黄海涛
摘要:随着变频器使用范围越来越多,应用越来越广。但是如果使用不当,会造成变频器寿命大大缩短。变频器要想使用寿命更长一些,减少变频器维修的机率,必须要了解一些变频器维护方法和技巧。
关键词:变频器;综采机械化;改进方案
在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。也由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准 准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,随着综采机械化的快速发展,采煤机朝着大功率、大型化、高强度方向发展。而牵引方式从以往的有链、无链、液压到变频牵引的方向发展。变频牵引采煤机相比以往采煤机,具有结构简单、操作方便、技术先进等优点。我矿自1262(1)工作面开采以来,国产采煤机全部采用的是西安煤机厂生产的变频牵引采煤机,使用的变频器型号为:ACS800。在以往使用过程中,发现:变频器工作时,流过变频器的电流是很大的,变频器产生的热量也是非常大的,在加上环境温度较高,负载的惯性较大,容易引起变频器过电流保护,造成过热,导致经常损坏变频器。
2013年,我单位组织技术攻关小组,结合实际对变频器的工况和检修进行认真分析,技术人员查阅相关资料和说明书,共同分析问题产生的原因,提出改进方案。
一、改进方案(附参数调整表)
通过参数查看和实际使用情况,发现:
(一)牵引电机在0—1470r/Min范围内运行为恒转矩输出,升速、减速时间设定太短;变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,造成电流过大,有时会产生谐波;变频器将因过电流而跳闸,运转停止,短时间内电路产生很大的热量,容易烧毁变频器,在加长加速、减速时间后,此现象没有出现。
(二)由于受突变电流和谐波影响,电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器保护频繁动作;尤其是1321(3)工作面,切眼长270米,未改进前采煤机一小班跳电10余次,加大设定值后,生产正常。
二、现场使用
从2015年丁集矿开采的5个综采工作面的采煤机使用情况来看,没有出现一次变频器烧坏现象。通过实际使用来看,说明小改进解决大问题,证明改进是成功的。
三、改进后的优点
(一)降低设备故障,提高采煤机的开机率,保障采煤高产高效。
(二)减少职工劳动强度,提高工作效率,降低安全风险。
四、经济分析
(一)未改进前,从以往使用情况看,平均每个工作面至少要烧坏2个变频器。改进后,未发生变频器烧坏现象。该变频器由ABB公司制造,价值40余万元,2015年以来5个工作面使用的ACS800变频器,至少减少投入变频器10台,节约成本400余万元。
(二)变频器内有高电压和大容量储能元件,检修需专业人员从事,避免了高电压操作、煤帮作业,大大降低了不安全因素。
(三)提高采煤机开机率,保证生产正常。
(四)随着淮南矿业开采规模的扩大,变频牵引采煤机在集团公司矿井开采中已普及,此项改进有望为大家提供借鉴和交流。
五、结语
从变频器实际应用系统中出现的问题出发,从外界因素的干扰、使用环境、电网质量等方面,有针对性地提出了在实际应用中由于不良因素对变频器的影响,然后就此问题总结出一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器延长使用寿命能起到很好的效果,在实际工程中应用有一定的参考价值。