覃红妮 潘存福
摘 要: 通过对某车型膨胀箱盖漏水售后维修数据分析、总装现场调查、故障件的收集、分析及解决过程,叙述了膨胀箱盖漏水问题的解决思路。膨胀箱盖漏水途径有三个方面,本文通过现场调查及故障件的分析依次确认膨胀箱盖漏水原因,针对漏水原因制定整改措施,使问题得到解决,为其他产品膨胀箱盖漏水问题提供思路和参考,积累问题解决经验。
关键词:漏水;途径;措施;思路
1 引言 (例) 35 30 25 20 15 10 0
现代汽车的冷却水路大同小异,为防止冷却液的损失,一般都设置了膨胀箱,而膨胀箱盖在发动机的冷却系统中不容忽视[1]。当膨胀箱盖漏水时,会导致发动机高温,若逃逸到客户还会引发强烈的抱怨,影响品牌信誉。本文针对某车型售后返回的故障件件进行分析,结合维修数据和整车生产过程的调查,开展漏水的原因分析和控制措施探讨,介绍了膨胀箱盖漏水的的原因分析和控制措施。
2 膨胀箱盖泄漏途径
2.1 膨胀箱盖密封圈与壶口配合处泄漏
当膨胀箱壶口与膨胀箱盖密封圈接触部位密封不严时,冷却液会从密封圈处泄漏出去。膨胀箱盖未拧紧或螺牙配合不良,均会导致膨胀箱盖漏液。
2.2 膨胀箱盖降压阀泄漏
降压阀具有降低膨胀箱内压力的功能。当冷却液温度升高,体积膨胀,膨胀箱中内部压力大于120KPa时,降压阀开启,此时
3 原因分析
3.1 维修数据分析
该车型膨胀箱盖总维修量158例,其中, 7、8月维修量较大,主要与高温天气有关。甘肃、辽宁等地维修量较突出。从维修数据分析发现,高温天气及海拔较高地区,膨胀箱盖降压阀更容易达到开启值,冷却液会随着高温蒸汽流出。温度降低时附在膨胀箱上,积累久了难免误导用户更换膨脹箱盖。
3.2 总装现状调查
总装现场无扭力拧紧标准,员工全凭手感拧紧,存在泄漏冷却液的风险。于是用专用工具对下线车辆膨胀箱盖扭力进行抽检,扭力范围为1N.m~4N.m,其中,41.27%在
3.3 故障件分析
从退回的故障件分析发现,79%故障不重现,11%真空阀脱出。确认漏水主要有两个原因:1、膨胀箱盖没拧紧,故障不重现。2、真空阀盘断裂导致真空阀脱出(如图4)。
4 解决方案
针对总装现状和故障件的分析结果,对总装现场膨胀箱盖未拧紧、膨胀箱盖难拧、真空阀脱出问题进行措施制定。
4.1 膨胀箱盖未拧紧
控制措施:通过工艺更改,总装改用电枪上紧扭力(扭力值为5N.m)确保制造过程的一致性和稳定性,杜绝膨胀箱盖未拧紧导致的漏水风险。
4.2 膨胀箱盖难拧
控制措施:通过工艺更改,修正壶口尺寸公差。
4.3 真空阀脱出
控制措施:通过设计更改增大真空阀阀
真真
盘直径(由2mm加到到2.5mm),降低压装时产生裂纹导致阀盘断裂风险。
5 结束语
本文通过对售后维修数据分析、现场调查及故障件的分析,找出膨胀箱盖漏水原因,并制定问题解决措施,有效降低售后膨胀箱盖漏水问题维修量,同时积累问题解决经验,为新产品及其他车型的漏水问题解决提供了思路和参考。
参考文献:
[1]王德钧,浅谈膨胀箱盖的设计 [C].江苏省汽车工程学会第九届学术年会论文集.