烘干成本每吨莹石由原来的55元降低到35元,每年可节约162 万元。通过对萤石烘干产能提升和系统装置实施的一系列优化改造,不仅实现了产能提升,降低了原料消耗和产品单耗,尾气中的粉尘得到了合理回收利用,还改善了现场工作环境,为环保工作的开展起到了保驾护航的作用。
萤石烘干 ; 产能提升 ; 优化改造
公司现有两条年产25 000 t无水酸生产线 ,每年需要萤石干粉109 200 t,而原有萤石烘干炉的烘干产能每年只有45 000 t/台,两台无水酸生产线正常生产每年还需要外购萤石干粉19 200 t。由于萤石干粉相对密度大,输送距离长,输送方式选用正压输送,而正压输送对现场的环境保护造照成严重影响。
结合现场实际情况,开展一系列切实可行的技术改造,使萤石烘干产能得到有效提升,烘干成本得到大幅度下降,尾气中的粉尘得到较好的回收利用,对维护正常的生产秩序、降低生产成本和工人劳动强度、减轻环保压力起到了重要的作用。
外购来的萤石湿粉通过链板输送机、大倾角提升机输送进螺旋输送机,在萤石烘干炉内,螺旋输送机输送来的萤石湿粉,被炉前端的抄料板和炉内规则排布的扬料板充分扬起,和炉尾提供的热风逆向均匀进行热交换,烘干后的物料被输送到炉尾出料箱内,由重力作用被输送到成品料仓,萤石湿粉中的水分吸收热量后蒸发成水蒸气和尾气系统一起,从炉头上部出来先经过旋风除尘,再经过布袋除尘后排空。
萤石的成分是氟化钙,又称氟石、砩石等,因含各种稀有元素而常呈紫红、翠绿、浅蓝,不透明的萤石稀少而珍贵。晶形有立方体、八面体或菱形十二面体。世界萤石总储量约10亿t,中国是世界上萤石矿产最多的国家之一,占世界储量的35%。萤石在冶金工业上可用作助熔剂,在化学工业上是制造氢氟酸的原料。
公司需要的萤石含量要求:CaF2>97%,SiO2<1.0%,CaCO3<0.5%,H2O<12%。
3.1 烘干炉炉体过长,炉体倾斜度小,转速慢
原有烘干炉规格型号为Φ2 236 mm×34 000 mm,炉体倾斜度为1%,转速为2 r/min,烘干后的物料出料时间过长,基本在2 h,这是导致烘干产能低的主要原因。
3.2 烘干炉炉内扬料板数量少,排布不均
原有炉内扬料板每圈3块,炉内部分扬料板没有按规则排布,萤石湿粉没有被充分扬起,没有较好的进行热交换。
3.3 热量损失大
原有燃煤炉布置位置较远,热风管道20 m长,弯头4个,热风温度基本达到900 ℃,由于温度过高,304材质的热风管已经严重变型。由于上述说的扬料板数量少,部分没有规则排布,导致大量热风没有很好的进行热交换,直接通过炉体中心,经过两级收尘设备后直接排空,造成热量损失,煤耗高。
3.4 萤石湿粉上料不均匀
原有萤石湿粉上料设备为大倾角提升机,输送能力大,上料速度快,仅依靠大倾角提升机和烘干炉进料螺旋输送机配套,不能较好地保证烘干炉内均匀进料。
3.5 旋风分离器直径小,影响收尘效果
原有旋风分离器直径为DN600 mm,由于直径小,收尘效果差,尾气中的粉尘大量被带到布袋除尘器内,导致收尘效果差,尾气中粉尘含量偏高。
3.6 尾气风机风量小
原有尾气风机风量只有15 000 m3/h,风压为3 800 Pa,烘干炉内烘干后的水分不能被及时带出,也是导致产能低的原因。
4.1 烘干炉改造
烘干炉长度由原来的Φ2 236 mm×34 000 mm,改制成Φ2 236 mm×22 000 mm,由于原烘干炉炉体严重变形,不同心,密封效果差,对炉体前后增加了新的石墨弹簧式密封及Φ450 mm×16 mm的短接,有效解决了炉体前后端漏风和漏料问题。
4.2 增加扬料板数量规则排布
烘干炉内扬料板每圈增加为6块,数量共177 块,规则排布,炉体前段抄料板为4块,炉尾2 m长不能焊接扬料板,否则扬起的物料不能很好地进入炉内进行热交换。
4.3 增加链板输送机
增加一台QBG 500 mm×1 500 mm 链板输送机和上料过渡料仓,用于储存原料和均匀给料,既保证了上料的均匀稳定性,又减轻了工人的劳动强度。
4.4 燃煤炉重新布置
根据现场情况对燃煤炉重新排布,热风管道由原来的20 m长、4个弯头,减少为8 m长、2个弯头;热风温度也有原来的900 ℃,降低为800 ℃,有效减少了热损失。
4.5 旋风收尘设备、尾气风机、尾气管道更换
将原来的尾气风机更换为Q风量为17 172~23 612 m3/h,压力6 143~5 761 Pa的尾气风机(现有闲置设备);旋风分离器更换为DN2 000 mm的旋风分离器(现有闲置设备);相应的尾气管道由原来的DN600 mm更换为DN1 000 mm。
4.6 增加了补风管
为预防布袋除尘器内尾气温度过低,导致水蒸气冷凝成水,堵塞布袋,影响负压系统,从烘干炉进风管道到布袋除尘器进口引一趟DN150 mm的热风补风管道,用于保证布袋除尘器进口尾气的温度≥80 ℃,保证尾气中的水蒸气不被冷凝下来堵塞布袋,影响负压。
5.1 改造投资预算
改造投资预算为51.2万元,改造实际投资为37.61万元,利用闲置设备、废旧材料折合20.31万元。
5.2 改造效果
改造效果见表1。
表1 改造效果
通过对除尘装置的改造,尾气中的粉尘得到有效回收,不仅使得产品得到回收利用,还极大地改善了生产厂区环境。
通过对萤石烘干装置进行一系列技术改造,不仅将烘干产能提升至270 t/d,降低了煤耗和烘干成本,同时还有效地解决了减少尾气中粉尘含量,保护了环境。
2017-03-29
张明军(1972-),男,助理工程师,从事氟化工技术改造方面工作,电话:13782782893。
TQ050.2
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1003-3467(2017)06-0047-02