李德红,陆建峰
(浙江省电力公司紧水滩水力发电厂,浙江丽水323000)
紧水滩电厂5号机接力器的改进
李德红,陆建峰
(浙江省电力公司紧水滩水力发电厂,浙江丽水323000)
介绍水轮机接力器改进。在紧水滩电站5号机组增容改造中,接力器的设计行程不符合改造要求;我们通过对原接力器做少量改进,缩短了接力器行程,使其满足了水轮机增容改造要求。同时对接力器的缓冲口进行了处理,解决了控制环跳动问题。
接力器;接力器行程;缓冲;控制环跳动
紧水滩电站为6台单机容量为50MW的立式水轮发电机组,发电机型号为SF-K50-30/6400,水轮机型号为HL220-LJ-300,调速器型号为WT-150型。每台机组有2只接力器,布置在水车室内上游侧,通过推拉杆与控制环两侧相连,其中一只接力器带锁锭装置。该接力器为典型的双导管直缸式结构,包括缸体、端盖、活塞、导管、推拉杆、连接销等组成,如图1所示。接力器为调速系统重要的控制部件,来自调速器的控制油压进出2只接力器前后腔,使一只接力器活塞向前移动,另一只向后移动,操作控制环转动,控制环通过双联臂和拐臂带动导叶转动,进行水轮机流量调节,实现开停机与负荷调节。
图1 接力器结构原理
接力器活塞前后各有2个“U”形缓冲口,与接力器缸体前后的进出油口对齐,接力器开、关时起缓冲作用。当接力器活塞接近全开或全关时,首先是进出油口逐渐被活塞封堵,进、出油口面积逐渐减小,只留下活塞“U”形缓冲口对着进出油口通油,油只能通过活塞“U”形缓冲口流出接力器。活塞继续移动,“U”形缓冲口也逐渐通过进出油口。在这一过程中,“U”形缓冲口与进出油口搭叠面积逐渐减小,过流面积就逐渐减小,进出接力器的流量逐渐减小,接力器活塞移动速度也逐渐变慢,从而起到缓冲作用,减小活塞对端盖的撞击。
2005年对紧水滩水电站5号机进行增容改造,在不改变发电机情况下,更换新的转轮、导叶、拐臂和接力器,实现机组容量增加至55MW。新接力器由于制造质量问题不能使用,再生产新接力器已赶不上机组增容改造工程进度,考虑到新接力器与原接力器结构原理基本相同,且控制环也未更换,因此决定仍使用原接力器。新接力器设计行程为315 mm,而原接力器设计行程为336mm,原接力器行程大21mm。为避免机组增容改造后导叶开度过大而使机组过负荷,或在高水头下机组发生飞逸时可能超过设计飞逸转速,对机组发电机造成很大伤害,因此对原接力器进行改造,使原接力器行程缩短至设计值。
要缩短接力器的行程就要减少活塞在缸体内的有效移动距离,简单的方法就是在接力器内加垫圈来减小行程。在接力器内加垫圈有2个部位,一个是活塞,一个是在端盖。活塞是来回运动的,垫圈若加在活塞上,经常来回运动,且与缸体摩擦,可能使垫圈松动脱落,影响接力器活塞正常移动,损坏缸体。端盖是不动的,若加在端盖上,相对来说不容易松动脱落,所以加在端盖上更好。每只接力器都有前后2只端盖,机组运行时接力器很少开到全开位置,因此活塞很少接触接力器开启侧的缸盖,而关侧的缸盖每次关机都要碰到。所以垫圈加在接力器开侧的端盖上,将大大减少垫圈撞击松动脱落的机会。再则,即使机组运行出现垫圈脱落,也是脱落在接力器开启侧的腔体内,只影响接力器开启,而不影响关闭,机组仍能正常停机。因此,垫圈加在接力器开启侧的端盖上(带锁锭接力器为前腔端盖,不带锁锭接力器为后腔端盖)。
在接力器开启方向的端盖上加垫圈,减少了接力器活塞“U”形缓冲口的缓冲行程,活塞到全开位置时,活塞“U”形缓冲口部分被封堵,还存在较大出油面积,接力器活塞移动速度仍较快,活塞与端盖会撞击,起不到缓冲作用。所以还必须减少活塞“U”形缓冲口的长度,使活塞到全开位置时出油面积很小,减小活塞移动速度,因此决定在活塞“U”形缓冲口底部增加“U”形挡块。
