吴能成(广西电网有限责任公司防城港供电局,广西防城港538001)
电压互感器故障调查分析
吴能成(广西电网有限责任公司防城港供电局,广西防城港538001)
2015年4月15日,220kV竹坪站1号主变10kV侧901开关跳闸,220kV竹坪站10kV I段母线电压互感器故障损坏。经资料收集和现场调查,结合故障录波图分析,判断此次故障为竹坪站1号主变10kV侧系统A相接地后消失激发电压互感器铁磁谐振,长时间谐振导致电压互感器击穿,引起短路跳闸。
电压互感器;谐振
2015年4月15日中午11:48分,220kV竹坪站1号主变10kV侧901开关三相短路跳闸,值班员现场检查发现10kV高压室内有浓烟和烧焦的刺鼻性气味,I段母线电压互感器柜门变形,开关柜顶部泄压通道打开。
10kV I段母线转检修后,供电局电气试验班对10kV I段母线电压互感器间隔进行了外观检查及试验,情况如下:
(1)A、B、C三相电压互感器一次接头处均有金属烧熔现象,表面残留有黑色物质,本体均有裂缝并从裂缝口处流出黑色胶体。检查时电压互感器表面温度仍很高,旁边相关柜体已经变形,熏黑严重。
220kV竹坪站10kV I段母线电压互感器为上海西门子开关有限公司2006年4月出厂产品,型号4MR22BRZI-1。
图1 本体表面已经开裂
图2 开裂流出黑色物质
图3 整个PT间隔已经熏黑
图4 螺丝融化
(2)A、B、C相电压互感器熔断器已高温爆裂,接头卡座严重变形。
(3)10kV避雷器表面被熏黑,但外观检查良好,试验数据显示绝缘电阻和泄露电流均符合试验规程,无异常。
(4)对三相电压互感器进行试验,数据如表1~2。
表1 绝缘电阻
表2 直流电阻、变比
由现场检查及试验结果可知,三相电压互感器一次部分已损毁,一次绕组已烧断。
结合供电局现场检查情况,分析故障录波图,情况如下:
2015年4月15日10时28分,竹坪站1号主变10kV侧系统接地故障,图5为故障录波。观察分析图5:首先A相出现接地故障,B、C相电压升高,但很快接地故障消失。A相接地故障后消失致使10kV I段母线电压互感器饱和,激发了10kV系统分频谐振。
11时43分,B相出现接地故障,电压降低,A、C相电压升高(见图6)。
图5 10时28分故障录波图
图6 11时43分故障录波图
11时48分,A相电压降为0(见图7),判断此时A相电压互感器已故障损坏。
图7 11时48分故障录波图
11时48分,1号主变 10kV侧901开关三相短路跳闸(图8~9),判断为长时间谐振导致电压互感器击穿,致使三相短路跳闸。
图8 三相短路跳闸电流波形
参考H.A.Peterson谐振曲线,该曲线表明系统发生分频谐振的区域为:XC0/XL=0.01~0.08;系统发生基频谐振的区域为:XC0/XL=0.08~0.5。其中XC0为系统的零序电容容抗,XL为电压互感器单相绕组在额定线电压下的激磁阻抗。
供电局于2012年10月对220kV竹坪站10kV I段母线电压互感器做了励磁特性试验,试验数据如表3。
图9 三相短路跳闸电压波形
表3 电压互感器励磁特性试验数据
于2014年12月对220kV竹坪站10kV系统电容电流进行了测试,测试数据如表4。
表4 电容电流测试数据
由以上试验数据可得:
A相XC0/XLA=0.0092
B相XC0/XLB=0.0065
C相XC0/XLC=0.0082
A相、C相均已接近H.A.Peterson谐振曲线的分频谐振区域。
综上所述,判断此次故障为竹坪站1号主变10kV侧系统A相接地故障后接地消失激发了10kV I段母线电压互感器铁磁谐振,长时间谐振导致电压互感器击穿,引发三相短路跳闸。所以提出改进意见两点:①在电压互感器二次侧加装消谐装置;②选用励磁特性好、抗饱和能力强的电压互感器。为竹坪站系统正常运行提供一定的保障。
[1]谷万明,张浩军,郭洪强,韩 凯,王晓华.电压互感器故障的分析与处理[J].农村电气化,2009(5):27.
TM451+.2
A
2095-2066(2016)29-0062-02
2016-9-29