河钢宣钢检修公司 樊 番
宣钢一棒电气设备的技术攻关和功能优化
河钢宣钢检修公司 樊 番
宣钢生产线投入十余年以来,原有设备已经无法满足产品质量的升级和生产工艺需求,各种故障也逐步表征出来。为尽快达到一棒产品质量提升,展开对部分区域电气设备进行技术攻关和功能优化,电气设备故障率明显降低,满足了产品质量的升级和生产工艺需求,提高了生产作业率。
宣钢一棒;电气设备;技术攻关;功能优化
宣钢一棒生产线投产于2003年,其电气控制部分采用安萨尔多进口原装设备。随着市场对棒材产品质量要求的不断提升,宣钢结合自身发展实际,确立了提升产品质量的战略发展模式,一棒生产线生产十余年以来,原有设备已经无法满足产品质量的升级和生产工艺需求,各种故障也逐步表征出来,严重制约着一棒生产线提升产品质量的顺利进行。
为尽快达到一棒产品质量提升,经研究论证,第一步解决主传动误报警自由停车问题,提高设备运行率,降低对各品种开发生产的影响。第二步将冷剪剪前电磁辊改为磁性链,提高剪切定尺率。第三步展开对PROFIBUS网络问题技术攻关,降低网络故障,提高生产产能及产品质量。
2.1 主传动故障技术攻关
主传动采用意大利安萨尔多公司的直流调速系统,其控制中立即停车报警和延时停车报警使用A20和A21模块,下面简述A20和A21模块功能。
A20(PROMPT STOP)模块为立即停车模块,所包括的故障有:DRIVE FUSES-传动快熔故障;MOTOR OVERSPEED-电机超速故障;MOTOR WINDINGS TEMPREATURE-电机绕组超温故障;MOTOR BEARINGS TEMPREATURE-电机轴承超温故障。若相应轧机系统出现以上故障时,A20模块显示面板相应故障灯亮,声光报警工作。传动立即执行停车命令,总进线开关自动分闸,励磁控制器停止,相应轧机立即停车,若轧线有钢,1#、2#飞剪碎断。同时,A20模块将报警信号传入PLC,并通过客户机显示画面显示报警信息。
A21(DELAY STOP)模块为延时停车模块,所包括的故障有:DRIVE VENTILATION-传动风机故障;MOTOR FAN OVERLOAD-电机风机过载;AIR THERMOSTAT-空气调温器故障;AIR PRESSURE SWITCH-风压开关故障;WATER FLOW DETECTOR-水流检查故障;WATER LEACK DETECTOR-漏水检测故障。若相应轧机系统出现以上故障时,A21模块显示面板相应故障灯亮,声光报警工作。故障信号经PLC,延时控制相应轧机。若轧机内无钢,所有轧机自由停车,故障轧机总进线开关自动分闸,励磁控制器停止,其他轧机及辊道自动停车;若轧机内有钢,轧机延时3分钟停车,相应故障轧机总进线开关自动分闸,励磁控制器停止,同时,A21模块将报警信号传入PLC,并通过客户机显示画面显示报警信息。
自生产以来,9架、11架等架次均出现过在运行状态下出现堆钢和自由停车的现象,特别是11架。这种现象刚开始偶尔发生,近两年频繁发生,经过更换各种传动柜中各种板卡和元器件,并更改PLC中程序,故障还一直未消除。最后无意发现A20和A21模板工作不稳定,有时突然出现瞬时故障,引起误报警停车,随后A20和A21模板故障瞬间消失。因此,采取措施为:将各个报警信号不通过A20和A21模块,直接输入PLC,由PLC来控制传动的报警停车,这样根除了去中间的故障环节。A20和A21模块不参与报警控制,只作为报警显示。
2.2 冷剪前永磁链改造
一棒冷剪采用移动定位剪切方式,原冷剪前使用电磁辊吸附钢作为移动固定定位,但原电磁辊吸附力不够,与钢又是点接触,吸附切钢过程中,钢固定不牢,容易发生位移、跑偏、弹跳,冷剪剪切定尺不准确,影响棒材成品定尺率。
为解决冷剪剪切定尺不准的难题,将剪前四根电磁辊改为磁性链。将电磁辊改为磁性链有以下优点:
(1)磁场强度由原4颗电磁辊的200Gs提高到磁性链的800Gs(相当于16颗电磁辊产生的磁力)。
(2)由点接触改为面接触,消除钢在剪切过程中发生的位移、跑偏、弹跳情况,可达到误差±25mm标准。
(3)磁性链为永磁体材质,完全不使用电磁部分的所有装置,消除电磁故障点,提高生产作业率。
改为磁性链后也给电气方面带来了一些新的难题。
(1)磁性链改造后,电磁部分取消,需去掉原电磁辊给磁部分及连锁控制。
(2)电磁辊改为磁性链后,电机启动转矩增大,原电机变频器容量不够,经常启动时报过载故障。
(3)减速机减速比发生变化。
(4)磁性链振动大,各检测元件包括剪前光栅、磁性链速度编码器及其连接器经常出现损坏。
(5)磁性链磁性强,干扰严重,对检测元件及其线路的正常运行造成影响,甚至损坏各检测元件。
因此,针对上述问题,采取以下措施:
(1)原设计为,电磁辊必须有磁,冷剪才执行剪切命令,因此修改程序去掉原电磁辊给磁部分及连锁控制。
(2)对逆变器增容,由SVGT028(28KW)增加到SVGT036(36KW)。
(3)减速机减速比发生变化,通过计算、修改程序确定速度。
(4)针对磁性链振动大情况,对冷剪前光栅及磁性链速度编码器安装进行改造。
(5)磁性链速度编码器选用抗磁性干扰性能,且加强线路屏蔽,降低磁性链的干扰因素。
2.3 PROFIBUS网络功能优化
使用PROFITRACE网络测试分析仪对PLC1网络总线进行监测发现该网络中各基站的运行电压参差不齐,如5站、8站电压较低,17站运行电压波动大,传输波形形状不规则,波峰和波谷大多为圆弧状,非常容易出现数据丢失情况,引起网络故障。因此,针对网络结构和网络数据,采取以下措施:
(1)更改网络拓扑结构,降低网络长度,避免干扰
(2)在满足工艺要求的前提下,降低PROFIBUS网络通讯传输速率,传输速率由1.5MB/s降为187.5KB/s,提高网络传输距离,降低报文丢失故障概率。
(3)增加DP网络中继器和有源终端电阻,提高网络稳定度。DP网络中继器起到信号隔离、放大的作用,能够有效增加信息传输距离,降低干扰因素;有源终端电阻较DP网头电阻稳定性强,提高网络稳定度,降低网络故障率。
(4)更改DP网头,将压接式改为固定式,并将网线头溜锡,提高网络运行稳定度。
(5)重新做接地,并将数字地和公共地分开,避免接地系统存在电势差,出现干扰电流,利于整个网络系统的稳定运行。
经对PROFIBUS网络改造后,使用PROFITRACE网络测试分析仪再次测试,发现各基站的运行电压总体平稳,略高于标准电压5V,并且运行波动小。传输波形形状基本为标准方波,网络工作状态良好。
通过对一棒部分区域电气设备进行技术攻关及功能优化,这些区域的电气设备故障率明显降低,满足了产品质量的升级和生产工艺需求,提高了生产作业率。