公锥在环空间隙较大孔内处理断钻杆事故的应用

2016-12-22 05:42:24宋世杰田志超葛晓华仲崇雷
地质装备 2016年6期
关键词:孔内钻具钻杆

宋世杰,田志超,葛晓华,仲崇雷

(山东省第三地质矿产勘察院,山东 烟台 264004)



公锥在环空间隙较大孔内处理断钻杆事故的应用

宋世杰,田志超,葛晓华,仲崇雷

(山东省第三地质矿产勘察院,山东 烟台 264004)

本文简述了环空间隙较大钻孔中,自制导正公锥处理偏倒钻具的方法,并因地取材,根据现有条件,发挥集体智慧,省时省力,节约成本,顺利解决了断钻杆事故。

公锥;南黄海;事故;钻杆

0 前言

对于小口径岩心钻探而言,几乎每个钻孔都会发生一些小的事故,例如跑钻、卡钻、断钻杆等等。一些由现场钻工智慧结晶,制作出来的钻探工具,虽然没有去申请个人专利,但却被许多生产厂家规模生产,或者资源共享给野外机台提供了巨大的便利。近几年来,小口径钻探市场的紧缩,大规模的会战普查项目的缩减,“单兵作战”成为时下钻探模式的主流,相比大规模会战,机台面临地质原始资料匮乏,钻探技术参数无从考究,钻探工具单一,施工地点环境恶劣,钻探运营成本增加等诸多困难。利用现有资源搞好生产,更需要我们积累更多的生产经验,发挥集体智慧,创造了小口径岩心钻探新的辉煌。

1 工程概况

CSDP-2井是按照国家海洋地质专项中“中国东部海区科学钻探工程”项目安排,于2014年在中国东部海区实施科学钻探井一口,设计深度暂定2 000 m。CSDP-2井位于南黄海废黄河口外海域,连云港以东约170 km。

钻进地层情况,上部主要为淤泥、黏土、细砂~粗砂,含砾砂等,结构松散;下部以灰岩、泥岩、砂岩和煤层为主。局部地层较为破碎,部分孔段破碎严重,特别是碳质泥岩和煤层,裂隙发育。

施工中采用的钻探设备如下:HXY-8型岩心钻机,K31-90型钻塔(含底座),2台BW300/16型泥浆泵(为确保冲洗液上返速度要求的较大泵量,采用2台泵并联使用),SQ114/8型液压动力钳,XZ-2旋流振动筛除砂器,钻井液测试仪器,以及FK125-3型井控防喷系统。

CSDP-2井采用五级井身结构,详见表1。

表1 井身结构

2 事故概况及原因分析

2.1 事故概况

2015年9月2日,CSDP-2井钻进至921.60 m孔深,发生断钻杆事故,事故头位于755 m,第41个立根两个单根处的上端原螺纹断裂(如图1)。

图1 断裂的钻杆

孔内剩余钻杆立根9根,其中有一根3 m导正钻杆(外径146 mm)以及一根4 m钻具,该施工孔段采用特制∅150 /122 mm金刚石绳索取心钻进方法,配套使用绳索∅114 mm钻杆,孔径为150 mm,故而钻孔环空间隙较大,易导致事故头偏斜,多次下入公锥打捞事故钻杆失败。

2.2 分析断钻杆原因

本次断钻杆事故发生的主要原因是过大的环空间隙和不合理的钻压。在钻进过程中,过大的钻进压力使∅114 mm绳索取心钻杆产生弯曲,造成钻杆偏磨。同时在钻进过程中,钻杆产生径向振动,造成局部钻杆的疲劳破坏,致使钻杆折断。另外,钻杆磨损过度,施工人员马虎应付,没有及时更换磨损钻杆也是造成本次事故的原因之一。

2.3 解决办法

为解决这一问题,现场人员经过反复对事故头环境现场模拟、推敲,认为较大的环空间隙,造成事故头偏倒,致使常规公锥无法进入事故头内部进行锥取。根据现场的实际情况,决定设计加工有针对性的新型导正公锥,将偏倒的事故头扶正,进而锥取事故头,处理解决事故。设想的事故处理过程如图2所示。

图2 设想的事故处理过程

3 自制新型公锥

3.1 设计要求

(1)自制公锥的制作材料在现场施工条件下容易获取;

(2)自制公锥的结构要简单,易于加工;

(3)自制公锥要精确控制尺寸,避免因尺寸问题造成挤卡;

(4)自制公锥的焊接加工要由专业人员进行,焊接要仔细,保证强度;

(5)根据孔内实际情况,可对自制公锥的结构、尺寸进行调整,以保证其使用效果。

3.2 加工步骤

根据施工现场的实际情况,施工平台上的加工条件有限,应因地制宜的利用现有条件,安全有效的解决问题。自制新型∅150 mm导正公锥基于普通∅114 mm公锥体,加装导向筒,结构简单,易于加工,效果明显。

