长庆胡尖山油田节约成本1846万元

2017-04-07 00:15
石油化工应用 2017年9期
关键词:尖山井次长庆油田

长庆胡尖山油田节约成本1846万元

虽然开采的是世界上罕见的致密油藏,但靠精打细算、精雕细刻、精耕细作,长庆油田采油六厂照样获取生产经营大丰收。9月13日记者获悉,长庆油田采油六厂管理开发的胡尖山油田今年前8个月累计节约成本1846万元。

从年初部署工作开始,采油六厂就将企业效益放在重要位置,牢固树立“节约光荣”理念,号召全员增强节约意识,从点滴做起。在坚持“效益优先、量入为出”原则的同时,这个厂强化过程控制和对标分析,通过下放老油田改造部分28项工程管理权限,开展8个管理课题对标调研,制定九大类27项措施,建立健全以“三干三算”为核心的成本核算控制体系,引导全员“先算后干、边干边算、干完总算”,从机制上杜绝了生产经营工作的盲目性、随意性、投机性。今年年初以来,全厂所有投资项目均按计划运行。

针对长期低油价形势下油田盈利能力下降的实际情况,采油六厂坚持科技创新,通过优化系统配套、加强井筒管理、调整动态监测部署及工艺改进等方式,充分发挥科技增效的力量,确保油田开发效益和利润稳增长。通过在新建产能区域提高数字化节能抽油机推广应用率,老油田系统效率测试达3730井次,机采系统“三降一提”优化设计率达100%;通过动态监测40井次,更换5.17万米防腐油管,使油管服役年限延长3年,检泵周期延长至610天,维护性作业频次下降,累计节约成本248万元。采油六厂严格执行“管生产必须管成本”,根据油田生产各项成本构成及管理难点,通过固化原油拉运、车辆抢单、运费结算车辆管理3个平台,加快拉油点管网改造,优化油井开井制度,开展破乳剂性能筛选试验,深化推进修旧利废和设备再制造,进一步拓展了控成本提效益的有效空间。

1月至8月,这个厂共完成拉油点治理12个,实施油井间开773口,回收废旧油管25.99万米,修复抽油泵513台,累计降低成本1354万元。

(摘自中国石油新闻中心2017-09-18)

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