郭爽,王羽,王燕东
某600MW亚临界空冷机组冲转定速过程分析
郭爽1,王羽2,王燕东1
(1.白音华金山发电有限公司,内蒙古026200;2.华电电力科学研究院,辽宁沈阳110000)
针对某电厂一台600MW亚临界汽轮发电机组首次启动成功,但第2、3次由于振动大而启动失败的问题,通过对机组启动的运行参数及振动数据进行分析,认为振动大的主要原因是在热态启动过程中,转子发生弯曲。通过盘车消除转子弯曲以及制定针对性的启动措施,使机组再次成功启动,对其他机组启动方式具有借鉴意义。
汽轮机;弯曲;振动大;启动失败
近年来,节能减排作为国家能源发展的主要目标之一,为了提高汽轮机组的热经济性,减小动静间隙带来的漏汽损失是最为直接的手段之一。因此汽轮机在设计、安装、检修等过程中,动静间隙会设置的尽量小。但是如果动静间隙过小,通常会使汽轮机发生动静碰磨,从而导致振动过大,严重时会影响机组的正常启动以及安全运行[1-2]。
某厂机组为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式机组,额定功率600M W,工作转速3000r/m in,转子旋转方向由汽轮机侧向发电机侧看为顺时针。该汽轮机组高中压转子一阶临界转速1593r/m in。轴系共4个转子,9个轴承,轴承具体分布情况如图1所示。
图1 轴承分布图
2.1 第一次启动
2016年10月24日23点30分机组开始启动,启动前主汽温度为313℃,主汽压力3M Pa,再热温度270℃,再热压力0.2M Pa,调节级蒸汽温度46.5℃,调节级金属温度47.6℃,绝对膨胀5.5m m,高中压缸胀差0.9m m,低压缸胀差8.6m m,偏心43μm。在600r/m in经过40m in暖机,2000r/m in经过2.5h暖机,机组在25日3点20分定速至3000r/m in,此时振动数据见表1(通频振动)。
表1 机组3000r/m in振动数据μm
由于凝泵堵塞,10月25日3点41分机组发生跳机。
2.2 第二次启动
10月25日4点38分,处理好缺陷。进行了第二次冲转(此时转速已降至90r/m in)。冲转前主汽温度为393℃,主汽压力10M Pa,再热温度365℃,再热压力0.9M Pa,调节级蒸汽温度249℃,调节级金属温度257℃,绝对膨胀12.3m m,高中压缸胀差3.6m m,低压缸胀差12.7m m,轴系振动值正常。启动过程直接升速,中间转速没有停留,当转速达到1506r/m in时,1瓦和2瓦轴振动过大,超过跳机值导致机组发生跳机。表2给出了跳机时各瓦轴振动数据。
表2 机组1506r/m in振动数据μm
其中2X方向伯德图如图2所示。
2.3 第三次启动
第二次机组发生跳机后,1瓦处偏心值达到129μm,远超第一次启动前的43μm,此时汽轮机转子已发生弯曲,在盘车7小时后,偏心值恢复至38μm。14点20分,机组进行第三次启动。冲转前主汽温度为313℃,主汽压力3.5M Pa,再热温度324℃,再热压力0.4M Pa,调节级蒸汽温度227℃,调节级金属温度226℃,绝对膨胀13.6m m,高中压缸胀差2.2m m,低压缸胀差12.6m m,偏心38μm。在600r/m in暖机20m in,期间振动几乎没有变化,因此机组继续冲转,转速达1387r/m in时,振动超过跳机值发生跳机。表3给出了跳机时各瓦轴振动数据,图3给出了2X振动伯德图。
图2 2X伯德图
表3 机组1387r/m in振动数据μm
图3 2X伯德图
2.4 第四次启动
第三次机组发生跳机后,1瓦处偏心值超过传感器量程,通过就地打表测得偏心值为700μm,另在2瓦处进行的就地偏心测量值在60μm左右,数据表明高中压转子已发生严重弯曲。通过两天的盘车,1瓦处偏心值恢复至36μm,2瓦处偏心值稳定在10μm左右。10月27日16点10分,机组重新进行启动。冲转前主汽温度为326℃,主汽压力3.9M Pa,再热温度286℃,再热压力0.4M Pa,调节级蒸汽温度200℃,调节级金属温度200℃,绝对膨胀12.9m m,高中压缸胀差0.8m m,低压缸胀差9.7m m,偏心36μm。在1000r/m in下,振动一切正常,从1000r/m in开始到临界区之前,每隔100r/m in进行短暂停留来判断机组是否发生碰磨,最终在17点转速升至2000r/m in,经过1.5h暖机,机组在18点50分顺利定速3000r/m in,机组振动一切正常,振动数据见表4。碰磨,引起转子局部过热,温度不均导致转子弯曲,又进一步加大碰磨程度,由此恶性循环使转子无法通过临界转速。
