田洪星
[摘要]通过工程实例,结合施工场地实际情况,分析场地的地基处理问题,并提出具体的设计施工方案。
[关键词]工程;高含水;地基;处理方案
松原机场地处严寒地带,道槽地区地下水位较高,并且由于地基较软需要进行换填处理,本文将采用三种不同的施工方案达到设计的要求。并且通过三种不同施工方案的效果对比,确定最有利于施工的方案,解决了高含水地基难处理的问题。
1试验段施工概况
新建松原查干湖民用机场位于前郭县外七草场,本地区依据场址地质报告,地下水位较高,在1.25~1.4m之间,夏季由于地表草地的截留呈现出“涝洼地”现象。结合现场调研,防吹坪试验段地下水位高度为1m,地质土层结构如下。①层耕表土:灰黑色,稍湿一湿,含植物根系及有机质,主要由粘性土组成,厚度0.50~2.50m;②层粉质粘土:部分粘土,黄褐色,稍湿一湿,可塑,部分为硬塑,部分为密实状态,属中一高压缩性土,无摇振反应,刀切面较光滑,干强度中等,韧性中等,该层局部缺失,厚度为0.00~4.30m;③层粉土:部分为粉质粘土,黄褐色一灰黄色,湿,松散一稍密,部分为中密状态,属中一高压缩性土,摇振反应迅速,刀切面不光滑,干强度低,韧性低,该层局部缺失,厚度为0.00~5.20m。④层粉土:部分为粉质粘土,黄褐色一灰黄色,湿,稍密一中密,部分为密实状态,属中压缩性土,摇振反应迅速,刀切面不光滑,干强度低,韧性低,该层局部缺失,厚度为0.00~10.20m。⑤层粉质粘土:部分为粘土和粉土,黄褐色,稍湿一湿,硬塑,部分为密实状态,属中压缩性土,无摇振反应,刀切面较光滑,干强度中等,韧性中等,该层局部缺失,最大厚度为13.00m。该部位总面积为3224㎡。
依据原设计方案,试验段施工工艺如下。地表土清除平均厚度1m,原地面碾压至压实度96%后,换填60 cm厚砂砾石,在砂砾石基础上进行压实度、承载力等试验。根据实际开槽后地基情况,原设计方案无法满足建设工期要求,经建设、监理、设计单位和我部联合召开地基处理专题会议讨论,决定将原设计方案进行调整,会议决定在试验段范围进行三种对比试验:①30cm河卵石+30cm砂砾石(以下简称第一方案);②20cm河卵石+40cm砂砾石(以下简称第二方案);③“砂井桩”+60cm砂砾石(以下简称第三方案)。试验检测方法调为:对换填砂砾石基础仅进行压实度检测,合格后分层填筑60cm厚素土,碾压合格后最后进行地基承载力试验。
2试验段施工
按照《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》、《新建吉林省松原查干湖民用机场飞行区场道工程施工图纸》的要求,换填后级配砂砾石的压实度不小于96%、处理后级配砂砾层的地基承载力特征值不小于200kPa。在施工填筑前,对原地面进行地表土清除,地表土清除为挖除平均1.0m厚的耕表土,地表土清除后对原地面素土进行含水量及压实度检测,检测结果见表1
2.1第一方案
(1)摊铺、碾压填料。9月26日在区域一内进行30cm河卵石+30cm砂砾石施工,后因河卵石备料不足,工期延后至9月28日继续施工,至9月29日施工结束,历时4d。试验段清表后,道槽含水率过高,无法行车,直接采取倾填方式施工,将河卵石直接填筑至道槽内,用挖掘机、推土机等将河卵石摊铺至30cm厚,再采用徐工XSM220型振动压路机进行碾压,共静压1遍,弱振2遍,过程中未发生翻浆现象。待河卵石碾压平整后,进行30cm厚级配砂砾石的摊铺,整平后采用徐工XSM220型振动压路机进行碾压,压实程序按先静压后弱振再强振进行。具体碾压遍数为:静压1遍→弱振1遍→强振4遍→弱振1遍→静压1遍,共8遍(来回往返一次为碾压一遍)。
(2)试验数据统计。①经实验室测定,填料天然级配砂砾石经检测含水率为5.0%、5.2%。②经现场重型动力触探检测,地基承载力170kPa。③现场压实检测压实度为96.3%、95.4%。
2.2第二方案
因第二方案与第一方案填料性质均不变,仅在结构层厚度上调整:20cm河卵石+40cm砂砾石。施工工艺与第一方案相同,仅将在施工过程中不同于第一方案的情况加以叙述:(1)进行河卵石碾压时,碾压遍数同第一方案(共静压1遍,弱振2遍),但在碾压过程出现发生翻浆现象。
(2)试验数据统计。①经实验室测定,填料天然级配砂砾石经检测含水率为5.0%、5.2%。②经现场重型动力触探检测,地基承载力140kPa。③现场压实检测压实度为95.1%。
2.3第三方案
第三方案采用“砂井”+60cm砂砾石:用推土机或挖掘机碾压平整后在地面打设砂井。井径120mm,采用正方形网格布孔,中心距1m,深度1m,内填天然砂砾石并采用钢钎捣密,砂砾石最大粒径不能超过53cm。10月3日开始进行第三方案施工,至10月8日施工结束,历时6d。
(1)井成孔。首先进行测量放样,严格按照“砂井(碎石桩)”的施工方案进行点位放置,并用白石灰标出。利用挖掘机套钢管(管径0.12m,管长1.5m)的方法进行钻孔。
(2)工灌桩。因桩径仅为12cm,采用人工灌注。在砂砾石灌注前,人工将孔口部位的浮土及杂物清理干净,避免在灌注过程中杂物掉入“砂井”内影响透水效果。为保证“砂井”密实,在灌注过程中不断用钢钎捣密。
(3)砾石回填。“砂井”桩灌注完毕后,采用推土机进行表面平整、压实,平整后,测量班对原地面标高进行放样测量,控制砂砾石的填筑厚度。因原地面土质含水量过大,土基比较软,所以填筑采用两层填筑(每层30cm)一次碾压。碾压方式为按先静压后弱振再强振进行。碾压流程:静压1遍→弱振1遍→强振4遍→弱振1遍→静压1遍,共8遍。
(4)在“砂井”施工完成后,试验人员对原地面进行含水率检测,在开挖晾晒14d左右后,含水率分别为17%~20%。
3施工方案对比分析
(1)相同点:①砂砾石压实度均能符合设计要求(>96%),承载力都无法满足设计>200 kPa的要求。②压实度达到满足设计要求的遍数相同,需要碾压8遍。③第一方案与第二方案在施工速度上相同。
(2)不同点:①第一方案与第二方案,仅在结构层厚度上存在10cm的差异,在河卵石铺筑过程中存在差异,第一方案(30cm厚河卵石)未发生翻浆,而第二方案(20cm厚河卵石)在摊铺河卵石过程中发生翻浆。②第三方案与第一(二)方案在施工速度上存在较大差距,第三方案除进行两层摊铺碾压外,还需进行机械成孔,人工灌注砂砾“砂井”施工,施工难度较大,投入最大,进度慢、效率低,相对投资增加较大。③第一(二)方案在施工工艺上为全机械化作业,第三方案在“砂井”灌注过程中必须采用人工作业,因此作业时长和作业效率受温度等影响较大,存在较大不可确定性。
4结语
综上所述,本文分析了高含水地基的主要特性,并制定出了三套不同的设计施工方案,通过对三种方案的对比分析其适用性。