冯斌
(新疆华泰重化工有限责任公司,新疆 乌鲁木齐 830019)
新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重化工”)是新疆中泰集团旗下主营氯碱生产的子公司。华泰重化工拥有3套离子膜电解装置,其中3#装置有A、B两条生产线,以及配套的两线二次盐水精制系统,烧碱产能总计30万t/a。随着离子膜电解槽的扩能改造,树脂塔的盐水精制能力已不能满足装置生产的需求。如果树脂塔处于满负荷状态,二次盐水质量下降,钙、镁等离子含量长期偏高,对电解槽的平稳运行影响很大。为解决这一生产问题,2015年9月,12万t/a螯合树脂塔在华泰重化工投入运行。
1.1再生工艺
3#盐水精制工序引进进口树脂塔工艺,采用3塔设计,每24 h头塔下线再生,期间中间塔作为头塔,两塔在线运行,8 h后再生完毕的塔上线作为尾塔3塔运行,再生周期为62 h(每个塔62 h再生1次)。下线塔中螯合树脂吸附了大量的钙、镁等阳离子,须用质量分数为4%的盐酸和质量分数为5%的氢氧化钠溶液进行再生。再生过程程序控制及阀门开关由DCS自动控制[1]。 精制后的盐水经过树脂捕集器后,送往电解槽。
树脂塔再生步骤见表1。
1.2存在问题
3#装置树脂塔因内部低钙、镁衬胶破裂,树脂大量从断裂位置流失进入盐水系统,树脂层高度低于观察试镜(1.2 m以下),给电解生产系统带来极大的隐患。
考虑到树脂塔内部返厂重新衬胶工作量大,维修周期长。初步设定方案采用两塔在线的自动模式,即1塔切出系统进行检修,另外两个树脂塔按照正常程序1塔在线运行,1塔下线再生。
表1 树脂塔再生操作步骤和条件Table 1 Regeneration steps ofchelating resin column and required conditions
为了补足盐水生产系统的缺额量,从1#、2#装置分别配置两根DN 200的CPVC管线,将两套系统富余的精盐水(总计70 m3)送至3#装置D-160罐,以满足电解槽生产负荷的盐水需求。
电解生产要求的盐水指标为:ρ(Ca2+)≤0.002 mg/L,ρ(Mg2+)≤0.002 mg/L,ρ(Fe2+)≤0.002 mg/L,ρ(Ba2+)≤0.5 mg/L,ρ(Si2+)≤5 mg/L,ρ(Al3+)≤0.1 mg/L,ρ(Sr2+)≤0.05 mg/L,ρ(Ni2+)≤0.02 mg/L,ρ(Mn2+)≤0.01 mg/L。
为确保精盐水质量,在精盐水管线改造后,分别对树脂塔两塔在线状态的头塔和尾塔进行了取样分析,数据如表2、表3所示。
由表2、表3分析可知:在系统满负荷状态下,如果切换两塔运行,再生过程中,单塔运行二次盐水中的Ca2+严重超标,无法满足电解槽对二次盐水的质量要求。
考虑到装置产能、检修周期与经济效益等因素,华泰重化工决定新增1套12万t/a树脂塔项目,在树脂塔出口管线分别设计连接4套盐水装置的精盐水管线,可以解决任意一套装置树脂塔检修问题。
表2 头塔出口处盐水分析数据Table 2 Analysis data of brine out of the first column outlet mg/L
表3 尾塔出口处盐水分析数据Table 3 Analysis data of brine out of the end column outlet mg/L
2.1螯合树脂塔选型
考虑到新增加的12万t/a螯合树脂塔主要作为备用的盐水精制装置,在提升装置负荷时可以在4套盐水装置之间进行盐水量的调配,运行负荷相对较低。由于无闲置厂房,在现有厂房新增1套装置要求占地面积小,同时考虑到减少岗位操作频次,因此选取工艺流程步骤少、相应配套气动阀少、投资额度低的树脂塔工艺。
华泰重化工对新增树脂塔的设备规格、树脂规格、盐水要求如下。
(1)螯合树脂塔规格。
塔速27.5 m3/h,盐水流量144 m3/h,筒体高度3.5 m,封头体积2.105 m3,直径2 600 mm,总体积22.78 m。
(2)螯合树脂主要规格。
球形;螯合树脂交换容量c(Na+)为0.6 mmol/(mL·R-Na);
耐用温度:Na型为120 ℃,H型为80 ℃;
在水中的体积变化R-H/R-Na为0.75;
含水质量分数为52%~60%;
粒径0.3~1.2 mm,有效粒径0.35~0.55 mm;
均一系数<1.7;
操作温度为15~65 ℃;
pH值适用范围为9~12。
(3)盐水要求。
