李晓阳 易磊 李秀明(川庆钻探工程公司长庆钻井总公司,陕西 西安 710018)
陇东气开井钻井工艺技术优化
李晓阳 易磊 李秀明(川庆钻探工程公司长庆钻井总公司,陕西 西安 710018)
针对陇东天然气井新区块技术不成熟,完钻垂深超过4300米,刘家沟地层埋藏深、厚度大、机械钻速慢,下部地层PDC钻头磨损严重等技术难点,进行了井身结构、钻具组合、钻头选择和钻井液处理等一系列工艺技术优化,本文对工艺技术优化进行分析总结,形成适合陇东地区气开井快速钻井的重点工艺技术集成。
陇东;气井;井身结构;钻井液;钻具组合;钻头
(1)目的层埋藏深:陇东区块气开井完钻地层为太原组,埋藏垂深都在4200-4600米左右,从南梁区块向镇90区块,埋藏深度逐渐增加,地层的可钻性也逐渐变差。
(2)气开井布井较多的重点区块镇90井区位于镇北大型漏失区域,该区域的罗汉洞地层和洛河地层存在大型漏失,个别区域的洛河地层存在裂缝型漏失。
(3)直罗地层泥岩层坍塌严重,长时间裸露加上泥浆冲刷,泥岩层极易坍塌,导致后期施工起下钻遇阻、电测遇阻现象频频发生。
(4)刘家沟地层埋藏深(3500米到4000左右),厚度大(平均厚度大于320米),地层的可钻性差,机械钻速慢。
(5)前期使用的复合盐体系适应性不强,井下开始出现掉块时,体系因为切力低,无法满足复杂条件下的防塌要求,易导致井下复杂、事故、电测遇阻。
(6)石千峰及以下地层中含有石英砂岩夹层,对PDC钻头的破坏性大,单只钻头进尺低,机械钻速慢。
(1)钻具组合优化与完善
①优化二开后直井段钻具组合结构,控制井身质量。前期施工的直井气井,普遍使用的钻具组合中两稳定器之间的距离为18米左右,在井斜超过5度以后属于双稳定器强增斜钻具组合。优化后的钻具组合中两稳定器之间的距离为7-8米,属于双稳定器降斜钻具组合。优化的四口井,使用双稳定器降斜钻具组合,全井最大井斜不超过2度,能更好的控制直井段井斜,防止直井段井斜超标。
②三开直井段钻具组合要求:刘家沟及以下地层使用常规塔式光钻铤钻具组合
③定向井施工中,造斜段可以采用油井成熟的四合一钻具组合(2米短钻铤)进行滑动钻进增斜并复合钻进进行稳斜。
(2)分段施工参数优化
因气井全井段所穿的地层太多,可钻性差异大,单一的钻进参数,会影响到全井段的机械钻速,因此根据地层可钻性对气开井分段进行钻井参数优化。
①二开井段为延安以上地层,可钻性较好,使用螺杆钻具组合,因井深浅,井壁摩阻小,井口参数基本上能全部传送到钻头上,强化参数易导致钻头先期破坏,钻头磨损后井眼变小,后期起下钻后反复出现遇阻,需要大段划眼。影响正常施工。
②三开前需要先采用牙轮钻头打掉浮箍浮鞋,PDC钻掉浮箍浮鞋后继续后期钻进,易导致钻头的先期报废。
③三开后地层开始进入延长地层,可钻性变差,在刘家沟以前使用螺杆钻具,在保持转盘钻速不变的情况下,适当强化参数,以螺杆额定压差60%-80%为准,在实际施工中,螺杆泵压压差变化为2-3MPa。
④刘家沟及以下地层为全井可钻性最差地层,钻头保径极易发生磨损.为防止钻头先期破坏,钻具组合改为常规钻具,降低转盘转速,使用小排量弱化参数。
⑤特殊地层参数控制.刘家沟以下地层如果钻遇石英砂岩夹层或砾石层,需要将钻压控制在80KN以内,待确认夹层钻完后再恢复钻压。下部石英砂岩段对PDC钻头破坏力强,需要使用牙轮钻头时,钻压控制到180KN,转速50,缸套160,泵冲100。
(3)钻井液处理优化
上部地层强絮凝,下部地层强抑制,深井段及时进行稠浆清扫,转化时间推迟到3000米以下。
①上部井段聚合物体系的优化。上部井段聚合物体系的优化主要是调整防塌剂配方,使用料更简单化,避免了不同防塌离子的相互附着而导致的防塌性能下降,同时改变处理方式,以维持入口钻井液粘度均一、恒定为原则,避免了钻井液粘度忽高忽低而不利于钻进或防塌。
②下部井段钻井液体系的改变。下部井段主要以提高携砂能力、护壁能力、降低密度等方面进行优化,降复合盐体系转变为聚磺体系,达到了快速钻进的目的。
③稠浆清扫技术。井深超过3000以后,延长底部、纸坊组、双石层都存在坍塌,在正常钻井液处理的基础上,观察井下的掉块情况,及时采用稠浆清扫,现场通过两种稠浆的清扫效果观察,高比重稠浆要好于高粘度稠浆,因此清扫以高比重泥浆为主,控制密度在1.2g/cm3以上,粘度在60秒左右。
(1)二开完后下的可钻式浮箍浮鞋对PDC钻头的磨损大,因此三开前应该先用牙轮钻头钻掉浮箍浮鞋,再换为PDC钻头。
(2)分层进行PDC钻头优选,按地层可钻由好到差,采用19mm到16mm再到13mm复合片PDC钻头,提高了PDC钻头使用效率,提高全井机械钻速。
(3)优化钻井液体系,上部井段采用强抑制聚合物体系,下部井段采用聚磺钻井液体系,能更好的满足钻井施工,保障井下安全。