赵会聪 刘忠华 王欢 虞红梅 杨亚雄(唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司,河北 唐山 063305)
纯碱生产中节能蒸馏系统改造设计
赵会聪 刘忠华 王欢 虞红梅 杨亚雄(唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司,河北 唐山 063305)
本文主要讲述纯碱生产中节能蒸馏系统改造时,设计方面考虑的一些关键问题。
母液;调和液;废液;闪发;游离氨
根据公司生产需求,对原节能蒸馏系统(母液浓缩干法蒸馏系统)进行改造。将母液多效蒸发工序改为浓海水蒸发,达到节约原盐降低成本的目的。节能蒸馏系统母液浓度降低后,要求提高母液处理量,这就要求对现有设备及工艺进行改造。
1.1 原工艺流程简述
滤过工序产生的冷母液经预热,进入挥氨塔蒸发游离氨,之后进入多效蒸发工序利用废热蒸汽将母液蒸发浓缩,与来自磨灰工序的干灰在预灰桶内制成调和液,进入固定铵蒸馏塔进行蒸馏。蒸馏出的氨气进入原有吸氨系统,蒸馏产生的浓废液送氯化钙工序。
1.2 改造后工艺流程
冷母液经预热在挥氨塔中挥发游离氨后,进入预热母液储桶,再由预热母液泵打入预灰桶,与磨灰工序来的干灰在预灰桶内混合,制成调和液,自流进入固定铵蒸馏塔蒸氨,预灰桶和蒸馏塔出气做挥氨塔的热源后并入原有氨气吸收系统。固定铵蒸馏塔蒸出的废液自流进入第一闪发器,闪发出的蒸汽经热泵回收,用作蒸馏塔热源,废液从第一闪发器自流进入第二闪发器,闪发出的蒸汽用于高真空蒸馏系统,第二闪发器排出的废液送氯化钙工序制备氯化钙。
2.1 蒸馏塔的改造
本次设计需要提高蒸馏塔的生产能力,原设计生产能力100m3/h,现需要处理大约150m3/h的冷母液。因为是现有设备改造,塔高、塔径塔、板数不做改动,首先采用比较简便的方法,只对塔板进行改造。孔径由原来的φ95改为φ90,孔数由原来的148个增加到208个,各层筛板开孔率由目前21.4%增加到26.97%。减小开孔孔径,增大开孔数量,提高总开孔率,增大气液接触面积,降低气体阻力,以提高蒸馏塔生产能力。
2.2 挥氨塔的改造
挥氨塔是填料塔,主要目的是蒸出母液中的游离氨。填料由规整填料改为聚丙烯鲍尔环乱堆填料。聚丙烯鲍尔环填料压降小,通量大,鲍尔环上的两排窗孔交错排列,气体流动通畅,避免了液体严重的沟流及壁流现象,有利于提高挥氨塔的处理能力。
因在原系统内部进行改造,将挥氨塔下端裙座空圈改造为预热母液储桶,有利于节省有限空间位置。预热母液从挥氨塔进入预热母液储桶,使生产系统操作维持稳定。
2.3 闪发器的改造
原有的第一闪发器和第二闪发器的处理能力已不能满足现状要求,公司决定拆除原第一闪发器,将第二闪发器用作改造后的第一闪发器,新增加一台处理能力足够的第二闪发器。
以前蒸馏系统的闪发器进液口都是为切向向斜上方进液,目的是使液体形成较大的表面积,有利于闪发蒸汽。但是由于废液中含泥砂等固体颗粒,对设备冲刷腐蚀较为严重,导致设备筒体维修频繁,检修费用增加,也影响生产稳定。为了解决这一问题,本次设计对进液方式进行改造。改切向进液为水平进液,考虑到闪发效果,需要增大闪发面积,因此对设备内部进行改造。在设备内部增加丰字型溢流槽,并在溢流堰上设置成锯齿,溢流槽底板上开小孔,防止泥砂聚集。废液水平进入第二闪发器,之后直接进入溢流槽,大部分液体溢流而下,少量液体夹带着泥砂从底部小孔流出,增大了闪发面积,提高了闪发效率,减少设备磨损及检修费用。
固定铵蒸馏塔、第一闪发器、第二闪发器之间废液自流,整个系统处于负压状态,与原有系统联系密切,适当的安装高度是整个流程能够顺利运行的关键。
固定铵蒸馏塔低压18-35kpa,第一闪发器顶压-15~-35kpa,第二闪发器顶压-54kpa,利用压力平衡可计算:蒸馏塔至第一闪发器和第一闪发器至第二闪发器的液封高度、第一闪发器和第二闪发器进液口高度。通过这些计算,再根据现有蒸馏塔的安装高度,可确定第一闪发器、第二闪发器的安装高度。
废液直接从第二闪发器进入废液泵,中间没有缓冲桶,这对泵的汽蚀余量及、第二闪发器与废液泵之间的安装高度有较高的要求,要经过计算确定废液泵能稳定运行。关于没有设置缓冲桶,是因为废液温度在80-90℃,如果进入缓冲桶,桶顶会不停冒出蒸汽,而且当液位控制不当时,会发生溢流现象,高温液体溢流存在安全隐患。
影响生产的特殊情况必须考虑,如第二闪发器出液故障,排液出现问题,液位会瞬间上升,来不及做任何操作处理,此时的保护措施为第二闪发器设备出气口,要高出故障时最高能达到的液位高度并有安全余量,防止液体进入出气体系统造成生产事故,要保证整套系统改造后的安全性。这些都要经过计算获得可靠数据。
(1)固定铵蒸馏塔的改造受到现有条件制约,塔高、塔径塔、板数未做改动,对处理能力有一定影响。
(2)改造后的节能蒸馏系统并入原系统后能够稳定运行。
[1]姚玉英 化工原理,天津科学技术出版社,1999.
[2]大连化工研究设计院,纯碱工艺[M],化学工艺出版社,2003.