樊磊
摘 要
宣钢高炉热风炉换炉操作一直处于手动和半自动状态,每次的阀门开关操作,稍有不慎就会发生事故,急需一套可自动进行换炉的程序,来严格执行各阀门的开关控制,保证热风炉系统的正常运行。本文基于生产实践,设计并实施了热风炉全自动换炉程序,收到了非常好的实际效果。
【关键词】热风炉 自动换炉 顺序 开关 阀门 数字 标记
高炉的一座热风炉设有多个切断阀和调节阀,各个切断阀的开关状态组成了热风炉的三种状态,即燃烧、送风、闷炉,换炉就是热风炉从一种状态进入另一种状态。
高炉热风炉手动和半自动结合的操作方式,基本满足了生产的需要,但在宣钢,手动和半自动换炉却有着以下缺点:
(1)宣钢现有四座高炉,每座高炉都要进行每小时一次的热风炉换炉,为保证管网煤气压力的稳定,保证其他高炉的烧炉,必须错开换炉时间,宣钢四座热风炉的换炉时间分别为每小时的整点、15分、半点、45分,一旦其中一个高炉换炉不及时,就会与下个高炉换炉时间冲突,引起管网煤气压力波动,同时影响四座高炉热风炉的烧炉;
(2)人工手动和半自动操作,容易出现人为操作失误,进而影响正常换炉,甚至影响高炉正常生产。随着大型高炉生产的高度集中,进一步挖潜增效,降低成本,热风炉全自动的实现迫在眉睫。
1 设计思路
根据前期调查研究,将热风炉换炉需要实现自动的区域分为了三个部分:自动换炉、混风调节阀自动、助燃风机风门自动。在实现热风炉自动换炉方面,经多次程序编制和试验,最终决定使用数字标号和排序进行程序设计,即给每个热风炉进行编号,并在程序中将换炉顺序通过编号进行排列,选择好排列顺序后,当系统时间到达设定的时间节点时,程序会按照编好的顺序进行自动换炉,利用数字排序方法实现多设备的循环操作控制;在实现混风调节阀和助燃风机风门自动上,使用ABB系统CBF中的通用块(C_CS),并根据设备工艺参数、控制方法等,合理利用通用块的各管脚功能,实现了混风调节阀和助燃风机风门的自动控制。
2 实施内容
2.1 全自动换炉程序的设计
将高炉的三座热风炉在程序中分别用数字标记为:1、2、3,通过排序法,设置6种排序方式:123、321、132、231、312、213,并将这6种排序方式设置为“换炉顺序”,由操作工在画面上设定“换炉顺序”和“换炉时间”,当系统时间到达设定的“换炉时间”,程序就会按照设定好的“换炉顺序”自动对热风炉进行换炉操作。
换炉方式有“自动”和“手动”两种方式可以选择,当换炉方式在“手动”时,“换炉顺序”、“换炉时间”均不起作用,仍由岗位人员手动发出换炉指令。在“自动”方式下,热风炉则按照操作工设定的“换炉时间”和“换炉顺序”进行换炉,并且提前5分钟在热风炉主画面进行提示:准备换炉!同时弹出操作面板:
(1)如果不进行自动换炉,按下弹出操作面板的提示按钮,由“自动”切换到“手动”换炉方式,不再自动换炉;
(2)如果不进任何自动换炉,按下弹出操作面板的提示按钮,由“自动”切换到“手动”换炉方式,不再自动换炉;
(3)如果不进行任何操作,5分钟过后“自动”进行换炉,按照之前选择好的“换炉顺序”, 操作,5分钟过后“自动”进行换炉,按照之前选择好的“换炉顺序”, 把燃烧状态的炉子“自动”换炉为送风,当此炉子有送风状态时,将原送风的炉子进行“自动”烧炉,当此炉子有烧炉状态时,整个自动换炉过程结束,按照“换炉顺序”准备下一个炉子。“换炉顺序”共有123、321、132、231、312、213,6种,在画面可供操作工选择,以123为例:123为每次烧炉转送风的炉子顺序,目前3座热风炉状态应为:1#烧炉、2#烧炉、3#送风,1#为先烧好的炉子,换炉顺序为:
(1)1#烧炉转送风,3#送风转烧炉;
(2)2#烧炉转送风,1#送风转烧炉;
(3)3#烧炉转送风,2#送风转烧炉;自此回到1#烧炉、2#烧炉、3#送风状态,之后仍以此循环。这种方法直观性强,且方便操作,在生产过程中如因设备故障影响热风炉自动换炉,只需更简单地更改换炉顺序就可解决。
2.2 混风调节阀全自动开关
热风炉混风调节阀主要用于调节热风炉向高炉输送热风的温度,即风温。在不进行换炉操作时,热风炉输出热风的温度比较稳定,混风调节阀只需设定为自动方式,就能满足生产需要。但进行换炉操作时,风温的波动比较大,混风调节阀自动调节已不能满足生产的需要,需要人为进行手动干预。人为进行手动干预操作不及时影响风温,容易出现人为操作失误。由于混风调节阀在换炉时的动作有一定的规律性,只需将这一规律用程序来实现。经过热风操作工的摸索,混风调节阀遵循以下规律,当开度小于13%时,需要进行全关操作;当换炉刚完成时,即其中一座热风炉刚达到送风状态时,延时,开度直接开到m,由于三座热风炉离混风调节阀的距离不一样,所以三座热风炉的参数也不一样。把这一规律用程序来实现,即完成了混风调节阀在换炉时全自动开关,不需要进行人为干预。
2.3 助燃风机及风门实现自动调节
热风炉风机采用直启方式运行,只能通过风门调节阀调整出风量。在实际应用中,操作工对风机风门开度进行手动调节控制,当3座热风炉双炉烧炉时,岗位人员把风机风门开度调整到65%左右,助燃风供风压力保持在7KPa;单炉烧炉时,岗位人员把风机风门开度调整到30%,助燃风机供风压力保持在3.5KPa。在岗位人员操作过程中,需要关注换炉和烧炉的操作,之后才能进行风机风门操作,至少使风门调节延后10分钟,为此,我们对风机风门调节进行自动调节,实现及时调节,节能降耗。热风炉双炉烧炉、单炉烧炉时风门调节开度不同,可通过条件判断何时进行风门调节,来实现及时调节供风压力。在单烧时,助燃风机风门设定开度30%,在双烧时,助燃风机风门设定开度65%,助燃风机风门开度调节及时,提高了燃烧效率,降低了生产成本。
3 结束语
此次热风炉全自动的设计与实现,主要应用于宣钢两座2500m3高炉,极大的提高了生产效率,减少事故的发生,保证了设备的安全,节约了高炉炼铁成本。热风炉全自动程序在宣钢高炉的成功应用说明,此设计同样适用于宣钢和国内其它高炉或其他设备的控制,具有良好的推广价值。
电子技术与软件工程2016年18期