灰土挤密桩在湿陷性黄土基础中的应用

2017-04-09 10:10
山西水利 2017年9期
关键词:密桩灰土桩体

周 强

(山西省漳河水利工程建设管理局,山西 长治 046000)

灰土挤密桩在湿陷性黄土基础中的应用

周 强

(山西省漳河水利工程建设管理局,山西 长治 046000)

根据基础及主体工程要求,考虑天然地基本身的问题,科学选择地基处理方式。以辛安泉供水改扩建工程某泵站为例,从工艺流程、施工过程要点把控、施工中可能出现的问题及解决方案、质量检验等方面,探讨灰土挤密桩在处理湿陷性黄土地基中的应用。

灰土挤密桩;湿陷性黄;地基处理

湿陷性黄土自然状态下孔隙较发育,强度较高,压缩性较小。遇水后,土体构造会迅速崩解,发生较大的沉陷,强度急剧降低,对建筑物产生较大的影响,必须进行处理。挤密桩成孔过程,会形成挤密的桩间土体和夯填的桩体共同构成复合地基,具有就地取材、效果显著、节约成本、节约工期、工艺成熟等优点;可以使自然土体的湿陷性达到设计标准以下,提升地基承载力,使地下水位以上的天然土体含水率小于25%。

1 工程概况

辛安泉供水改扩建工程某泵站开挖地基为湿陷性黄土,设计采用3∶7灰土挤密桩进行处理。桩距、桩径分别为1 m、0.4 m,桩长根据地质勘探资料湿陷深度布置9.0 m、7.3 m和9.3 m三种规格。设计桩体平均压实度大于0.97,最小不应小于0.94;桩间土平均挤密系数大于0.93。桩体全部施工完毕,各项检验合格后,建基面以下0.5 m桩头和桩间土全部挖除,铺设0.5 m厚3∶7灰土垫层,压实度为0.97。

2 施工控制要点

工程灰土挤密桩施工,选用D400重锤夯扩桩机,夯锤重量为3.5 t,成孔一个,检验一个,夯填一个。成片施工之前,进行生产性试验,总结施工参数,指导整个泵站基础处理施工。

具体工艺流程为基坑开挖、设备组装、桩孔定位放线、桩机就位、成孔、成孔质量检查、夯填灰土、质量检测。灰土挤密桩工艺流程虽然相对简单,但为了达到理想的地基处理效果,每一个过程必须严格按照相应工序进行,认真控制各工序施工质量。

2.1 生产性试验

为总结科学合理的施工作业参数,保证施工质量,成片施工前,必须按照设计选定部位,进行生产性试验。通过试验确定出适宜的填料厚度,夯锤在一定自由落距下相应的夯击遍数,土料最优含水率及干密度,最佳的机械配套及施工组织等施工参数,指导整个泵站地基处理施工作业。

选定两组共14根灰土桩,作为生产性试验桩。通过现场试验得出,达到设计桩体和桩间土压实及挤密要求,满足设计地基承载力的前提下,3.5 t夯锤在3.0 m高度下落夯击时,铺填厚度70 cm夯击3遍和铺填厚度40 cm夯击2遍为最优夯击参数,填料最优含水率为20%,施工采用一台重锤夯扩桩机进行。

2.2 施工场地及材料准备

施工前检测基坑土体自然含水率,若含水率大于24%,应及时通知设计单位,确认灰土挤密桩处理方法是否具有适用性。当地基土的含水率低于12%时,应在施工4~6 d前对处理范围内的土层进行加水增湿处理[1],加水量参照规范计算确定。

施工用灰土应提前做击实实验,确定其最大干密度和最优含水率,实际施工中回填料含水率应控制在最优含水率±2%范围内。灰土拌合严格按照3∶7配比均匀拌合,拌合后颜色需一致。拌合使用素土采用就地挖出的纯净黄土并过筛,过筛后最大粒径小于15 mm,有机质含量小于5%;拌合使用石灰,选用新鲜熟化完全,粒径小于5 mm石灰粉。每次灰土拌合时均应检测土料含水量,若过高应进行晾晒,含水量偏低应均匀喷洒加水,每次拌合的灰土量保证一个班组施工用量即可,尽可能做到随拌随用,严禁隔天使用。

2.3 成孔

成孔顺序是测量放点、桩机就位、成孔、质量检验。

根据设计桩位布置图,准确放样定位每个桩位点,并逐一编号,做好记录,防止桩位错乱、遗漏或者重复成桩。桩机就位必须平稳,不能晃动,桩锤应垂直向下,桩尖与桩孔中心点必须重合,就位后桩锤由于自重会插入土中约0.5 m深,此时应检测桩锤的垂直度,若不满足要求,应重新调整桩机至垂度满足要求为止。

成孔顺序必须逐排由外向内、先深后浅,同排间隔施工。成孔深度、孔径及孔距严格按照设计和规范要求控制,成孔过程应均匀打入桩锤,成孔完成后及时拔出桩锤,拔锤过程应平稳匀速,若拔出困难时可轻轻旋转或加水润湿。