第三次属于温态-1启动,虽然经过七个小时的暖机,将偏心恢复至38μm,但对于由弯曲大引起振动跳机的转子,即使偏心值回到正常值,有时转子可能还存在弯曲。虽然600r/m in时振动不大,但升速中振动增长较快,此时已发生碰磨,没有采取消除摩擦振动相应措施,选择了继续冲转,最终仍没有通过临界转速。
第四次属于温态-1启动,对启动参数进行了合理匹配,在非临界区不同转速下停留,观察振动变化,进行摩擦启动,及时消除了碰磨,最终使机组顺利定速至3000r/m in,之后的超速试验、严密性试验也都顺利进行[3-4]。
表4 机组3000r/m in振动数据μm
其中2X方向伯德图如图4所示。
图4 2X伯德图
虽然第一次冲转定速到3000r/m in,但接下来的两次启动都无法过临界,第四次经过调整顺利启动,现将每次启动过程总结如下:
大修后,第一次为冷态启动,机组运行参数正常,顺利定速至3000r/m in,振动一切正常,而后由于凝泵堵塞发生了跳机。
第二次属于温态-2启动,由于汽缸本体部件收缩不均,需要启动参数合理匹配,否则温态启动易发生摩擦振动。从伯德图可以看出振动随转速增长斜率较大,即振动增长过快,振动幅值已很高,此时已发生了动静
虽然第一次启动,机组顺利定速至3000r/m in,但在接下来的两次启动中均无法通过临界转速,通过运行参数和振动数据的分析,制定了启动措施,在第四次启动机组顺利达到3000r/m in。通过分析启动过程可以得以下结论:
(1)启机过程要严格执行规程,还要特别注意汽缸蒸汽过热度、胀差、上下缸温差等与振动相关的参数,避免引起动静碰磨导致振动增长。。
(2)对于大修后的机组,启机过程可能会发生轻微碰磨,为使振动不发生发散,可通过在非临界区不同转速下短暂停留来判断及避免发生碰磨。
(3)可通过转子两端进行偏心值测量,以便互相校验,更能准确判断转子是否发生弯曲。
(4)对于温态启动机组,根据缸体金属温度选择合理的启动参数。
(5)启机过程一定遵循“防止电力生产事故的二十五项重点要求”的规定,振动大时严禁冲临界。
[1]王政先.某350M W机组首次冲转定速过程分析[J].发电与空调,2016,37(4):39-41.
[2]孙奉仲.大型汽轮机运行[M].1版.北京:中国电力出版社,2005.
[3]郭宝仁,常浩.汽轮发电机组振动诊断技术问答[M].1版.北京:中国电力出版社,2016.
[4]防止电力生产事故的二十五项重点要求[M].国家能源局,2014.
Process Analysis of a 600MW Subcritical Air-cooled Unit Speed Up to 3000r/min
GUO Shuang1,WANG Yu2,WANG Yan-dong1
(1.Baiyinhua Jinshan Power Generation Co.,Ltd,Inner Mongolia 026000,China;2.Huadian Electric Power Research Institute,Shenyang 110000,China)
For a 600M W subcritical Turbo-generator Unit,the firststart-up succeed,butthe second and the third start-up failed due to the vibration wastoo large.By analyzing the operating param eters and the vibration data,the resultthat the rotor w as bending was proposed.W hen the bending restored to norm althrough barring and then som e m easures were taken,the fourth start-up succeed.There isreference significance forotherunits’start-up.
steam turbine;bending;serious vibration;failed start-up
TM 621.3
B
2095-3429(2017)01-0048-03
2016-12-27
修回日期:2017-02-15
郭爽(1972-),男,内蒙古赤峰人,学士,工程师,主要从事发电厂运行管理工作。
D O I:10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.01.011