(1)准备∅114 mm公锥一件,配置相应钻杆转换接头,也是焊接体。

(2)加工最大外径略小于钻孔直径的导正筒,根据现场条件就地取材,采用平台上的加护铁板作为导向筒的加工原料,厚度为3 mm,形状切割成梯形,高度比114公锥长100 mm左右,上底长度比∅114 mm转换接头周长略长,下底长度与150 mm直径钻孔周长相同,卷制成圆台形卷筒。

(3)卷筒下端自下而上的切割出15 cm长豁口,进行弯折使下端超出的100 mm为圆柱型,可以根据实际情况加工水口,如图3所示。

图3 加工好的卷筒

(4)将加工好的导向筒套入转换接头,焊接加工,焊接要求坚固,整洁,保留水口,防止事故钻杆上部有沉淀岩粉覆盖,吃锥时岩粉堆积,造成埋钻事故,处理失败。

(5)对加工好的导向公锥用角磨机打磨光滑,使起下更加顺畅,防止起下钻过程中发生挤卡。加工完毕的自制公锥如图4所示。

图4 加工完毕的自制公锥

4 自制导正公锥的应用

4.1 操作要点

(1)下公锥进行打捞前要详细了解孔内情况及事故头的准确位置,严禁盲目下入;

(2)公锥下入孔内遇阻时,不得开车扫孔,打捞时应注意要有冷却水,严禁开车打捞;

(3)拧卸公锥时严禁用锤猛打,用后及时卸下,洗净擦干,涂油妥存,严防锈蚀或锈死在钻具内卸不出来;

(4)钻杆接头断在孔内打捞时要特别注意,因接头内径大于公锥小端直径,此时易将公锥扭入,应用钳子卡住钻杆并轻压慢转,严禁开车打捞将公锥折断,造成事故恶化;

(5)发生断锥事故时,可用特制的筒状合金扫铁钻头将接头外径扒掉一层,将接头与断锥一起带出孔外,打捞时,严防发生穿、插、挤、夹,使事故恶化;

(6)在发生断钻具事故后,必须根据折断处的实际情况而采取合理有效的措施进行处理,切不可盲目行动使事故恶化而导致钻孔报废。

4.2 处理过程

首先确定事故头位置在755 m处,并测量好自制公锥长度。将加工好的自制公锥涂抹上黄油,与钻杆连接,下钻至事故头上方约1.5 m,停止下钻,连接上机上钻杆,打开水泵循环钻井液,缓慢下放至事故头位置后,用管钳扳动钻杆继续下放150 mm左右,扳动钻杆有吃扣迹象时,开动钻机微微施压并轻晃离合,继续吃扣,提钻,一次就将事故钻具锥取上来(如图5所示),顺利解决了本次断钻杆事故。

图5 处理上来的事故钻具

5 经验总结

自制的导正公锥优点突出,制作简单,便于现场加工操作。吃锥过程中,既能扶正孔内偏斜钻杆事故头,又能确保吃锥力度,预防吃鼓,吃劈钻杆,是一种较完美环状间隙较大的钻杆断裂打捞工具。

[1] DZ/T022—2010,地质岩心钻探规程[S].

[2] 周全兴.钻采工具手册[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

[3] 王达, 张伟, 张晓西, 等.中国大陆科学钻探工程科钻一井钻探工程技术[M]. 北京: 科学出版社, 2007.

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[5] 陈师逊, 宋世杰. 中国东部海区科学钻探施工技术探讨[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2014, 41(12):1-5.

18、第28届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(原多国仪器仪表展)(MICONEX 2017) 2017年9月26~29日 上海新国际博览中心 www.miconex.com.cn

19、第17届分析测试学术报告会暨展览会 (BCEIA 2017) 2017年10月10~13日 北京国家会议中心 www.bceia.cn

20、第13届智利国际矿业展(ExpoMin 2018) 2018年4月23~27日 智利 圣地亚哥 www.expomin.cl

21、国际建筑与工程机械展(INTERMAT) 2018年 4月23~28日 法国 巴黎 www.intermat.fr

22、国际非开挖技术展览会(36thInternational No-Dig Conference & Exhibition) 2018年9月 南非 开普敦 www.istt.com

2016-10-14

宋世杰(1966-),男,山东省第三地质矿产勘查院,高级工程师,探矿工程专业,主要从事地质岩心钻探和基础施工技术工作,山东省烟台市芝罘区机场路271号,Tel:13853539830,E-mail:syssj888@163.com。

P634.8

B

1009-282X(2016)06-0042-03

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