现场质检员及时对所成桩孔孔深、孔径、垂直度、位移进行检测,垂直度应在±1%范围内,孔中心距偏差应在桩距的±5%以内。检验合格后,按统一编号记录并尽快夯填。

2.4 成桩

成桩施工顺序是夯实孔底、灰土拌合、灰土下料、逐层夯击、形成桩体。

成孔完成检验合格后及时夯填,在向桩孔内下料前先夯实孔底,然后再匀速以试验确定的下料量和速度向桩孔下料,按试验确定的夯击遍数和夯锤落距进行逐层夯击,保证每层压实系数都达到0.97。现场记录员如实记录,夯填过程桩体每层夯击数、灰土填入量、提锤高度、灰土含水率等,以备后续验收和处理施工问题查阅。

2.5 质量检验

桩孔成孔后,应及时对孔深、孔径和桩孔垂直度进行检验,所有桩孔均需要检验,检验合格后及时进行夯填灰土施工。灰土挤密桩地基处理完成14~28 d后,应进行灰土挤密桩的单桩复合地基载荷试验,检测处理后的复合地基承载力是否满足设计要求[2];同时在有效桩长范围内,挖探井取样进行土工试验,检测桩间挤密土湿陷性消除情况。桩体夯实质量和桩间土挤密质量检验,使用洛阳铲或者开挖探井的方法取样。随机抽查一定数量的桩体进行检测,其中桩体压实系数检验中,随机抽样数量应超过桩总数的1%,桩间土挤密系数检测探井数不少于总桩数的0.3%。

2.6 灰土垫层施工

灰土挤密桩施工完毕验收合格后,将桩顶50 cm厚度范围内的桩体和桩间土全部挖除,分层铺填3∶7灰土至设计建基面高程,振动碾压不到的边角处用蛙式振动夯压实。注意压实过程应考虑上部基础和结构构造的布置位置,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500 mm。

3 出现问题及解决方案

3.1 成孔困难、塌孔

施工过程中地基含水率较低时地基较硬,如不处理,可能会导致成孔困难或者成孔后发生塌孔。为避免上述问题发生,应提前4~6 d对地基土层进行加水增湿处理。若成孔过程中成孔缓慢困难,桩锤出现回弹现象,可能是黄土层中存在砂或者角砾夹层,此时要特别注意桩锤垂直度的变化,减小桩锤的落距,缓慢成孔,成孔后认真查验桩孔质量,避免因成孔质量不合格影响桩体质量。

3.2 成孔速度突然加快

施工过程中,成孔速度突然加快,一般是地层含水量过高,或者其中存在软弱层、孔洞、虚填层。出现上述情况,可以匀速缓慢地拔出桩锤,在桩孔内填入厚度大于软弱层厚度0.5 m左右的砂质土料或者生石灰,再进行成孔挤密,经过多次循环,一直到成孔速度正常为止。

3.3 出现缩孔及渗水等现象

局部施工区域含水量过高时,会发生缩孔或出现孔内渗水现象。若孔内渗水严重,应考虑进行二次成孔,第一次成孔后,将积水抽干,填入生石灰或含水量较低的砂土,然后再进行第二次成孔,二次成孔完成并验孔合格后,尽快使用含水率偏低的3∶7灰土料进行夯填。若出现缩孔现象时缩孔附近不要再成孔,待采用类似于孔内渗水的处理方法处理完成后,再进行后续桩孔施工。

3.4 桩体断裂,压实系数达不到要求

根据规范要求,桩体检验只抽检一定的比例,不能做到对每根都进行检测,然而地基处理作为隐避工程,为避免出现桩体断裂、压实不均匀及压实系数达不到设计要求等问题的发生,施工质量过程控制绝不能含糊。监理要严格要求并监督施工方,依照试验确定的配合比、铺填厚度、夯击遍数及夯锤落距进行施工,严禁随意加快下料速度而不改变夯击参数。施工过程中做好记录,记录选择具有一定业务素质和责任心较强的人员进行,记录必须真实准确,不得任意涂改。若施工完成,抽检发现个别桩体不合格,应加大抽检频率,若加大抽检时全部合格,则对原不合格的桩体重新处理验收合格即可,若加大抽检中仍有部分桩体质量不合格,应及时通知参建各方商定解决方案。

4 结语

运用灰土挤密桩对湿陷性黄土进行地基处理,因为桩间土的变形模量较桩体小很多,故灰土桩体面积虽然占地基面积仅为20%,但承担荷载却占到总荷载的50%,大大减小了基础土体持力层中的应力,使持力层抗变形能力大大增强,对基础及上部结构稳定性影响大大降低。此外,处理后形成复合地基,使得地基承载力也得到极大提高。为保证湿陷性黄土地基处理取得良好成效,施工过程必须注意各工序的衔接、各施工要点的把控和施工过程质量控制,提前预判可能出现的问题并制定详细解决方案,进一步提高地基承载力。

[1]中国建筑科学研究院.JGJ 79-2012建筑地基处理技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2013:57-61.

[2]李海青,刘俊芳.复合地基承载力测试的试验研究[J].内蒙古公路与运输,2010(1):26-27.

TU472.3+2

C

1004-7042(2017)09-0042-02

周强(1988-),男,2010年毕业于太原理工大学农业水利工程专业,助理工程师。

2017-07-20;

2017-08-24

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