垫圈宽度根据接力器实际行程确定,接力器解体后,实测缸体的长度,活塞的长度,前后端盖止口的高度,计算接力器的行程,带锁锭接力器计算行程为336.02mm,不带锁锭接力器计算行程为336.2mm,2只接力器全行程相差很小,确定挡圈宽度都为21.0mm,挡圈外、内径与端盖止口外、内径相同。垫圈通过8只沉头内六角螺钉固定在接力器缸盖上,结构如图2所示。
由于2接力器活塞“U”形缓冲口尺寸不同,“U”形挡块需根据实际尺寸现场实配,为防止“U”形挡块脱落,采用3个沉头螺钉固定在活塞上,1只在“U”形缓冲口底部,2只在侧面,结构如图2所示。“U”形挡块材料采用黄铜,避免磨损缸体,也容易加工。“U”形挡块先在铣床上加工出毛胚,在现场根据活塞“U”形缓冲口尺寸进行手工修磨实配,保证“U”形挡块与活塞接触良好,便于安装牢固。“U”形挡块加工完成后,再钻活塞上螺栓孔,“U”形挡块安装完毕后,检查“U”形挡块不要超过活塞的外表面。
图2 垫圈与“U”形挡块
5.1发现新问题
接力器安装后加入到导水机构预装调试中,在导水机构调试时,发现关闭导叶过程中,当接力器接近全关位置时,控制环出现严重跳动现象,即控制环一端明显抬起后又下落,好像控制环存在很大的憋劲。在开启导叶过程中,当接力器离开全关位置瞬间,也同样出现控制环跳动现象。除全关位置附近以外其它任何位置,包括全开位置附近,接力器动作平稳,控制环无跳动现象。当缓慢操作接力器移动时,控制环跳动现象明显减轻。
5.2分析原因
由于控制环跳动现象只出现在全关位置,而垫圈和“U”形挡块是安装在接力器开启侧的腔体(带锁锭接力器为前腔,不带锁锭接力器为后腔),应该与垫圈和“U”形挡块无关。测量接力器压紧行程,带锁锭接力器为4.5mm,不带锁锭接力器为4.8mm,符合设计要求。由于水轮机导叶、拐臂、双联臂都是新的,我们对这些部件及安装情况进行了检查,未发现异常;为彻底排除这些部件,将双联臂与控制环脱开,让接力器只带动控制环操作,发现控制环跳动现象仍然存在,可以确定与新导叶、拐臂、双联臂无关。测量接力器水平符合技术要求,2接力器的高程差符合技术要求。
图3接力器关闭位置进出油口尺寸
所示。所以当2接力器移动到离全关位置后有3.9mm时,不带锁锭接力器的“U”形缓冲口全被遮挡,油只能通过活塞与缸体间隙进出油;而带锁锭接力器的“U”形缓冲口还有长15.2 mm的通油口,造成2只接力器进出油相差很大,带锁锭接力器移动快,不带锁锭接力器移动慢,带锁锭接力器通过控制环拉着带锁锭接力器运动,控制环受力不平衡就造成单边抬起的跳动。
5.3缓冲口处理
根据上面分析,对接力器活塞关闭侧的“U”形缓冲口进行处理,减小全关位置时进出油口偏差。接力器全关时带锁锭接力器的“U”形缓冲口还有11.3mm长进出油口,若加挡块比较困难,不作处理。对不带锁锭接力器的“U”形缓冲口,用半圆锉削8mm,增加“U”形缓冲口长度,使活塞在全关位置时,“U”形缓冲口的通油口有4.1mm。锉削处理后对活塞表面进行了检查,以保证活塞的弧度和光滑。
水轮机和调速器各部件安装完毕后,调速系统恢复油压,按要求调整压紧行程,进行了一系列试验:接力器全行程试验,快速关闭与开启导叶试验,手动和自动开停机试验。试验中检查接力器和控制环动作平稳,未出现控制环跳动;在全关位置和全开位置,接力器缓冲效果明显,没有活塞撞击端盖现象;测量2接力器全行程分别为316.1mm和315.7mm,符合设计要求;测量接力器快速全关时间为5.75 s,全开时间为10.67 s,符合设计要求。机组开停机和带负荷试验接力器和控制环动作平稳,机组运行正常。接力器改造后机组已运行2年多,接力器与控制环工作正常,满足机组增容改造运行要求。
[1]陈造奎.水力机组安装与检修[M].北京:中国水利水电出版社,1995.
TV734
B
1672-5387(2016)02-0015-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.02.005
2015-11-02
李德红(1976-),男,高级工程师,从事水电机械技术管理工作。