袁瑞龙 华玉龙 张勤乐于江 曹城建 谢志平 中国联合工程公司 杭州 宁波正源电力有限公司 宁波
75t链条炉烟气脱硝工艺的应用研究
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为实现烟气达标排放,宁波正源电力有限公司4台75t/h链条炉采用SNCR/SCR耦合工艺进行烟气脱硝。项目实施过程中发现NOx排放和预期不符,实地测量和数值模拟发现炉膛温度整体偏低。经过重新布置喷枪位置,增设催化剂层等,成功实现NOx达标排放,同时具备良好的经济效益。
SNCR;SCR;脱硝;链条炉
氮氧化物的排放会造成臭氧空洞、温室效应及酸雨等环境问题[1],因此《火电厂大气污染物排放标准》[2]规定,新建的大型燃烧设施NOx排放浓度需低于100mg/Nm3。
宁波正源电力有限公司建有4台75t/h链条炉,为满足国家相关部门规定,需安装烟气脱硝装置,实现烟气达标排放。链条炉相比于循环流化床锅炉和煤粉锅炉,工况复杂,燃烧温度不高[3],在实施脱硝工程时,没有现成的案例可以照搬,必须在项目设计和实施过程中有针对性地摸索和完善。根据锅炉运行参数,结合其它锅炉脱硝工程的经验,确定该链条炉采用SNCR/ SCR耦合脱硝工艺,即在炉膛上布置喷枪,在省煤器后布置催化剂,系统投运后NOx排放未能达标。结合数值模拟结果和实测数据,对喷枪位置进行改造,并在尾部烟道增设一层催化剂,成功实现NOx达标排放。
宁波正源电力有限公司4×75t/h锅炉烟气主要参数见表1。
表1 烟气主要参数
本项目采用SNCR/SCR 耦合脱硝工艺,该技术将SNCR工艺的低成本和SCR工艺的高脱硝率、低氨逃逸有效结合。同时SNCR工艺喷入锅炉的NH3可为SCR提供反应所需的还原剂。
SNCR工艺以炉膛为反应器,在无催化剂的作用下,用氨水作还原剂,喷入炉膛内,还原剂可选择性地把烟气中的NOx还原为无毒无害的N2和H2O,其脱硝效率在35%~70%左右。其主要反应为:
SCR工艺以锅炉尾部烟道作为反应器,在催化剂的作用下,在温度约为350~380℃的烟气中反应,将NOx还原为无毒无害的N2和H2O。其主要反应为:
SNCR/SCR 耦合脱硝工艺流程图如图1所示。
影响SNCR/SCR耦合工艺脱硝效率的因素较多,如炉内温度分布、氨水喷入量、喷射效果、催化剂的性质和含量等。燃煤锅炉在理想情况下,SNCR/SCR耦合工艺能得到75%以上的NOx脱除率,并保持低的氨逃逸量。无论是SNCR工艺还是SCR工艺,都需要合适的温度范围,这个温度范围称为反应的温度窗口。SNCR工艺的温度窗口为850~1100℃[4]。
图1 SNCR-SCR耦合脱硝技术示意图
如图2所示,当温度低于800℃,反应速率越来越低,NOx脱除率低,并且伴随高的氨逃逸;当温度高于1100℃时,氨基还原剂会与烟气中的氧反应生成NOx,导致NOx排放浓度增加。因此在安装SNCR和SCR装置时,选择合适的安装位置至关重要。
图2 SNCR脱硝效率与温度的关系
3.1初步方案
该烟气脱硝项目采用20%氨水作为还原剂,采用SNCR/SCR耦合工艺。
设计要求:脱硝系统入口NOx浓度不高于520mg/ Nm3(干基、标态、6%O2)时,要求出口NOx浓度小于100mg/Nm3(干基、标态、6%O2),综合脱硝效率≈81%。
项目实施时,在炉膛上布置两层喷枪,每层4只,SCR反应器设置1层催化剂,期SNCR脱硝效率为50%,SCR脱硝效率为67%,综合脱硝效率达到83%。第一次投运后,发现实际脱硝效率达不到预期,NOx排放浓度维持在200mg/Nm3(干基、标态、6%O2)左右。增加氨水喷入量,脱硝效率有所提高,但是仍不能达标,同时氨逃逸大大增加,二次污染严重。
3.2原因分析
经过实地测量,发现各氨水喷入口实际温度<800℃,达不到SNCR工艺最佳的温度窗口850~1100℃,结合数学模拟结果(如图3所示),炉膛内部也没有合适的温度窗口,因此,此温度范围并不利于SNCR反应。
再测量SCR反应器入口烟气的温度,锅炉满负荷时该温度约为320℃左右,也低于SCR脱硝反应提出的350~380℃要求。
表2 各阶段运行成本分析表
3.3方案调整
基于出现的问题,必须调整氨水的喷入位置,使喷枪的布置位置向更高的温度靠拢,从而提高反应速率。同时,对SCR反应器也要进行相应的改造,在不能改变反应温度的情况下,增加催化剂层,达到提升NOx脱除率的效果。
改进方案如下:撤销原有4支喷枪,原喷枪开孔位置下移,使其尽量接近火焰中心位置,调整后的SNCR喷枪位置的温度提高到850℃以上,接近SNCR反应的温度窗口。同时在过热器和再热器前端水平烟道处设置两支喷枪,作为SCR反应还原剂的喷入口;在SCR反应器增设一层催化剂层,这两项措施既能保证SCR反应有足够的还原剂,又能保证SCR脱硝效率大大提高。
图3 CFD数值模拟炉膛内温度分布
经过氨水喷射位置的调整和增设催化剂层,NOx排放浓度显著降低,达到国家的相关规定,即<100mg/Nm3。同时,出口氨逃逸量也维持在5ppm以下。
从表2可以看出,在脱硝方案调整后,每台锅炉脱硝经济效益增加了110.4万元。
宁波正源电力有限公司链条炉在实施脱硝工程时,参照其它项目的经验,采用SNCR/SCR耦合脱硝工艺,未能达到如期效果,而后根据实际情况进行分析和改造,充分发挥SNCR工艺和SCR工艺的特点,最后实现氮氧化物达标排放,同时实现了很好的经济效益和环保效益。
[1] 段传和,夏怀祥,等. 选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝[M].北京:中国电力出版社, 2011.
[2] 中华人民共和国环境保护部.火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)[S]. 2011.
[3] 程祖田.流化床燃烧技术及应用[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013.
[4] 宋顺鑫.大型链条炉SNCR脱硝试验及数值模拟[D]. 杭州:中国计量学院, 2014.
袁瑞龙,1970年生,本科,高级工程师,从事环境保护相关工程及研究。