兰 洋
(沈阳鼓风机集团股份有限公司,辽宁 沈阳 110869)
渣油加氢装置循环氢压缩机振动故障原因分析
兰 洋
(沈阳鼓风机集团股份有限公司,辽宁 沈阳 110869)
通过分析BCL409/B渣油加氢装置循环氢压缩机正常状态和故障状态下的振动频谱,得出压缩机提高转速后连锁停车的原因,并提出相应的解决办法,比较准确解决该压缩机的故障问题。同时进一步总结容易导致压缩机故障的原因,给出解决建议。
离心式压缩机;振动;频谱;阻尼轴承
渣油加氢脱硫装置压缩机组,离心压缩机BCL409/B应用在生产线装置上,在2014年6月份时共有三次停机,第一次是6月15日,因装置停车检修,是正常的停车;2014年6月24日压缩机按设计负荷100%处理量运行。13点59分机组开始提转速,从10593r/min逐步(每次提速50r/min)升至10707r/min,推力端轴振动开始由15.1μ m上升至46μ m左右,14点39分振动值迅速达到99.15μ m,历时40min,机组连锁停车。连锁过程中汽轮机的轴瓦温度、轴位移以及振动无明显变化;压缩机的出入口温度、压力、轴位移、流量无明显变化,压缩机的驱动端和非驱动端的振动均呈上升趋势,非连接端的一个振动值达到了停机值,机组振动跳车。6月30日在装置故障紧急停车时,该机组在此振动点也发生了类似连锁动作。
图1、2、3为压缩机在6月15日、24日和30日停车前后的振动频谱波形图。从图上看,机组在第一次停车时,压缩机两端振动值未有明显波动,仅在过一阶临界转速时振动值升高但未报警,频率主要为转频,为正常状态;第二次停车时,振动值升高至112μ m并连锁跳车,频率主要为0.4倍频和转频;第三次停车时,振动值升高至129μ m并连锁跳车,频率主要为0.4倍频和转频。从图上看机组后两次停车时,主要是0.4倍频占主要影响因素,频率接近了转子一阶临界频率,易使转子共振导致振动值迅速上升。
图1 6月15日停车时压缩机振动图谱
同时还分析了机组轴心轨迹图,从图上显示,当振动逐渐升高时,压缩机轴心轨迹出现了明显的低频涡动特征;以及从运行时的瀑布图显示出,机组后两次停车时,主要是0.4倍频占主要影响因素,频率接近了转子一阶临界频率,易使转子共振导致振动值迅速上升。
图2 6月24日停车时压缩机振动图谱
图3 6月30日停车时压缩机振动图谱
通过上述分析,找到了机组振动停机的原因:压缩机发生了因激振引起的0.4倍频(78.26Hz左右)分量升高,由于该0.4倍频接近压缩机一阶临界频率,容易激发压缩机转子的一阶共振,从而使振动幅值迅速上涨。导致机组因振动高连锁停车。对压缩机组系统进行以下调整:
1.对机组的防喘振线在现场实际气体条件下重新标定,并设定防喘系统合理动作控制点,保证设备在安全工况下运行,避免损坏设备及部件;
2.转速增加,特别是当转速在10000r/min以上时,应严密监视流量的同步跟随增加。
3. 轴承阻尼小引起的转子失稳,更换阻尼轴承。更换轴承后,0.4倍频的激振消失,运行平稳。
1.气体激振是高压力、高转速压缩机极易发生的一种现象,在进行压缩机设计时,要尽量采取措施避免这种现象发生,例如:压缩机组加反吹气,叶轮口圈密封加导流栅,采用阻尼轴承等。
2.进口带液是离心压缩机组经常遇到的,也是对压缩机损害比较大的一种工况,所以要时时监控并尽量避免。
3.提高操作及维护人员的技术水平和警惕性,及时发现故障隐患并采取措施是避免故障的核心。
4.机组监测系统硬件设备的可靠运行是机组安全运行的保证,如:防喘振系统的防喘振阀、入口流量计、测温测振探头等应定期检查试验,保证其测量数据准确。
5.机组监测系统及连锁务必设置到位,机组测温、测振及轴位移监测及相应的连锁停机保护必须设置合理且无遗漏点,一旦有任何异常,确保机组及时连锁停机,保护机组,避免故障扩大。
TH452
B
1671-0711(2016)05-0064-02