李增金霍鹏飞
(陕西榆林凯越煤化有限责任公司)(陕西华电榆横煤化工有限公司)
原料气预热器膨胀节裂纹故障分析及处理
李增金*霍鹏飞
(陕西榆林凯越煤化有限责任公司)(陕西华电榆横煤化工有限公司)
介绍了煤化工装置中原料气预热器的基本情况。分析了原料气预热器的膨胀节产生裂纹的原因,并采取了相应的改进措施,取得了良好的效果。
预热器波纹管膨胀节裂纹爆破填料密封
陕西榆林凯越煤化有限责任公司,系中国华电集团旗下华电煤业集团有限责任公司的全资子公司,是一家以煤为原料生产甲醇的能源化工企业,其煤制甲醇一期规模为60万t。2015年11月29日,该公司气化车间气化炉B炉在投料过程中发生变换气的CO含量大且无法调整的情况。经取样进行成分分析知,CO均在3%左右,超过正常值。经过分析查找,发现CO含量大的原因为原料气预热器(设备号E1501)的波纹管膨胀节出现裂纹窜气造成的。在随后的抢修过程中,对波纹管膨胀节出现裂纹的原因进行了分析,并采取了相应的措施进行改进,取得了良好的效果。
该原料气预热器(E1501)为管壳式换热器,其波纹管膨胀节在其进出口管线上与管程相通。该设备的技术参数如下所述。
设计压力:管程6.9 MPa,壳程6.7 MPa;设计温度:管程350℃,壳程480℃;操作温度:管程242/305℃,壳程422/359.5℃;操作压力:管程6.16 MPa,壳程6.02 MPa;介质:管程为粗煤气,壳程为变换气;壳体:材质为15CrMoR,内径为D=1600 mm,壁厚为65 mm;波纹管膨胀节:材质为0Cr18Ni9,壁厚为16 mm;设备总长10 540 mm。管、壳程之间压差超过0.98 MPa时爆破板爆破。
2.1 宏观检查
对开裂波纹管膨胀节进行现场检查,发现裂纹长度约160 mm,裂纹宽度约3 mm,竖向开裂呈不规则阶梯状。从断口形貌分析,裂纹是由于膨胀节在外力作用下变形断裂形成的。对没有开裂的部位进行表面PT检查,发现部分表面有微裂纹。对膨胀节外径尺寸、壁厚进行检测,发现外径变大,膨胀节已经膨胀发生塑性变形,壁厚整体减薄。这样的膨胀节若仅对裂纹进行焊接处理继续使用,将存在安全隐患。
2.2 开裂原因分析
气化炉投料过程中,原料气预热器管程进出口管线上爆破板爆破,波纹管膨胀节开裂。现对其原因分析如下:
(1)投料过程中违反操作规程、误操作,从而导致超压。管程粗煤气负荷波动较大,壳程变换气负荷较小,导致管壳程之间压差过大,超出波纹管膨胀节所能承受的强度。
(2)管、壳程之间压差超过0.98 MPa时爆破板没有及时爆破,爆破板爆破滞后,没有起到保护作用,导致波纹管膨胀节开裂。
(3)仪表控制系统故障导致超压。
(4)爆破板选用不当,没有起到超压安全泄放的作用。
(5)爆破板长期在高压作用下产生疲劳损坏。
3.1 故障处理过程
考虑到波纹管膨胀节制造周期较长,企业停产影响经济效益,因此及时制定了以下方案进行抢修。选型号为覫510 mm×6 mm的不锈钢管,长度为1850 mm,插入波纹管。靠设备侧用宽度为76 mm、厚度为6 mm的环形挡板焊接堵死,靠法兰侧能自由伸缩,即将波纹管膨胀节的作用靠现场制作的填料函式补偿器[1]来实现。法兰侧不锈钢管和波纹管环形间隙用填料密封,内侧填料环为定环,与不锈钢管外壁固定;外侧填料环为动环,可自由活动。定环和动环之间加装填料,用M10×60的六角头螺栓20个均布连接,拧紧螺栓时动环向静环移动,将填料压紧在不锈钢管和波纹管环形腔之间。由于填料是弹塑性体,当受到轴向压紧力时还产生径向压紧力,使填料紧贴不锈钢管外壁表面和波纹管内壁表面。由于不锈钢管外壁表面和波纹管内壁表面总有些粗糙,其与填料只能是部分贴合,部分未接触,这就形成无数个迷宫,从而起到密封作用。当带压介质通过这些表面时,介质被多次节流,凭借着“迷宫效应”而达到密封。
膨胀节故障处理示意图如图1所示。
图1 膨胀节故障处理示意图
3.2 处理结果
根据以上方案对膨胀节进行了紧急抢修,从2015年12月4日起使用至今,累计运行近7个月,运行状态良好。实践证明,类似该波纹管膨胀节的故障,完全可以用此方法进行紧急处理,这样可确保装置连续安全稳定运行,赢得经济效益。
原料气预热器出现此类事故是非常危险的。为了避免此类事故再次发生,可采取如下预防措施。
(1)严格执行操作规程,平稳操作。
(2)加强培训,提高操作人员对设备结构性能的认识水平,做到熟练控制。
(3)强化重要设备管理,实时掌握设备运行状态,确保设备安全长周期稳定运行。
[1]原学礼.化工机械维修管钳工艺[M].北京:化学工业出版社,2005.
Analysis and Processing of Crack Fault in Expansion Joint of Feed Gas Pre-heater
Li Zengjin Huo Pengfei
The basic situation of feed gas pre-heater used in coal chemical industry devices was introduced. The causes of cracks in the expansion joints of the feed gas pre-heater were analyzed,the corresponding improvement measures were taken and good results were obtained.
Pre-heater;Bellows;Expansion joint;Crack;Blasting;Packing seal
TQ 053.6
10.16759/j.cnki.issn.1007-7251.2017.02.015
2016-07-13)
*李增金,男,1968年生,硕士,工程师。榆林市,719000。