钱 进
(1南京大学环境工程学院江苏南京2100932江苏欧鹏环保科技有限公司江苏无锡214212)
纤维转盘过滤器在某工业园区污水厂改造中的应用
钱进
(1南京大学环境工程学院江苏南京2100932江苏欧鹏环保科技有限公司江苏无锡214212)
某工业园污水处理厂工程主要收集和处理工业园区生活和工业污水,工程建设规模为2.0×104m3/d。污水处理厂目前采用以A2/O+MBR生化池为主体的生化污水处理工艺,污泥撇水池+带式浓缩脱水机+外运处置的污泥处理处置工艺,紫外线消毒尾水消毒工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,并回用于电厂作为冷却补给水源。但在初期运行中就出现MBR膜组件故障频繁、出水超标、运行能耗高、维护管理难度大、运行成本高等问题。故此综合考虑工业园区实际情况,对污水厂末端工艺进行改造和完善,将污水厂末端工艺改造为:A2/O+斜管沉淀+混凝反应+纤维转盘滤池。改造工程利用原有构筑物、流程简洁、投资低、大幅度降低运行成本低和维护管理的难度。
纤维转盘滤池;斜管沉淀池;工业园区污水;MBR;改造
某工业园区是经国家发改委核定省政府批准设立的省级工业园区,规划面积12 km2,先期开发3.8km2,是相对集中独立的工业区。园区分为八大功能区:生物化工区、食品加工区(I)、食品加工区(II)、综合加工区、商贸服务区、高新技术产业区、仓储物流区和生态绿化区。初步形成玉米淀粉、啤酒麦芽、畜产品加工、精细化工、生物化工、蔬菜加工等多个生态工业延伸链条。
某工业园污水处理厂工程主要收集和处理工业园区生活和工业污水,工程建设规模为2.0×104m3/d,远期建设规模根据园区的发展状况考虑模块化建设。污水处理厂厂址位于工业园区以东的清水河下游区域,工程占地面积约31.6亩。污水处理厂目前采用以A2/O+MBR生化池为主体的生化污水处理工艺,污泥撇水池+带式浓缩脱水机+外运处置的污泥处理处置工艺,紫外线消毒的尾水消毒工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,并回用于电厂作为冷却补给水源。但在运行中MBR膜组件故障频繁、出水超标、运行能耗高、维护管理难度大。
某工业园区污水处理厂工程进出水水质及处理程度如表1。
表1 某工业园区污水处理厂工程进出水水质及处理程度表
2.1进水水质超出设计指标,部分设计不合理
污水厂设计进水指标COD为600mg/L,而实际进水达到700mg/L,使得污水厂的负荷增加,需氧量增大。目前污水厂进水水量约为8000m3/d,污水厂的运行负荷还处于正常工况,如水量达到满负荷运行时,势必会带来过载的情况。
污水厂膜池没有设置前置超细格栅,只有生化池前置的间隙6mm细格栅,污水中纤维状物质无法拦截,导致膜池运行故障率高。
2.2MBR膜池运行故障率高,运行维护难度大,运行成本高
污水厂投入运行不到一年,所购MBR中空纤维膜断丝、缠绕频现,产水率低,出水不达标,出水SS甚至达到80mg/L,另外膜使用过程中清洗药剂量大,运行能耗高,吨水处理成本高。导致这些问题出现的原因分析如下。
2.2.1中空纤维膜需要严格的预处理,一般需要在膜池前设置间隙1mm~2mm超细格栅,而本项目只有在生化段前置6mm细格栅,纤维状毛发、纤维等无法被拦截,进入膜池后与膜丝缠绕,并切割膜丝,导致过滤失效,且污泥进入膜丝之后,造成个膜组件污堵,产水率低。
2.2.2工业园区污水厂进厂水质硬度高,膜丝在长期的高硬度水质下容易被钙化,变脆,在高粗纤维、高曝气、人工维护、清洗的操作下,容易断丝,出现如上故障。
2.2.3MBR膜组件采购成本高,目前安装10000m3/d实际中标价为600万元以上,更换的成本太高。
2.2.4工业园区日处理1×104tMBR膜组件年清洗费:药剂费:132530元,人工工资:60000元,目前为止实际花费,根据实际情况逐年还会增加。
2.2.5MBR中空纤维膜的使用,处理好氧区风机,膜组件另外需要配套强力的吹扫装置,配套2台(1用1备),气量75 m3/min,功率110kW风机,导致污水厂电单耗达到2.71kW·h/t,运行能耗居高不下。
根据污水处理厂常用的污水深度处理工艺(出水达到一级A标准),本工程结合污水的特点和处理要求,选择几种有代表性的深度处理工艺,从技术、管理和经济等方便综合进行比较,如下表所示。
表2 污水深度处理常用工艺投资及运行费用比较表
综合考虑园区实际情况,改造工程量小,尽量利用原有构筑物、流程简洁、投资低、运行成本低、占地面积小等诸多因素,本改造工程污水深度处理工艺采用:AAO+二次沉淀+混凝反应+纤维转盘过滤。
纤维转盘安装在特别设计的钢结构滤池内,它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质,提高污水处理厂出水水质,使处理水SS达到一级A标准。纤维转盘滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。
4.1过滤:污水重力流进入滤池,滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式,污水通过滤布外侧进入,过滤液通过中空管收集,重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。
4.2清洗:过滤中部分污泥吸附于滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反抽吸泵,开始清洗过程。清洗时,滤池可连续过滤。
过滤期间,过滤转盘处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以每2分钟1转的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面,吸除滤布上积聚的污泥颗粒,过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸,并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。
清洗时,2个过滤转盘为一组,通过自动切换抽吸泵管道上的水泵控制,纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行,其间抽吸泵的工作是交替的。当进水水质突然之间恶化,池内液位迅速上升到反洗液位,清洗时同时启动两台反冲洗泵,对两组过滤转盘(4个转盘)进行反冲洗,直至反冲洗周期恢复正常。
4.3纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底,有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量,可延长过滤时间,减少反洗水量。经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中,排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。
5.1主体工艺:AAO+斜管沉淀+纤维转盘过滤器,设计规模2.0×104m3/d,分2个系列。厌氧区、缺氧区、好氧区、斜管沉淀池、纤维转盘过滤器组成,是污水处理厂的核心部分。
5.2外部结构总尺寸:L×B×H=75.6×52.4×6.0m(构筑物)+ 52.0×27.6×(6.0+9.3)m(下部构筑物上部建筑)。
5.3厌氧池:有效容积1702.58m3,停留时间:2.04h;
5.4缺氧池:有效容积3378.07m3,停留时间:4.05h;
5.5好氧池:11591.5m3,停留时间:13.9h;
斜管沉淀池:表面负荷:q=1.74m3/(m2·h),配套不锈钢三角出水堰,堰口负荷1.6l/(m·s);
5.6设计混合液回流比R=100%~400%,设计污泥回流比R=60%~150%;
5.7生化池污泥浓度X=4500mg/L,回流污泥浓度Xr=9000mg/L;
5.8混凝反应池:停留时间10min,PAC投加量10mg/L;
5.9纤维转盘过滤器:2套,单套处理水量5000t/d。
[1]孙力平.污水处理新工艺与设计计算实例.北京:科学出版社.2002.
[2]孙永利,等.城镇污水处理厂提标改造中的几个问题[C].全国城镇污水处理厂除磷脱氮及深度处理技术交流大会论文集,2010:7-12.