出塔盐水:ρ(Ca2+)≤0.002 mg/L,ρ(Mg2+)≤0.002 mg/L,ρ(Fe2+)≤0.002 mg/L,ρ(Ba2+)≤0.5 mg/L,ρ(Si2+)≤5 mg/L,ρ(Al3+)≤0.1 mg/L,ρ(Sr2+)≤0.05 mg/L,ρ(Ni2+)≤0.02 mg/L,ρ(Mn2+)≤0.01 mg/L;
操作温度为58~62 ℃,再生温度不低于室温。
2.2再生工艺
华泰重化工树脂塔的工艺流程如图1所示,采用的DCS控制程序有3种操作模式[2]。
(1)自动模式。树脂塔的再生程序和上、下线是自动进行的。
(2)半自动模式。树脂塔上、下线切换手动,再生程序是自动的。
(3)手动模式。树脂塔上、下线和再生步骤都是手动进行的。
图1新增树脂塔工艺PID示意图
Fig.1PIDdiagramofprocessfornewlyaddedchelatingresincolumn
再生过程分为9个步骤,再生条件如表4所示。
表4 新树脂塔再生操作步骤和条件Table 4 Regeneration steps ofnewly added chelating resin column and required conditions
2.3新旧树脂塔对照
(1)反水帽材质不同。3#装置原树脂塔反水帽为PVC材质,长期使用因再生过程中塔内液体温度急剧变化,本身材质,在热胀冷缩的应力作用下发生螺纹松动甚至断裂,大量树脂从断裂处流失,进入废水系统。新树脂塔采用RPP材质,硬度高、刚性好,弹性模量高,线膨胀系数小具有极强的耐温特性。
(2)再生过程盐水置换方式不同。原树脂塔盐水置换时,盐水由塔顶进入,塔底流出;新树脂塔盐水置换时,盐水由塔底进入,塔顶流出。相比较而言,后者更有利于树脂的蓬松,能够彻底地将纯水置换干净,防止进槽盐水浓度过低而损伤离子膜。
(3) 报警和连锁。为保证树脂塔再生效果,程序设置了再生步骤盐酸阀连锁和流量连锁。当盐酸排液阀开启时,其总管阀与进口阀关闭,总管阀与进口阀开启则盐酸排液阀关闭;当纯水流量低低时,烧碱进口阀与盐酸进口阀关闭。设置再生流量连锁,当流量低于设定值,树脂塔停止再生,等待故障处理完毕。控制方案自动化程度高,设计合理,操作简便,大大降低了操作人员的劳动强度。
在日常的树脂塔操作中,主要控制以下6个方面[3]。
(1)一次盐水的pH值为8.5~9.5。盐水中的Ca2+、Mg2+在弱碱性条件下呈游离状态,便于除去。
(2)控制精盐水盐水温度为(60±2)℃。使用脱氯淡盐水对精盐水进行换热,一方面提高树脂交换活性,另一方面提高槽温,节约蒸汽。
(3)确保树脂塔压差小于0.1 MPa。压差高于0.1 MPa会导致大量树脂破碎,应加大反洗时间冲出破碎树脂,切换树脂捕集器进行反冲。
(4)确认在过滤盐水中不含游离氯(ClO-):树脂被盐水中的游离氯氧化失活氧化,此时即使用倍量再生,吸附容量也不能恢复,应采取更换树脂的办法来解决。
(5)观察再生树脂层高度。酸再生过程,由“Ca”、“Mg”型树脂转变为“H”型,树脂体积将收缩近20%;碱再生过程,树脂由“H”型转变为“Na”型,体积最高膨胀40%。
在此期间,岗位操作人员一定要观察树脂层的高度变化,确认其再生效果。
(6)定期进行倍量再生。每月一次倍量的深度再生,可使树脂全部完成再生,转化为“Na”型,恢复树脂的吸附性能。
精制二次盐水中Ca2+、Mg2+的含量越高,则证明树脂塔运行效果越好;反之树脂塔吸附杂质离子的效果越差。12万t/a螯合树脂塔2015年9月投入运行,10月出塔盐水中Ca2+、Mg2+的含量如表5所示。由表5可见:新树脂塔投用以后,钙镁铁等主要离子含量均未超标,表明新设计的12万t/a螯合树脂塔完全满足装置生产的需要。
二次盐水精制质量的好坏取决于螯合树脂良好的性能,因此要严格控制工艺指标。12万t/a螯合树脂塔装置的成功投用,大大缓解了盐水二次精制系统的压力,为装置逐台滚动检修提供了条件,为电解装置满负荷生产提供了盐水保障。
表5 2015年10月二次盐水指标运行指标Table 5 Quality of secondary brine in October 2015 mg/L
[1] 武平丽,高国光.对树脂塔的程序控制[J].氯碱工业,2000(8):39-41.
[2] 高文群,董海棠.离子膜法烧碱电解系统中螯合树脂塔的模块[J].氯碱工业,2007(9):10-12.
[3] 高锁成.盐水二次精制工艺控制[J].中国氯碱,2008(1):20-22.