冷轧特深冲钢缺陷分析与控制

2017-06-13 08:37孙建卫
山东工业技术 2017年11期

孙建卫

摘 要:针对冷轧特深冲用宽带钢生产中产生的缺陷进行了SEM分析,发现造成缺陷的主要原因是钢中的夹杂物,为精炼吹氧过程和出钢卷渣造成的。通过控制炼钢入炉铁水残余元素含量、精炼吹氧制度、增加精炼时间、钢渣改质等措施,有效降低了夹杂物含量,提高了冷轧带钢表面质量。

关键词:冷轧特深冲用钢;表面缺陷;夹杂物;卷渣;吹氧

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.11.033

1 引言

冷轧特深冲钢具有良好的成形性能,可冲压形状复杂的零部件,广泛应用于汽车、家电等行业。在冷轧特深冲钢的生产过程中,尤其是0.5mm以下的薄钢带,会出现轧制孔洞及冲压开裂等问题,降低了产品成材率和冲压合格率。本文就工业生产中发现的该类问题进行研究分析,找出产生缺陷的原因,以优化工艺,提升深冲钢质量。

2 工艺流程

莱钢冷轧特深冲钢工艺流程如下:

铁水预处理→转炉冶炼→RH真空精炼→连铸→热连轧→酸洗→冷轧可逆轧制→罩式退火→平整→拉矫→成品检验→包装入库。

特深冲钢产品成分如表1所示。

3 缺陷分析及控制

3.1 缺陷表现特征

特深冲钢经过多道次冷轧机罩式退火处理后,在冷轧拉矫过程中,发现带钢表面偶尔出现以下缺陷,如图1所示,表现为黑色不连续的线状缺陷,在距离带钢边部1/4宽度处出现较多。

3.2 扫描电镜分析结果

对缺陷部分进行扫描电镜检测,结果如图2所示。从图中可以看出,缺陷处存在大量夹杂物,可以发现夹杂物主要为氧化物夹杂,成簇出現,单个尺寸较小,直径在10μm左右。经过能谱检测分析其主要成分为Si、Ca、Na、Al、O等,其中图(a)中主要为A1203夹杂,此类夹杂物应为铸坯中的大的A1203夹杂经过多道次轧制,破碎后成片分布在带钢中;图(b)中夹杂物以CaO—A1203一SiO2等复合形式存在。并含有少量的Na元素,该类夹杂物主要是结晶器保护渣的卷入产生的。

3.3 减少缺陷的冶炼过程控制

由SEM检测结果可以看出,产生该类线性缺陷的主要原因为夹杂物。因此为保证钢质纯净度,对铁水成分、转炉冶炼、脱氧制度、出钢挡渣、钢包渣改质、RH精炼、结晶器冶炼、保护浇注及耐火材料等诸多环节因素进行严格控制[1],以减少钢种的内生夹杂物和外来夹杂物。

保证特深冲钢的纯净度,需要从原料抓起,因此在转炉冶炼时,要严格控制入炉铁水残余元素含量,全部采用低硫铁水(铁水预处理前铁水S≤0.030%,P≤0.10%),铁水预处理后铁水S≤0.005%(目标0.001%),保证温度不低于1250℃,脱硫完毕扒净铁水表面的渣。采用优质炼钢辅料,严格控制铁水硅含量,进行适时调整。

有研究指出,钢中的簇状A1203夹杂与全氧没有直接关系,而是与RH脱碳结束的氧含量有关,要控制超低碳钢中簇状A1203夹杂就必须稳定生产工艺,减少RH加铝升温,使RH脱碳结束保持在一定范围。RH吹氧处理造成脱碳结束时氧含量较高,加铝脱氧时会产生大量的A1203夹杂物,造成铸坯中存在聚集分布的A1203簇状夹杂物。因此控制RH脱碳结束时氧含量是减少簇状夹杂物的一项必要措施[2]。同时要有足够的精炼时间,以保证夹杂物充分上浮。进行钢包渣改质,提高A1203等夹杂物的吸附能力,为钢水的顺利浇注提供了良好的条件,也降低了铸坯中的夹杂物含量。

在连铸过程中,使用无碳中间包,中间包加无碳高碱度覆盖剂,全程保护浇铸,结晶器内加无碳高粘度保护渣,防止钢水卷渣。出钢时向钢包表面加入改质剂,降低渣的氧化性。同时保持中间包水口碗部有适量的Ar气吹入量,以减少压差,维持结晶器液面稳定,同时隔绝外部空气同钢包下水口与长水口连接部位接触。

通过上述工艺改进,对铸坯进行检验,发现夹杂物控制水平明显提高,夹杂物数量较少,而且夹杂物尺寸也比较小,评级最高为1.0级,总级别不超过2级。铸坯经冷轧退火处理后,表面缺陷率明显降低,表面质量提升如图3所示,产品投放市场后,冲压效果良好。

4 结论

(1)特深冲钢表面的黑色不连续现状缺陷主要为A1203 和CaO—A1203一SiO2等钢中夹杂物造成.,其中A1203簇状夹杂物为RH吹氧结束后氧含量较高有关,CaO—A1203一SiO2夹杂物是出钢卷渣造成的。

(2)通过控制炼钢入炉铁水残余元素含量、精炼吹氧制度、增加精炼时间等措施,有效控制了铸坯中夹杂物,特深冲钢冷轧后表面缺陷率明显降低。

参考文献:

[1]袁方明,王新华,李宏等.不同浇铸阶段IF钢连铸板坯洁净度[J].北京科技大学学报,2005(04):436-44O.

[2]唐复平,常桂华,栗红等.超低碳钢钢中夹杂物的研究[J].钢铁,2007,42(01):20-22.